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标题: APM四路输出偏差巨大且不稳定问题,好头疼! [打印本页]

作者: trOyTao    时间: 2015-11-20 14:51
标题: APM四路输出偏差巨大且不稳定问题,好头疼!
本帖最后由 trOyTao 于 2015-11-20 14:54 编辑

各位大神下午好,我是个新人,今年9月开始玩的四轴, 用的APM飞控, 看了许多教学视频终于造出了一个自己的四轴。 但是第一次试飞就遇到了问题,飞机无法垂直起飞, 总是会往一个方向飞,由于之前没有操控经验,有点手忙脚乱,险些炸机。
回来以后打开地面站重新检查了一遍,发现就算几个转向舵输入都在中值(几乎,误差在50以内),四路电机输出是不稳的,我一开始怀疑是校准没做好,重新做了一遍所有的校准,包括加速度计,遥控器,罗盘,水平,电机校准等等。重新连接以后又算出准确的中值,用微调把几个控制方向的输出都调到了中值(准确,误差不大于5),打开故障检测发现问题依旧存在:第一次推油门的时候四路电机的输出几乎相同,但是慢慢地会发现,在1通道速度不变的情况下,2通道,3通道,和4通道开始以不同的速度下降,2最快,3和4略慢。这个问题就和一开始遇到一样,只是一开始不变的通道好像是2通道。这个油门输出的递减持续了大概几分钟,在稳定的时候几个通道之间的差别已经相当大了。最夸张的一次,我稍微给一点点油1号电机就跟疯了一样转,然而2号要等到油门几乎到一半的时候才开始以起步速度旋转。


可能有的朋友没遇到过这个问题,下面上图可以看的清楚点。1.起始值,油门为零,有一个初速度。
(, 下载次数: 55)

2.推油门到一半,可以看到这个时候四路输出几乎持平的。
(, 下载次数: 52)

3.为了使差距更加明显,我把油门推到了最高,等到四路输出稳定的时候,可以看到差距已经非常夸张了,毫无疑问这种状态是无法起飞的。(和我之前的描述有点区别,因为这是第一次检查截的图,但也基本能说明我的问题。)
(, 下载次数: 54)

4.然而APM几乎水平。
(, 下载次数: 54)

之前有一个帖子也是关于这个的,当时有朋友给出的解释是,这种情况是正常的,起飞之后要通过一定的微调才能使四路油门持平。

我不明白,为什么要有这样的设计啊?难道不是应该起步四路输出相同吗?这样不是加大了模友们的操作难度吗?所以我觉得一定是有哪里出问题了,基于这个出发点,才来请教各位模友,希望能找出解决办法让四轴垂直不偏转。






作者: 石马岸    时间: 2015-11-20 14:53
重新刷固件

作者: hddhy    时间: 2015-11-20 15:11



这个正常呀,至于为什么,楼下补上,俺不懂软件,好像和算法有关。至于你四轴起飞往一边偏,如果偏的程度不大,应该算正常,程度很大的话,最好拍个视频让其它人看看是否真的偏很多再分析原因。APM即便打定点起飞,离地的时候也会有一定偏离,起飞后就好了。

作者: hddhy    时间: 2015-11-20 15:19
还有你想要垂直起飞的话,试试打定点或悬停模式起飞。自稳起飞,只打油门的话,多少都会有点偏航,需要手动介入,偏离的程度与你的电机电调桨的一致性有关,还与你的四轴重心点也有关。还有你用的估计是默认参数吧(默认参数适合大多数情况,但不是最好的)

作者: trOyTao    时间: 2015-11-20 15:22
石马岸 发表于 2015-11-20 15:01
电调行程校准了吗

校准了

作者: trOyTao    时间: 2015-11-20 15:28
hddhy 发表于 2015-11-20 15:19
还有你想要垂直起飞的话,试试打定点或悬停模式起飞。自稳起飞,只打油门的话,多少都会有点偏航,需要手动 ...

解释得很详细,多谢多谢。受教了。这里还有几个问题,第一,这算是一种设计漏洞吗,好反人类,你也遇到过这样的问题吗?第二,loiter 和 drift两个模式都是用到GPS,我要垂直起飞哪个模式比较好

作者: hddhy    时间: 2015-11-20 15:34
这个应该不是设计的问题吧,我不懂软件,不清楚。不过你光在地面打油门,看不出什么的。个人理解是因为没飞起来,飞控的传感器没感受到任何信息,没有反馈,所以飞控作出了一些反应来调整以期获得反馈信息以作进一步调整。还有drift是漂移模式。不是定点,定点是POSHOLD。

作者: trOyTao    时间: 2015-11-20 15:36
hddhy 发表于 2015-11-20 15:34
这个应该不是设计的问题吧,我不懂软件,不清楚。不过你光在地面打油门,看不出什么的。个人理解是因为没飞 ...

