dawanpi 发表于 2014-6-28 22:58
Horizon模式杆打到底会切换成rate模式,然后回中会切换成自稳模式,适合FPV,感觉你说的也可能是WeakLeveli ...
xukkkkkk 发表于 2014-6-29 10:51
就是这个 ,我还以为是 WeakLeveling模式 用来翻的,不知道你自动调参 试过没有
dawanpi 发表于 2014-6-29 11:32
用quanton试过一次,修正次数太多,调出来的参数不对,导致震动很大,下次准备先把定高调好再自动调参。
...
hahatou 发表于 2014-6-30 13:47
才接触的新手 Horizon 模式是怎么调的? 是否方便写个教程? 呵呵
dawanpi 发表于 2014-6-30 15:21
Horizon模式直接在飞行模式里面设置一个就可以,注意要刷新的taulabs固件。自动调参要先启用那个模块,然 ...
hahatou 发表于 2014-6-30 15:33
能否加个qq?
dawanpi 发表于 2014-6-30 15:52
不好意思,qq很少用,有问题我都会回帖的
dawanpi 发表于 2014-6-30 15:52
不好意思,qq很少用,有问题我都会回帖的
hahatou 发表于 2014-6-30 16:01
ps: 我是直接拿cc3d板刷的 不带气压计 那就无法实现定高了吧?
dawanpi 发表于 2014-6-30 17:04
没有气压计不能定高的,不管是什么固件,不过可以修改taulabs的代码重新编译来支持通过flexiport连接I2C ...
hahatou 发表于 2014-6-30 17:09
自动调参启用后 如何进行参数保存?
dawanpi 发表于 2014-6-30 17:16
在GCS启用自动调参后,先把当前参数记录下来,然后重启板子连好数传出去飞,先用正常模式起飞,然后切换 ...
hahatou 发表于 2014-6-30 17:22
如果不用数传可以么? 就是调好直接连usb
dawanpi 发表于 2014-6-30 17:47
可以的,就是保证不要断电,也不要切换飞行模式之类的,然后直接接入USB。
dawanpi 发表于 2014-6-30 17:04
没有气压计不能定高的,不管是什么固件,不过可以修改taulabs的代码重新编译来支持通过flexiport连接I2C ...
hahatou 发表于 2014-7-1 09:24
按照设置向导设置完成,遥控器也校准好了。。就是不装浆试的时候,2号电机不同时启动,另外,我方向打到最 ...
dawanpi 发表于 2014-6-30 17:47
可以的,就是保证不要断电,也不要切换飞行模式之类的,然后直接接入USB。
777sp2 发表于 2014-7-2 16:33
大侠 我想问问 cc3d 有像naza那种手动模式吗 不要增稳的那种
dawanpi 发表于 2014-7-2 16:58
没用过naza,感觉应该是Rate模式,你在飞行模式里面把stablize123里面任意一个的roll和pitch设置成Rate就 ...
777sp2 发表于 2014-7-3 12:17
就像直升机的三轴陀螺一样只是锁定角度 比如前倾20度松杆后就保持前倾20度不变飞机
dawanpi 发表于 2014-7-3 13:15
那确定是rate了
hahatou 发表于 2014-7-3 14:07
请教下 temperature compensation 是什么作用?
dawanpi 发表于 2014-7-3 14:10
做传感器温度补偿的,先把飞控放进冰箱,拿出来后立刻做那个校准,等飞控回到室温后用吹头发的电吹风加热 ...
hahatou 发表于 2014-7-3 15:32
- - 这个校准的目的何在? 另外cc3d的减震是怎么处理的?
dawanpi 发表于 2014-7-3 15:48
传感器有温漂的,比如MPU6000的灵敏度会有0.02%/℃的变化,所以要先测量不同温度下传感器的读数来校准的 ...
hahatou 发表于 2014-7-3 17:01
谢谢 还有个问题 就是默认的PID是在哪里看的?
dawanpi 发表于 2014-7-3 17:05
在configuration里面,点左边的那个stablization,然后就是默认PID设置,如果要和自动调参对比,要点adva ...
