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标题: APM定高问题。 [打印本页]

作者: wangzhenxiong    时间: 2013-6-20 11:07
标题: APM定高问题。
stab模式下飞的很好,悬停住的时候油门基本在中间。这时切Loit模式,50%的情况是油门突然减小一下,降低一点点高度,然后加大一点点油门恢复高度后停住。
另外50%的时候,快速上升或者下降

下降很恐怖,一下就拍地上。。。

RTL模式也一样。多数情况会先升高30米

但是经常不升高就返回(初始高度不到30米),返回途中经常降低高度最终触地。

问题是,传感器看来是好的,因为升高或者降低时,OSD或者MP都会显示高度在变化。说明传感器知道自己的高度。

但是却不能保持

是软件问题?



作者: lcychange    时间: 2013-6-20 13:16
关注
我朋友的apm也有这个问题,目前判断是震动影响,暂时没有材料解决,楼主可以从震动方面入手试试解决一下

作者: 天涯V    时间: 2013-6-20 20:15
非常关注

作者: 压缩饼干    时间: 2013-6-20 23:44
apm都是这样的,从定高切换回稳定模式的时候,油门位置必须很精确,不然会突然蹿高或降低,这个WIKI里面讲了的啊、、、

作者: wangzhenxiong    时间: 2013-6-21 10:57
压缩饼干 发表于 2013-6-20 23:44
apm都是这样的,从定高切换回稳定模式的时候,油门位置必须很精确,不然会突然蹿高或降低,这个WIKI里面讲了 ...

你只看了一半。


作者: jiandan5972    时间: 2013-6-21 11:21
2.91B固件 现在 的 定稿模式  时好时坏,    好时巨好   坏时就这个样子  ,建议 先 吧 机械部分 振动做到最好,     看了 有人刷了3.0   貌似好点    单 长期稳定效果 不知道怎么样 ···  感觉 还是 硬件跟算法 问题,  有人提出 尝试 模糊 采集方法  也正在尝试················现在  长期 自问  低空 FPV穿越···坐等白鼠们实验  

作者: wangzhenxiong    时间: 2013-6-21 11:31
jiandan5972 发表于 2013-6-21 11:21
2.91B固件 现在 的 定稿模式  时好时坏,    好时巨好   坏时就这个样子  ,建议 先 吧 机械部分 振 ...

看来还是坚持自稳吧


作者: 压缩饼干    时间: 2013-6-21 12:02
wangzhenxiong 发表于 2013-6-21 10:57
你只看了一半。

一直就是这样的。。。你切换模式时本来就应该掌握好油门,不然就会出现这种情况。换句话说,你原先是在自稳模式,如果你油门距离40%-60%太远的话,高度就会突然变化,如果油门在这个范围之内,变化就会很小甚至不变。

作者: 压缩饼干    时间: 2013-6-21 12:06
wangzhenxiong 发表于 2013-6-21 10:57
你只看了一半。

如果是定高的时候飞机自己会缓慢下降,应该和你的PID有关,建议你恢复默认参数试试,这种情况我遇到过,我恢复到默认参数就解决了,要是PID太小的话就会这样。至于固件的话貌似没什么问题。

作者: wangzhenxiong    时间: 2013-6-21 14:31
压缩饼干 发表于 2013-6-21 12:06
如果是定高的时候飞机自己会缓慢下降,应该和你的PID有关,建议你恢复默认参数试试,这种情况我遇到过,我 ...


不是缓慢下降,也不能说是掉了下来,就是那种自动飞行中自主改变高度的速率。油门在正中,默认设置从来没调过PID。

作者: wangzhenxiong    时间: 2013-6-23 23:05
lcychange 发表于 2013-6-20 13:16
关注
我朋友的apm也有这个问题,目前判断是震动影响,暂时没有材料解决,楼主可以从震动方面入手试试解决一 ...

定高问题今日完美解决。解决方案是去掉了盖在气压计上的海绵。


作者: 曹操关羽刘备    时间: 2013-6-23 23:56
wangzhenxiong 发表于 2013-6-23 23:05
定高问题今日完美解决。解决方案是去掉了盖在气压计上的海绵。

哦,有这种事?我明天也去掉海绵来试试!


作者: wangzhenxiong    时间: 2013-6-25 16:42
曹操关羽刘备 发表于 2013-6-23 23:56
哦,有这种事?我明天也去掉海绵来试试!

