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求助,四轴老翻跟头,飞不起来

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楼主
发表于 2015-1-30 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    apm飞控,neo-6mGPS,天地飞6遥控,仿apc桨,朗宇2212kv980电机,仿大疆f450机架。加油门的时候四轴会翻,翻的方向与微调旋钮的位置有关,但是还没怎么摸清楚具体的关系。会不会是pid参数有问题?
    曾经在默认参数下就能飞,后来作死炸过一次,找到后发现电机轴跟桨的底座插不紧,就用ab胶粘起来了。桨因为翻过几次已经有了磨损,有影响吗?
    而且连接地面站(用的mp)以后总是报high gps hdop或者bad gps health,不管在窗台上还是在广场上试都这样,这会不会跟飞不起来有关系?还是电机摔坏了的原因?电调的油门行程已经重新校准过了,apm的固件也重刷过,罗盘,加速度计,遥控都重校过,统统没用。
    有时候mp也会报bad gyro health,bad velocity health,但是重新上电之后就好了。
    电机转向跟桨的转向已经核对很多次了,没有问题。
    我是新人,自从炸鸡后已经调试近一个星期了,请教一下大神可能是什么原因呢?不胜感激!!!

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沙发
 楼主| 发表于 2015-1-30 12:05 | 只看该作者
图片传不上来
3
发表于 2015-1-30 12:30 | 只看该作者
起飞翻???  看看电调顺序吧
4
发表于 2015-1-30 12:36 | 只看该作者
不懂!学习下!顺便帮顶!
5
发表于 2015-1-30 12:52 | 只看该作者
电调的循序,和 飞控校准。。。基本这2个问题了。就算是没有GPS,也不会翻
6
发表于 2015-1-30 12:53 | 只看该作者
hp2490 发表于 2015-1-30 12:52
电调的循序,和 飞控校准。。。基本这2个问题了。就算是没有GPS,也不会翻

还有,桨有没有装错。

7
发表于 2015-1-30 13:03 | 只看该作者
看看罗盘方向对不对
8
发表于 2015-1-30 13:25 | 只看该作者
起飞翻一般是桨错了,或者楼上说的电调接错了。我遇到过APM输出端有两路短路的也会。

和桨磨损,电机摔坏之类的没有关系
9
发表于 2015-1-30 13:37 | 只看该作者
4轴如果刷了6轴固件也会翻的。
10
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:39 | 只看该作者
tryevo 发表于 2015-1-30 12:30
起飞翻???  看看电调顺序吧

电调顺序是指三根线的相序吗?可是电机转向是对的呀
11
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:40 | 只看该作者
hp2490 发表于 2015-1-30 12:53
还有,桨有没有装错。

桨应该木有问题,都是向下吹风的

12
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:41 | 只看该作者
wxlijun324 发表于 2015-1-30 13:37
4轴如果刷了6轴固件也会翻的。

哥们儿你逗了

13
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:44 | 只看该作者
去远方 发表于 2015-1-30 13:03
看看罗盘方向对不对

罗盘测大体的东西南北是对的。gps带罗盘那个模块有一次线断了,我自己焊的,有没有可能这里的问题?

14
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:45 | 只看该作者
请问怎么看电调有没有接错呢?
15
发表于 2015-1-30 15:13 | 只看该作者
dieout 发表于 2015-1-30 14:44
罗盘测大体的东西南北是对的。gps带罗盘那个模块有一次线断了,我自己焊的,有没有可能这里的问题?

跟线没关系
16
发表于 2015-1-30 15:21 | 只看该作者
dieout 发表于 2015-1-30 14:45
请问怎么看电调有没有接错呢?

首先确定电机转动方向正确,浆没装反,四个电调中按四轴结构、飞行方向分1.2.3.4个顺序,第1个电调的控制线对应插在APM的电调输出接口1上,2对2,3对3,4对4,一一对应。
17
发表于 2015-1-30 15:30 | 只看该作者
在小油门还未起飞时,推前后左右,看看电机运动趋势对不对。若不正常,肯定有线接错的。
转动罗盘,看看mp指示的运动方向对不对,若不对,则罗盘设置错误。
还要看看飞行模式对不对,stabilize模式下与GPS无关,搜不到星照样飞。
出现bad gyro health有可能是3.3v稳压芯片烧了,输出5v了,测试办法:用万用表测量外置罗盘I2C接口两侧两个引脚电压,正常应为3.3v,5v左右证明烧了。

18
发表于 2015-1-30 16:52 | 只看该作者
看看接收机和飞控的链接对吗
  通道设置对吗?
19
发表于 2015-1-30 18:29 | 只看该作者
用手举着解锁后稍微推一点油门,感觉转的变快了之后,用手让飞机前后左右倾斜,看看有没有问题
20
发表于 2015-1-30 19:31 | 只看该作者
,、、、、、、、、、
楼主重新刷写下固件吧,跟着泡泡的视频一步一步来,记得要还原工厂设置,setup --help --reset 然后刷写3.2固件 校准罗盘 加速度计,加速度计要校准的准确一点,泡泡老师那个校准确实有点不准确了、然后校准遥控器,选择机架类型、校准电流计 然后查看电调 电机连线 确保连接正确。电机转向正确、没有虚焊,不建议使用香蕉头 注意起飞的时候的模式选择,推荐手动模式下解锁 定高起飞 起飞后切定点、  翻跟头很有可能是桨装反或者电机转向不对,或者是手动模式、或者你APM的供电没选择好,如果是电调供电,电调又是开关降价的话,需要挑出来其余三个电调的红线。ok写这么多应该能解决问题了、、
那个bad GPS 或者com啥的是只GPS或者罗盘故障问题,有可能没搜到星,你又在GPS模式下、
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