hahatou 发表于 2014-7-8 09:15
还有个关于自动调参的问题 看了自调的视频 发觉视频里先在autotune打上勾 然后断开飞控连接 重新连接后在 ...
dawanpi 发表于 2014-7-8 09:43
启用autotune模块需要重启板子才能生效的,wiki上的步骤是一个比较保险的办法,所以不按照那上面来也是可 ...
hahatou 发表于 2014-7-8 09:51
发觉你太厉害了 我都从纯新手入门了 还有个问题 OSD怎么连接?
dawanpi 发表于 2014-7-3 13:15
那确定是rate了
dawanpi 发表于 2014-7-8 09:56
折腾的比较多,可以直接用minimosd的,刷一个比较新的固件(2013-12-12之后的版本),然后在mainport或者 ...
hahatou 发表于 2014-7-18 00:40
tb上出的给mwc用的 预留4个检测焊盘的mavlink osd能用么?这样是不是省略了改造? 还是说要支持minoposd ...
dawanpi 发表于 2014-7-18 10:48
我用的雷家的minioosd,quanton输出mavlink,测试工作正常。
hahatou 发表于 2014-7-18 13:20
也就是说 改造的目的是在可以检测更多信息对吧 如果我只是单纯的要看那个水平线... 只要刷了固件就行了吧 ...
dawanpi 发表于 2014-7-18 13:33
应该是的,虽然我没试过
dawanpi 发表于 2014-7-20 11:14
没试过翻滚,而且也没在taulabs的wiki里面找到,不过我在op的wiki里面翻出来了:
http://wiki.openpil ...
dawanpi 发表于 2014-7-20 11:14
没试过翻滚,而且也没在taulabs的wiki里面找到,不过我在op的wiki里面翻出来了:
http://wiki.openpil ...
dawanpi 发表于 2014-7-23 09:38
好像不论OP还是TL都可以先校准遥控器摇杆,然后起飞,通过遥控器的微调让飞机自稳,不到处飘,然后在GCS ...
hahatou 发表于 2014-7-23 09:53
谢 关于翻滚的问题 去TL论坛搜索了下 确实是full stick rate那里进行设置的 不过deg的上限是425 要修改上 ...
dawanpi 发表于 2014-7-24 11:06
你在uavobject browser里面找找看,类似gyro range的设置项目,默认好像是500,你可以改成1000或者2000试 ...
hahatou 发表于 2014-7-29 13:03
电池后置 然后微调 自稳模式还是没用 依旧往后飞...... 换了op的固件就没这个问题 但有些抖 没TL的稳 不 ...
dawanpi 发表于 2014-7-29 14:39
可以试试自动调参,默认的参数在450上很稳,和自动调参的结果差不多,小四轴可以重新调一下看看。
xukkkkkk 发表于 2014-6-28 22:39
我看视频好像是可以横滚360度的,这个模式可以么
dawanpi 发表于 2014-6-30 17:16
在GCS启用自动调参后,先把当前参数记录下来,然后重启板子连好数传出去飞,先用正常模式起飞,然后切换 ...
shi2713 发表于 2014-11-2 20:28
是不是自动调参过程中不能对机器进行任何操作?否则保存就会溢出。
dawanpi 发表于 2014-11-3 13:12
可以控制飞机的,相当于自稳模式,但是多少会影响到调参的结果,所以找个没风的天气,尽量少控制,然后调 ...
dawanpi 发表于 2014-6-30 17:16
在GCS启用自动调参后,先把当前参数记录下来,然后重启板子连好数传出去飞,先用正常模式起飞,然后切换 ...
铁甲小宝 发表于 2014-12-2 21:26
你好,为什么我刷了TL自动调参开始抖动后会出现自动横滚翻的情况,正常吗?
dawanpi 发表于 2014-12-3 10:23
自动调参会左右和前后抖动机身各30秒的,所以只要不导致炸鸡就是正常的。否则建议你检查一下正常模式下操 ...
铁甲小宝 发表于 2014-12-3 15:17
算了,还是继续玩OP版本的
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