试了吗?前提是APM有外壳的。


作者: jiandan5972    时间: 2013-6-25 17:53
wangzhenxiong 发表于 2013-6-25 16:42
试了吗?前提是APM有外壳的。

靠········貌似 有可能··· 我 也是       把里面的海绵 搞小点 就盖住 气压计·····   ·········


作者: giantwjt    时间: 2013-6-26 08:17
高精度气压计根本不需要海绵

作者: 特权92    时间: 2013-8-10 16:31
你好,APM定高是是不必须要有光流或者超声波传感器才行?

作者: wangzhenxiong    时间: 2013-8-10 19:09
特权92 发表于 2013-8-10 16:31
你好,APM定高是是不必须要有光流或者超声波传感器才行?

不必须,APM本身带气压传感器,可以满足基本需要。


作者: 特权92    时间: 2013-8-10 21:11
wangzhenxiong 发表于 2013-8-10 19:09
不必须,APM本身带气压传感器,可以满足基本需要。

那你定高的时候飞行器飘吗,需要用遥控调整位置吗,我的无法保持在一个竖直位置



作者: 特权92    时间: 2013-8-10 21:18
wangzhenxiong 发表于 2013-8-10 19:09
不必须,APM本身带气压传感器,可以满足基本需要。

再请教一个问题,你所说的海绵没有啊,我买的2、5,从稳定模式切换到定高时,电机转速迅速下降,半天不恢复至悬停的转速,我调参alt-p无任何反应,怎么回事啊?

作者: wangzhenxiong    时间: 2013-8-10 22:56
特权92 发表于 2013-8-10 21:11
那你定高的时候飞行器飘吗,需要用遥控调整位置吗,我的无法保持在一个竖直位置

如果在无风环境下,高度2米以上避免地效,你在稳定模式可以调到不飘,那同等环境下定高就不飘。

所以说,飘不飘不是定高决定的。


作者: wangzhenxiong    时间: 2013-8-10 22:57
特权92 发表于 2013-8-10 21:18
再请教一个问题,你所说的海绵没有啊,我买的2、5,从稳定模式切换到定高时,电机转速迅速下降,半天不恢 ...

气压传感器上盖了什么东西吗?


作者: 特权92    时间: 2013-8-10 23:50
wangzhenxiong 发表于 2013-8-10 22:57
气压传感器上盖了什么东西吗?

没有啊,我直接把壳子都去了


作者: yb177    时间: 2013-11-22 01:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 生活如此多娇    时间: 2013-11-27 08:03
我也有这个问题,切定高后,如果大机动就会慢慢落下来无法自动恢复。 貌似从2.9以后定高采用了气压结合加速度的方式,精度在厘米级别,所以定高对震动非常敏感,我目前就是一片魔术贴固定飞控,估计震动太大,达不到定高要求

作者: wangzhenxiong    时间: 2013-11-27 08:48
生活如此多娇 发表于 2013-11-27 08:03
我也有这个问题,切定高后,如果大机动就会慢慢落下来无法自动恢复。 貌似从2.9以后定高采用了气压结合加速 ...

经过我的观察,我这个定高问题是来自光线对气压传感器的影响,在阴天的时候没事,阳光暴晒的时候总是有问题。

所以我用海绵仔细覆盖了气压传感器,然后在外科上贴上了反光锡纸。

现在没问题了。



作者: 生活如此多娇    时间: 2013-11-27 09:07
wangzhenxiong 发表于 2013-11-27 08:48
经过我的观察,我这个定高问题是来自光线对气压传感器的影响,在阴天的时候没事,阳光暴晒的时候总是有问 ...

你的APM有壳子吗?  壳子是黑色的,应该可以遮光吧?
你现在定高模式下可以大机动动作同时稳定保持高度吗?
另外你的飞控如何减震的能拍照学习下吗 谢谢


作者: 生活如此多娇    时间: 2013-11-27 09:20
wangzhenxiong 发表于 2013-11-27 08:48
经过我的观察,我这个定高问题是来自光线对气压传感器的影响,在阴天的时候没事,阳光暴晒的时候总是有问 ...


