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GY280RX固有缺陷,如何解决?

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楼主
发表于 2015-5-28 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
GY280RX的DSM2接收部分用的是最廉价的芯片、晶振。也就是某宝上最便宜的30元的那种AR6110E。
这种接收每个通道中点都有10%的偏移。这个问题还好解决,控上调节就可以了。
最麻烦的是廉价晶振要通电十五分钟才能达到稳定的震荡状态。刚通电时有3%的漂移,十五分钟后才会回到0%。目前的解决办法是,通电十五分钟后才设置vbar的遥控中点和行程,每次飞行前通电静置十五分钟,每两次飞行换电池的间隔时间尽量短。不然的话飞机漫天飘。VBAR里设3点的死区也没用,因为是整体偏移。
GY280RX都400元的价位了还用这么垃圾的接收真是太抠门了! 还不如不要接收部分,让用户自己连卫星。

欢迎继续阅读楼主其他信息

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 楼主| 发表于 2015-7-2 07:17 | 只看该作者
还有可能就是DSM2部分主芯片内的起震电路不行,和无源晶振不匹配。
据说超高精度的晶振售价上千上万的都有
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 楼主| 发表于 2015-7-2 07:09 | 只看该作者
老金 发表于 2015-7-2 05:37
稍微说几句,不喜欢跳过就是

一般大家都认为有晶振的线路其频率是晶振决定的.现实中这只是一个高度简化 ...

说的很中肯。
同样的晶振同样的D7E在DSM2卫星上就一点偏移都没有,大概GY280RX接收部分整体都很垃圾。等哪一天闲着没事干把GY280RX上的VBAR信号线全部挑出来接到独立的接收上就能知道是什么原因了。

50
发表于 2015-7-2 05:37 | 只看该作者
ASUKA 发表于 2015-5-31 07:07
还没死心,把手中的12.000MHZ晶振全部搜出来了。

稍微说几句,不喜欢跳过就是

一般大家都认为有晶振的线路其频率是晶振决定的.现实中这只是一个高度简化的说法.影响频率的因素太多了,除了晶振本身以外,驱动电路,负载电容…都会对频率产生影响.好的电路设计是从总体上入手的.

另外,1ppm精度的晶振是什么价格可能一般人不会知道,到有一点知道就行:不要说山寨接收机,就算正品接收机也不可能采用5ppm以下的晶振

就像前面老魔友说的Lz 还是要多观察再下结论
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49
发表于 2015-7-1 07:31 | 只看该作者
本人是v977
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 楼主| 发表于 2015-6-24 08:34 | 只看该作者
jpno1 发表于 2015-6-23 15:07
买高级货自己焊上

可惜我不懂晶振,认不得高级货。也不太懂电路,就算有高级货也不知道引脚、频率、电压是否匹配,还是算了吧~~

47
发表于 2015-6-23 15:07 | 只看该作者
买高级货自己焊上
46
发表于 2015-6-23 15:06 | 只看该作者
熟悉的面孔,多年前似曾记得
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发表于 2015-6-23 13:21 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2015-5-28 13:41
尾管和机身连接的那个区域用轻木片和AB胶沾一个平台,然后KBAR去壳加卫星就行了。

能放两张你的改装图借鉴一下么 多谢

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 楼主| 发表于 2015-6-3 06:23 | 只看该作者
air2014 发表于 2015-6-2 21:19
高手才感觉这细微的差别吧,来秀段视频学习学习一下

飞行技术渣渣,还是不丢人了。
这个差别真不细微,新手调机能力好的话个个都能感受到差别。
高手不削飞悬停,暴力3D不在乎这点问题。快散架的机都能飞的好。

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发表于 2015-6-2 21:19 | 只看该作者
本帖最后由 air2014 于 2015-6-2 21:21 编辑

高手才感觉这细微的差别吧,来秀段视频学习学习一下

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发表于 2015-5-31 21:51 | 只看该作者
学习了,这个还真没注意!
41
发表于 2015-5-31 19:35 | 只看该作者
学习了
40
 楼主| 发表于 2015-5-31 13:51 | 只看该作者

扒了皮也还是不行,对180CFX来说KBAR实在巨大。

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发表于 2015-5-31 13:46 | 只看该作者
ASUKA 发表于 2015-5-28 10:41
重量都无所谓。关键是我的180CFX装不下,只能装20MM宽,30MM长的,KBAR宽30MM长40MM。除非把KBAR直接吊 ...