我之前用的是loiter悬停,和定点有啥区别没

作者: hddhy    时间: 2015-11-20 15:43
悬停是定点定高,定点只定点不定高

作者: trOyTao    时间: 2015-11-20 15:54
hddhy 发表于 2015-11-20 15:43
悬停是定点定高,定点只定点不定高

好的,多谢指点,等下调试一下再去试试

作者: pz02010    时间: 2015-11-20 15:58
lz是否能够自稳飞行?
我上手就是apm,同样是新手,同样起飞各种偏。炸炸更健康,习惯了就好
没有起飞翻转,没有起飞 不听遥控使唤,没有起飞就像疯狗那样就是正常的


作者: 浪得虚名    时间: 2015-11-20 17:08
好象都是这样的,离地时有点偏差,用遥控修正就能飞起来了,飞起来后出现飞偏也只能用遥控修正了,或用悬停就不用手动修正了,飞控会自动修正的。

作者: jpno1    时间: 2015-11-20 20:47
检查2号电机电调, 尤其是电调供电电路。

拆掉桨, 更换1,2电调信号线, 如果转速变成1号小 2号大, 那就100%电调问题了。

作者: trOyTao    时间: 2015-11-20 20:50
pz02010 发表于 2015-11-20 15:58
lz是否能够自稳飞行?
我上手就是apm,同样是新手,同样起飞各种偏。炸炸更健康,习惯了就好
没有起飞翻 ...

第一次起飞还算安慰,只是偏向问题真的好严重

作者: trOyTao    时间: 2015-11-20 20:52
jpno1 发表于 2015-11-20 20:47
检查2号电机电调, 尤其是电调供电电路。

拆掉桨, 更换1,2电调信号线, 如果转速变成1号小 2号大, 那 ...

我也有想过这个问题,但我后来排除了这种可能性,因为四只电机都有这样的问题,偶尔这只抽,偶尔那只抽,所以其实我比较怀疑的是程序

作者: trOyTao    时间: 2015-11-20 20:53
浪得虚名 发表于 2015-11-20 17:08
好象都是这样的,离地时有点偏差,用遥控修正就能飞起来了,飞起来后出现飞偏也只能用遥控修正了,或用悬停 ...

好的,明天去试试

作者: zhzh2089    时间: 2015-11-20 21:32
千万别忘了最后做遥控器校准。

作者: zhzh2089    时间: 2015-11-20 21:32
千万别忘了最后做遥控器校准。

作者: trOyTao    时间: 2015-11-20 21:32
zhzh2089 发表于 2015-11-20 21:32
千万别忘了最后做遥控器校准。

好的,多谢提醒

作者: pz02010    时间: 2015-11-20 23:34
trOyTao 发表于 2015-11-20 20:50
第一次起飞还算安慰,只是偏向问题真的好严重

商业飞控和apm的区别在此,必须要接受的前者为了达到傻瓜化,算法优化,参数优化,机架优化,布局优化,电子环境优化,当然跟开源不一样。为什么商业飞控起码1000+,2000,而开源只要几百。多潜水多交朋友就懂了
你的问题要么就是正常现象,要么就是自己没弄好


作者: trOyTao    时间: 2015-11-21 06:33
pz02010 发表于 2015-11-20 23:34
商业飞控和apm的区别在此,必须要接受的前者为了达到傻瓜化,算法优化,参数优化,机架优化,布局优化, ...

算法优化的成本也不高啊,有些地方明明可以做好的为啥不做呢?

作者: pz02010    时间: 2015-11-21 10:06
trOyTao 发表于 2015-11-21 06:33
算法优化的成本也不高啊,有些地方明明可以做好的为啥不做呢?

为啥要做呢?diy玩家某种意义上说也是一群蛋疼的手贱党,优化好了以后还能干什么?岂不是买了个商业飞控

作者: trOyTao    时间: 2015-11-21 10:15
pz02010 发表于 2015-11-21 10:06
为啥要做呢?diy玩家某种意义上说也是一群蛋疼的手贱党,优化好了以后还能干什么?岂不是买了个商业飞控
...

开源是为了有更多的调试空间和开发价值,是给模友们一些折腾的机会,原谅我说话直白,我认为这种起飞偏向这么严重还不优化的现象就是一种设计缺陷,把四路输出调的稍微平一点和开源不开源商业不商业根本不冲突啊

作者: 山水2000    时间: 2015-11-21 13:47
油门保持不动,你动一下飞机四路输出就会有变化的,飞机哪边低哪边的油门变高了就是正常的,这是因为要修正飞机,

作者: trOyTao    时间: 2015-11-21 13:51
山水2000 发表于 2015-11-21 13:47
油门保持不动,你动一下飞机四路输出就会有变化的,飞机哪边低哪边的油门变高了就是正常的,这是因为要修正 ...

