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标题: MK讨论群,四轴拼板团购的一些资料和图片 [打印本页]

作者: quyafeng    时间: 2010-10-23 14:56
标题: MK讨论群,四轴拼板团购的一些资料和图片
MK讨论群90111693  拼板焊接完成的部分图片, 注意正确的Z轴GYRO焊接方法和正确的正反面分别!
其他资料均来自QQ群.此FC烧MK原版程序需改动加速度计部分程序.
串口调试板,通过MK-tool写BOOTLOADER时需插跳线帽.
(, 下载次数: 21)

[ 本帖最后由 quyafeng 于 2010-10-23 15:45 编辑 ]
作者: quyafeng    时间: 2010-10-23 14:58
1、MMA7260如果出现XYZ输出全部是3V的情况, 原因是4脚没有接地!
2、Z轴陀螺需严格按我给的图片焊接,如果方向错误会导致四轴高速自旋,只需要将正反桨全部调过来即可,即1  2用正桨,3 4用反桨。
3、PPM编码板不需要写熔丝,也不能用MKtool写程序,可以用PonyProg2000软件接串口调试板或者其它专门的USB 下 载线写程序。
4、FC板BOOTLOADER通过FC板晶体旁边的6针接口写入,固件通过10针串口(接其中四根线即可)MkTOOL升级即可.
5、FC板加速度计一面朝上,背面箭头所指方向为正前方。
6、此板使用MK-Tool 1.66,用1.63版好象会进不了设置。
7、LED指示灯可以改到正面,只需要与两个102电阻对调即可(我没改过)。
8、经试飞,发现MKtool默认STICK值比较灵敏,需要调整一下或在控上加EXP,其他都使用默认值,除掉GPS指南针,改下通道。
9、FC板电压检测值,低于实际电池电压近1V,需要调整低压保护值,不然飞过一会便报警,将33改成25左右。

[ 本帖最后由 quyafeng 于 2010-10-24 10:19 编辑 ]
作者: 航拍云台    时间: 2010-10-23 15:19
标题: 辛苦了!
不错不错!动作非常快!
作者: quyafeng    时间: 2010-10-23 15:24
移二楼, 请补充

[ 本帖最后由 quyafeng 于 2010-10-23 16:23 编辑 ]
作者: zimmon    时间: 2010-10-23 19:10
高深~感觉自己越来越远
作者: wucaso    时间: 2010-10-23 21:24
顶楼主   麻烦楼主上传一下波形看看
作者: ql2008    时间: 2010-10-23 21:54
感谢lz贴出图片。
作者: cry    时间: 2010-10-25 10:33
实际行动支持~~
作者: dpedison    时间: 2010-10-27 23:35
等待飞行视频  哈哈
作者: quyafeng    时间: 2010-10-28 13:11
早飞了,呵呵 只是没拍视频
作者: quyafeng    时间: 2024-10-23 08:48
偶然看到14年前亲自手搓的飞控,只能说时间太快了,2010估计谁也不会想到现在的俄乌战场、缅北民地武已经开启了无人战时代,感觉很科幻但其实又没有进步多少!




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