sbach-342 发表于 2014-12-6 14:17 这个其实也算不上故意,参数稍微调整下可以改善点。 但是由于倾斜运动导致加速度不收敛,以至于回平后慢收敛才是根本原因。 不过这样挺不错的,就是不能太明显,太明显了就感觉飞的很娘。 CC3D那简单的算法就是这个效果,不追求多么精准的控制。 |
本帖最后由 sbach-342 于 2014-12-6 14:19 编辑 WUST_LJS 发表于 2014-12-5 10:35 “相反的是有8度以内的反向超调”----这应该是故意的,用来“刹车”的吧 类比来看,cc3d回不到中位可能也是故意追求直机手感导致的 |
alexleft 发表于 2014-12-5 11:09 目前时间不太多,后面有空 计划把 APM 的姿态精华 写一个 CC3D 版本的【姿态模式】。就是要弄 bootloader 等比较麻烦,怕遇到固件兼容问题刷成砖头所以得考虑很多 细节也要花很大功夫,所以只能慢慢来哈。 |
WUST_LJS 发表于 2014-12-5 10:35 哦,看来这个问题用简单的方式是难以彻底解决的,只能是提高我们的机械水平。 我以前读书的时候是是学计算机和工商管理的,现在半歇业在家带小孩,有空帮人修修iPhone iPad Mac 相机。。。 楼主是玩开发的,能不能号召一些人把ArduCopter移植到类quanton的硬件平台上?这样就真的是造福大众了。PIX弄得太复杂了,已经不能算Hobby级别的东西了,quanton刚刚好。 |
楼主技术太棒了,我看到多轴向自己飞来会有恐惧症的! 说回正题,这个小倾角不收敛或者收敛很慢的问题我在cc3d和apm上都有遇到,CC3D上是明显一点,我刚开始把他归咎为受惯性影响的姿态问题。总感觉这是由于机架震动传导到飞控,导致陀螺仪、加速计的数据实际精度下降,飞控对水平的判断不正确所导致的。 没有心思去研究固件的源程序,以上说法仅为粗浅猜测。 |
破百 发表于 2014-12-4 22:02 没有固件,有bootloader ,连接上位机直接刷软件。 不能定点。 就单控。 |
cc3d 淘宝买80来块钱的 代固件嘛 还是得来了自己刷。 cc33 现在能配gps定点了么 |
WUST_LJS 发表于 2014-12-4 15:55 你好!意思是不是说:打开软件,不用管进度条(升级),直接插数据线,直接去调就可以啦? 第二,刚才您说只要调其中的两个树枝就可以了? 万分的感谢您啊!救星啊! |
firman6 发表于 2014-12-4 13:28 电机校准, 遥控校准, 水平 等 都不用每次都调, 弄一次就OK . 需要改参数就改下就可以。 |
richardglc 发表于 2014-12-4 14:03 OK ,,感谢这些解释,我后面调下看。 感觉跟APM 的stable 的手感相差比较大, 应该也是有这个FPV的特性。 |
WUST_LJS 发表于 2014-12-4 13:07 这就是我上面说的CC3D的特点,CC3D多用于FPV,所以Attitude设定默认回中速度故意调慢的,无关飞控质量问题,想要快可以改参数。 如果用Rate模式就很跟手,不存在滞后问题。 |
WUST_LJS 发表于 2014-12-4 12:12 Stablized 1,2,3是三种自我设定配置值,对应你的飞行模式开关切换的三个段位, 首先要看你飞行时段位开关切在哪个位置, 每个Stablized编号对应下方的设定值.按照你图上的设定, Stablized 1对应Roll和Pitch是Attitude, Yaw是Axis Lock,那么,假如你飞行时飞行模式开关是切到 Stablized 1的, 飞起来应该处于自稳状态, 松开遥控杆飞机会回中的(Roll和Pitch维度回到水平, Yaw-机头指向会保持不变). 如果你觉得回中速度不够快, 那么可以在Advanced设定里修改回中速度, 另外如飞机倾斜的最大角度等参数,一切皆可调. 至于为何默认设定里回中速度不够快,这是因为CC3D常用来飞穿越,所以回中速度慢一些比较顺手, 例如说你向前飞,机头方向压低(Pitch),这时摇杆轻微晃动的误差不会立即体现在pitch角度的变化上,略有滞后,这样反而便于保持匀速前行 |
WUST_LJS 发表于 2014-12-4 13:22 感觉好麻烦的啊,每次得先校准电调电机、遥控器,最后调参数。能不能这些都不用管,直接开软件,插数据线,直接调参数? |
dawanpi 发表于 2014-12-4 13:20 后面再调调吧,怀疑是 互补滤波的问题,自己代码里也遇到过这个问题。 |
firman6 发表于 2014-12-4 13:18 按 default 默认,然后 小个1、2、3, 一次调一点,试飞,看感觉。。 只用调 两个 P 。。 一次千万不要调多。 |
WUST_LJS 发表于 2014-12-4 13:03 那你应该试试修改pid参数了,加大一点I试试? |