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楼主: 压缩饼干
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omnibus F4 V3飞控振荡逐渐发散然后炸鸡

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 楼主| 发表于 2018-11-27 19:04 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-11-26 12:46
飞控的陀螺仪是20602的? 如果是, 飞控的减震要做得非常好才行,刷新率不要开太高,2k就行了。 你的电机 ...

不是20602的,是MPU6000

欢迎继续阅读楼主其他信息

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 楼主| 发表于 2018-11-27 19:04 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2018-11-26 12:09
恕我直言。这飞控就是垃圾。。。各种问题。。。希望楼主早日脱坑。还有买F4一定要买6000陀螺仪的。不要买20 ...

陀螺仪是MPU6000
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发表于 2018-11-27 19:52 | 只看该作者
camphorball 发表于 2018-11-26 13:52
昨天看了些科普视频,PWM模式容易因为噪音、干扰和电调电机同步问题导致脉冲变形。
再加上OMNIBUS F4SD ...

此说正解,用PWM电调机器的PID很难调理想,刷了它开ONESHOT125且陀螺开4K 2K就能强不少,开动态滤波会更好。
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发表于 2018-11-28 09:42 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2018-11-27 19:04
不是20602的,是MPU6000

这样的话,我同意其他朋友的观点, 电调延迟可能是个原因。 但振动大的可能还是存在。 振动大不大, 看黑盒子数据, 很容易评判的。
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发表于 2018-11-28 12:45 | 只看该作者
我建议从默认参数调,d不变降低p,i跟p比p小一点,如果降p没效果就加d
一般打杆子震荡是d太小
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 楼主| 发表于 2018-12-1 19:03 | 只看该作者
谢谢楼上各位,已经确认了,换了电机电调之后就完全正常了。随便调了调参数飞起来都很稳。看来是电调有点问题,有时间刷一个BEHELI的固件试试
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