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标题: 哈哈 问题多多 只有下一版本改进了。不过至少还是半离地了。。离成功又进一步 [打印本页]

作者: mmhkh    时间: 2011-12-11 15:38
标题: 哈哈 问题多多 只有下一版本改进了。不过至少还是半离地了。。离成功又进一步


目前还是得减重减重再减重。看来一开始打算的所有东西都集成的想法是错误的。
还是缩减掉USB 气压 磁定向等。这些东西 室内微四轴用处也不大。。想办法进一步缩小PCB。减小厚度。。接收是个头痛的问题。本来打算JR的卫星。后来发现 一是MWC暂时还不知道9通数据的卫星 分析了下串口数据。长度要比7通多一倍。想用还得自己拆数据。二是。这个东西重量竟然有4g。。太重。。
回头睡觉的时候希望做个梦能给点啥提示。哈哈
作者: RC5iMX    时间: 2011-12-11 17:27
精致的小四轴:em26:
作者: hapi_5i    时间: 2011-12-11 18:46
直驱效率低,试试用减速组,单桨拉力能大不少,都是现成的东西
作者: zht9961020    时间: 2011-12-11 19:27
电机估计挺热
作者: 57649837    时间: 2011-12-12 03:51
:em15: 真小
作者: ygl611    时间: 2011-12-12 10:11
看样子直驱的效率很低,用减速组吧!坚持下去,就能成功!!




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