另外 我看你前面不是说通过去掉海绵完美解决这个问题了吗  这么现在还是加海绵呢? 到底加不加呢   我现在是没有加
另外我确实都是中午阳光最强的时候去飞的,带着壳子飞的没有加海绵



作者: wangzhenxiong    时间: 2013-11-27 10:22
生活如此多娇 发表于 2013-11-27 09:20
另外 我看你前面不是说通过去掉海绵完美解决这个问题了吗  这么现在还是加海绵呢? 到底加不加呢   我现 ...

APM就是用泡绵双面胶固定的。

去掉遮挡气压计海绵确实解决过一次问题,但是这样做跟环境关系非常大,不能每次都成功。

目前看还是遮挡比较好,我的有壳,那个壳虽然黑色,但是还是透明的。


作者: 生活如此多娇    时间: 2013-11-27 10:31
本帖最后由 生活如此多娇 于 2013-11-27 10:33 编辑
wangzhenxiong 发表于 2013-11-27 10:22
APM就是用泡绵双面胶固定的。

去掉遮挡气压计海绵确实解决过一次问题,但是这样做跟环境关系非常大,不 ...


谢谢 中午去试试 如果解决了 看来要推广一下这个方案
另外你的震动值多大 特别是Z轴的 下面是我的
这个是悬停时的
(, 下载次数: 24)
这个是激烈飞行时的
(, 下载次数: 19)



作者: wangzhenxiong    时间: 2013-11-27 10:40
生活如此多娇 发表于 2013-11-27 10:31
谢谢 中午去试试 如果解决了 看来要推广一下这个方案
另外你的震动值多大 特别是Z轴的 下面是我的
这 ...

从来没测过。。。我都不知道还能测这个。。。我比较懒惰。。。


作者: 生活如此多娇    时间: 2013-11-27 14:41
本帖最后由 生活如此多娇 于 2013-11-27 14:53 编辑

今天中午用黑色海绵加不透光的黑色纸片盖住了气压计,飞控还是用魔术贴固定,高度终于稳稳的定住了,40CM的低空也可以定住。也可以让飞机刚好定在头顶20多厘米处仔细观察其高度变化,感觉是基本无变化。
现在飞机定高模式下,可以做不太激烈的机动。但是如果机动速度太快,在松杆飞机变平的时候,由于螺旋桨的惯性作用,飞机会迅速爬升,这时问题就来了。为了保持高度,飞控会大大降低所有电机的输出,以防止飞机迅速爬升,这时如果有风,飞机由于大大减弱了动力输出,就容易被风吹翻。感觉就是松杆后很短的时间内飞机很不稳定,有两次差点翻过来。

看来飞机太轻也不好,高速机动松杆后会迅速爬升,导致飞控大大降低动力输出!这一点可以用实验证明。具体我是这样做的,让飞机定高在1.2米左右,然后我用手轻轻的往上抬飞机,飞机的螺旋桨就会立刻减慢转速,如果用手把飞机重量全部支撑住,最后螺旋桨干脆变成怠速输出了!但一松手掉下去10CM后动力输出又恢复正常了!






作者: wangzhenxiong    时间: 2013-11-27 14:53
生活如此多娇 发表于 2013-11-27 14:41
今天中午用黑色海绵加不透光的黑色纸片盖住了气压计,飞控还是用魔术贴固定,高度终于稳稳的定住了,40CM的 ...


看来很成功啊!!!至少气压计的问题是搞定了。后面就是调各种参数吧。
高速水平飞行突然停住一定是会升高的,动能转化为势能,能量不可能迅速变化消失。

所以我想只能控制速度。。。





作者: 生活如此多娇    时间: 2013-12-3 21:31
本帖最后由 生活如此多娇 于 2013-12-3 21:39 编辑
wangzhenxiong 发表于 2013-11-27 14:53
看来很成功啊!!!至少气压计的问题是搞定了。后面就是调各种参数吧。
高速水平飞行突然停住一定是会 ...


你的多轴定高模式下能否做激烈的大机动动作?迅速松杆飞机有没有不稳定现象?
我试着调高了稳定P,这个现象得到了明显的改善,但是又出现了另一个问题。提高稳定P后定高模式下高速前进或者左右移动都没问题,但是高速后退后迅速松杆问题就来了,表现为飞机很不稳定,同时伴有飞机方向严重漂移现象!
奇怪了,提高稳定P后所有都好,就是高速后退接着松杆就不稳定。
PS当时后退方向应该是顺风。
下次打算试试降低油门P试试。





作者: wangzhenxiong    时间: 2013-12-4 11:54
生活如此多娇 发表于 2013-12-3 21:31
你的多轴定高模式下能否做激烈的大机动动作?迅速松杆飞机有没有不稳定现象?
我试着调高了稳定P,这个 ...