不是的,仔细看原文,我的APM是水平的

作者: kenken    时间: 2015-11-21 14:12
飞机起飞,有点偏是正常的,离地便不偏了,若离地偏,做一次自动微调就行,这个微调必定要的

作者: 山水2000    时间: 2015-11-21 19:32
trOyTao 发表于 2015-11-21 13:51
不是的,仔细看原文,我的APM是水平的

就算水平,也不一定是100%的水平,所以飞机是会自动修正的,因为修正的时候飞机没有修过来就加大修正力度,就出现了越来越大了。飞起来就好了,

作者: trOyTao    时间: 2015-11-21 20:11
山水2000 发表于 2015-11-21 19:32
就算水平,也不一定是100%的水平,所以飞机是会自动修正的,因为修正的时候飞机没有修过来就加大修正力度 ...

有道理,学习了,多谢多谢

作者: 山水2000    时间: 2015-11-21 20:26
trOyTao 发表于 2015-11-21 20:11
有道理,学习了,多谢多谢

客气了,


作者: trOyTao    时间: 2015-11-21 20:30
山水2000 发表于 2015-11-21 20:26
客气了,

应该谢目前看过来最能说服我的一种解释,不然就一直疑惑下去了

作者: 山水2000    时间: 2015-11-21 20:33
trOyTao 发表于 2015-11-21 20:30
应该谢目前看过来最能说服我的一种解释,不然就一直疑惑下去了

我也是玩多了悟出来的,你玩多了慢慢也就会了。


作者: wubisheng    时间: 2015-11-21 23:14
本帖最后由 wubisheng 于 2015-11-21 23:17 编辑

我第一次用APM也是这种情况,可能比你这还厉害,要不是我桨全部装反了一推油门就上天花板了,原文在这里,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1152370
我折腾了一个星期,最后找到原因了,是遥控器第二通道舵量不稳,舵机监视器里面能看到舵量左右晃动自动漂移,导致几个电机提速加快,刚校准遥控器时是好的,一会儿就又不行了,你看看我的截图(飞控是水平放置的),你看看我油门变化和电调输出之间的关系:
(, 下载次数: 1) (, 下载次数: 1) (, 下载次数: 1) (, 下载次数: 1) (, 下载次数: 1) (, 下载次数: 1) (, 下载次数: 1) (, 下载次数: 1) 油门1100——电调1170,油门1159——电调1488。。。这转速提升太可怕了



作者: trOyTao    时间: 2015-11-21 23:18
wubisheng 发表于 2015-11-21 23:14
我第一次用APM也是这种情况,可能比你这还厉害,要不是我桨全部装反了一推油门就上天花板了,原文在这里,h ...

原来我不是唯一一个

作者: wubisheng    时间: 2015-11-21 23:24
trOyTao 发表于 2015-11-21 23:18
原来我不是唯一一个

最大问题是飞控水平放置的,但每一路电调输出相差很大,是我遥控器的问题,相当于人为给了一个偏转的舵量,导致部分电机转速升高。


作者: trOyTao    时间: 2015-11-22 09:12
wubisheng 发表于 2015-11-21 23:24
最大问题是飞控水平放置的,但每一路电调输出相差很大,是我遥控器的问题,相当于人为给了一个偏转的舵量 ...

其实我的问题不是这个,偏舵我已经通过微调调准了,我的问题楼上有个比较合理的解释

作者: 00yokomo    时间: 2015-11-22 21:27
早就该换大江飞控了

作者: 初上烧头    时间: 2015-11-22 23:06
我的是起飞后,往一个方向漂移

作者: tianlun8    时间: 2015-11-23 11:26
我也是前段时间入的APM,刚开始都在地面调试,手抓着尝试各种模式,油门输出跟你的一样,四路输出很不稳定,弄得各种担心,还以为飞控坏了,最后还换了电机!无果!问题依旧!终究,咬咬牙,出去飞了下,一上天,出奇的稳,定高(有些飘,估计电机安装问题),定点!如果飘,建议你从电机安装水平,校准,震动上查看!


作者: 飞行小组    时间: 2015-11-23 11:35


作者: 飞行小组    时间: 2015-11-23 11:36
为何不飞起来在看、???校到飞控坏也不会一样。。。

作者: huntertac    时间: 2015-11-23 22:33
楼主,我遇到和你一模一样的情况,只是没你那么严重,开始我也很困惑,当时泡泡老师给我的解决方法是:

1、检查遥控器1-4通的微调是否归零。
2、主控恢复默认,所有设置及校准重新做一次。
3、刷3.15固件
4、更换6000芯片。

后来有前辈说飞起来就好了,我就试着起飞了,也往一个方向飘,但不大严重修正下就好了,定高和悬停模式都没问题,看来还是APM程序的问题



作者: 飞行小组    时间: 2015-11-24 14:17
这是就不是问题 好吧。,。





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