把外壳拆了试试
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 楼主| 发表于 2015-5-31 11:10 | 只看该作者
本帖最后由 ASUKA 于 2015-5-31 11:12 编辑
eqinzm 发表于 2015-5-31 10:27
难道所有的280都有这问题,哪还有哪么多人用?国外好像没见过这问题

一般的小鸡没那么高的精度,也没有没有那么爆的动力,随便飞飞根本感觉不出来。
我的180CFX被我调的没有任何虚位,所有的球头扣内壁全部抹了502,球头全部垫了胶圈,斜盘舵机换蓝剑金属齿轴承,换了金属双轴承尾蟹爪,换了金属十字盘。(其实尾蟹爪的虚位无所谓,小鸡稳不稳就看十字盘以及相应连杆的虚位。)机械部分调好了,280的这个问题就突出了。
我的另一架小鸡HCP100S,一开始也很贼。球头垫胶圈,直线舵机的铜套加热后拧到舵机完全没虚位后好多了。直到后来我把十字盘改成了双轴承,两轴承内圈之间还垫了垫片,完全零虚位之后才发现小鸡原来这么好飞,这么稳。
我的100S比180CFX还要稳,因为180CFX的金属十字盘是单轴承还有虚位。180悬停每3秒要修正一下,100S每5秒才需要稍微动一下摇杆。100S能体会到模拟器中大机的滞空感,180还不行因为十字盘是单轴承的。


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发表于 2015-5-31 10:27 | 只看该作者
ASUKA 发表于 2015-5-31 07:07
还没死心,把手中的12.000MHZ晶振全部搜出来了。

难道所有的280都有这问题,哪还有哪么多人用?国外好像没见过这问题

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 楼主| 发表于 2015-5-31 07:07 | 只看该作者
还没死心,把手中的12.000MHZ晶振全部搜出来了。


DSM2卫星的长晶振貌似最高级,虽然也没有温度补偿,但精度是1PPM的。

换上了

刚通电时30多,20秒后20,1分钟后10,4分钟后0。已经相当不错了。控上偏移设10.0,刚通电20,20秒后10,1分钟后0,4分钟后-10。每次冷启动时先静置1分钟,然后重新上电。实际飞行完全不飘,也算是解决问题了。

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发表于 2015-5-30 23:37 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2015-5-30 21:33
我一直不是好事的,不过我始终觉得LZ的判断有些偏颇,所以专门试了我的情况。我的GY280上的晶振标示:H12 ...

遥控中的监测精度不够的,遥控将摇杆的行程分成100等份也就是用100%表示,而k8是将摇杆的行程视为1600,这个具体的数值,你打1%的杆,数值会变动16,这个可以在蓝牙的实时显示,尾舵模型里看到,而我们设置的死区,是相对1600这个值,而不是百分比例,电脑版的程序,鼠标移到死区的位置,会有说明,大意是死区大于15的话,建议你换控,也就是控中立漂移1%它就建议你换控,多数人会选择用微调解决这1%的问题,但这只是表面现象,回中不准的问题并不能通过微调或则死区彻底解决,问题就出在k8除了在设置的时候要求设置控的中立点,在对频时它会再次检测中立点,如果你开控时的摇杆中立点与,设置时的中立点有误差,就会出现给油后机体小量飘,设置死区可以解决飞行中的控中立点漂移,但是对频时就不准的话,你怎么设置死区都没用的。

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发表于 2015-5-30 21:33 | 只看该作者
citimedia 发表于 2015-5-30 20:37
我都准备买了,看到这篇文章…

我一直不是好事的,不过我始终觉得LZ的判断有些偏颇,所以专门试了我的情况。我的GY280上的晶振标示:H120C,用不同电压的电池,观察半小时,所有通道偏移值都在1%,跳与不跳之间。。。而且,遥控器的MONITOR中观测,遥控量还有1%的变化。
所以,在我这台上,可以认为没有偏移!我的控是正统B牌的DX7S。
。。。。。。
这个陀螺我唯一发现的问题是不能用1S,其他所有的问题,最后都证实是其他问题。

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