飞达混控电调的线性似乎并不好,在1/2油门上一点有一个明显的跳跃点。在此点以下输出增加缓慢,用原机带的280马达和8。4伏氢电基本上飞不到正常悬停高度。在点以上侧动力突增,上升快速。这使得高度控制很不便利。换用AKE长效型马达会改善很多,而用370马达问题就会很突出。我将370马达转子线圈每极增加4砸,既融合了370马达的发热小、280马达动力平稳的优点,又很好的配合了飞达电调的特性。在点以下电直已可以平稳的缓慢爬升,在相当范围内移动油门杆飞行高度变化平稳,可以很好地控制高度;当要快速改变高度或救起下落的电直时,推油门杆过跳跃点同样轻松达到目的。
正如将飞达改小的英文网站所说,“可靠的稳定性”是小电直在室内良好飞行的重要因素。我将两个大桨都从桨尖削去1。2厘米,于是大桨的阻力降低,主轴转速上升。这使得电直的稳定性、控制性和尾桨的响应性均有提高(我的经验表明,隋着转速增加,悬停稳定性增加,而控制的响应性增加更为明显)。再适当增长稳定翼杆,电直的稳定性、控制性进一步增加(经验同样表明,隋着稳定翼直径增加,悬停稳定性增加,而控制的响应性增加更为明显)。当翼杆长度由19厘米增至23厘米时(结合削短大桨),控制性能就跟A臂两边等长的V头相去不远了,而且更为平稳准确。
我将飞达混控上的功率件4410都再并焊上一块(使得电调上共有6个4410),再将插头换成380马达用的大插头,将马达回路的废阻降到最小。这样不单可以充分电池的电压电量,还可以提高电直对油门的响应。
斜盘可以在主轴上宽松的晃动让人不太放心,我将轴套中间一段剪去,换成自行车气门芯胶管,斜盘套在上面就稳定多了。
舵机当然应该尽量稳固,用厚双面胶在底下粘,用薄双面胶在面上缠,既稳当又方便。
现在的小铜齿做得很漂亮了,但实在是吵死人。换回初购机的胶齿,就成了沙沙的轻声,顺耳多了,感觉转动更为轻快(好象并非错觉)。
将桨叶重量配平,稳定翼调至中立,消除双桨,调正重心,就可以轻松的在几个平方的小房间里飞了,无论正在头顶还是帖近天花都可以放心仰望。指头很有分寸地移动摇杆,电直稳定准确的移动,突然发现对设备的依赖减少了,尽管装了低档的国产设备,机件精度马虎,小电直还是可以飞得如此的出色。
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