没试过...我从来没调过P.I.D.....


作者: fryefryefrye    时间: 2013-12-4 13:01
生活如此多娇 发表于 2013-11-27 14:41
今天中午用黑色海绵加不透光的黑色纸片盖住了气压计,飞控还是用魔术贴固定,高度终于稳稳的定住了,40CM的 ...

我在定高模式下,左右狂打舵,有时候,飞机能瞬间处于垂直状态。不过还是能很快修正回来的。

至于松杆漂移的情况,这个应该是水平运动的惯性导致的,很正常啊。

APM在打舵的时候,会立马加大油门。松杆的时候,会立马减小油门,我倒是不会出现松杆上升的问题。我的四轴是40%动力悬停。


作者: 生活如此多娇    时间: 2013-12-13 11:21
本帖最后由 生活如此多娇 于 2013-12-13 11:23 编辑
fryefryefrye 发表于 2013-12-4 13:01
我在定高模式下,左右狂打舵,有时候,飞机能瞬间处于垂直状态。不过还是能很快修正回来的。

至于松杆 ...


你用富斯控吗  富斯接收机悲剧没有失控保护,关控时,在MP里面看油门也是保持原来位置!没有下降到975一下啊! 请教怎么设置失控返航啊!


作者: 狂飞300米    时间: 2013-12-13 12:07
帮顶

作者: 生活如此多娇    时间: 2013-12-13 17:01
fryefryefrye 发表于 2013-12-13 12:53
一般没有失控保护的接收机,没有信号的时候,应该是没有输出的。
建议你先接个舵机上去,看看到底你的接 ...

刚才测试了一下  如果只插1-3通道,那么就可以实现关控后PWM输出油门为900 其他中立,如果插上4通信号到APM主板上 ,关控就所有通道保持原来位置!奇怪了  是不是你说的PPM编码板子的问题

作者: 生活如此多娇    时间: 2013-12-13 23:03
fryefryefrye 发表于 2013-12-13 12:53
一般没有失控保护的接收机,没有信号的时候,应该是没有输出的。
建议你先接个舵机上去,看看到底你的接 ...

你的指点飞行乱抖的问题解决了吗  我觉得应该不是软件的问题,因为我看到有人飞指点飞行模式时很稳定啊!有QQ吗一起交流一下啊


作者: fryefryefrye    时间: 2013-12-13 23:06
生活如此多娇 发表于 2013-12-13 17:01
刚才测试了一下  如果只插1-3通道,那么就可以实现关控后PWM输出油门为900 其他中立,如果插上4通信号到A ...

我原来说错了,接一个舵机,无法测试你的接收机失控的时候输出什么信号。
只有接示波器才能看出来。

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指点飞行的问题,今早还玩了几下,大多数尝试都没有问题,极个别次数会抽风。

由于我现在设置的加速度,和角度限制都比较小,所以抽风不至于坠毁,但是肯定抽风了。

我想等3.1正式版出来再升级,现在懒得弄了。


作者: 生活如此多娇    时间: 2013-12-14 16:21
fryefryefrye 发表于 2013-12-13 23:06
我原来说错了,接一个舵机,无法测试你的接收机失控的时候输出什么信号。
只有接示波器才能看出来。

刚才试了一下更新ArduPPM_v2.3.16_ATMega32U2.hex 但是FLIP 提示说打不开这个HEX文件!  我的FLIP是3.4.7版本 不知道是什么原因

作者: 长空比翼    时间: 2013-12-14 19:25
看泡泡老师的视频,有解决的方案

作者: 邓祥霖    时间: 2013-12-23 17:12
那个气压定高有高度和油门限制吗 我都没用过  子场外都是用的gps定点定高啊

作者: jiayfcn    时间: 2014-1-5 04:01
气压计会被光线影响?好奇怪呀

作者: dianjing    时间: 2014-1-23 08:39
apm 气压计加薄高密度海绵,外壳贴反光纸。避免光对气压计的干扰。

作者: hovering    时间: 2014-9-15 17:03
学习,正准备试试定高。





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