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APM四路输出偏差巨大且不稳定问题,好头疼!

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楼主
发表于 2015-11-20 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 trOyTao 于 2015-11-20 14:54 编辑

各位大神下午好,我是个新人,今年9月开始玩的四轴, 用的APM飞控, 看了许多教学视频终于造出了一个自己的四轴。 但是第一次试飞就遇到了问题,飞机无法垂直起飞, 总是会往一个方向飞,由于之前没有操控经验,有点手忙脚乱,险些炸机。
回来以后打开地面站重新检查了一遍,发现就算几个转向舵输入都在中值(几乎,误差在50以内),四路电机输出是不稳的,我一开始怀疑是校准没做好,重新做了一遍所有的校准,包括加速度计,遥控器,罗盘,水平,电机校准等等。重新连接以后又算出准确的中值,用微调把几个控制方向的输出都调到了中值(准确,误差不大于5),打开故障检测发现问题依旧存在:第一次推油门的时候四路电机的输出几乎相同,但是慢慢地会发现,在1通道速度不变的情况下,2通道,3通道,和4通道开始以不同的速度下降,2最快,3和4略慢。这个问题就和一开始遇到一样,只是一开始不变的通道好像是2通道。这个油门输出的递减持续了大概几分钟,在稳定的时候几个通道之间的差别已经相当大了。最夸张的一次,我稍微给一点点油1号电机就跟疯了一样转,然而2号要等到油门几乎到一半的时候才开始以起步速度旋转。


可能有的朋友没遇到过这个问题,下面上图可以看的清楚点。1.起始值,油门为零,有一个初速度。


2.推油门到一半,可以看到这个时候四路输出几乎持平的。


3.为了使差距更加明显,我把油门推到了最高,等到四路输出稳定的时候,可以看到差距已经非常夸张了,毫无疑问这种状态是无法起飞的。(和我之前的描述有点区别,因为这是第一次检查截的图,但也基本能说明我的问题。)


4.然而APM几乎水平。


之前有一个帖子也是关于这个的,当时有朋友给出的解释是,这种情况是正常的,起飞之后要通过一定的微调才能使四路油门持平。

我不明白,为什么要有这样的设计啊?难道不是应该起步四路输出相同吗?这样不是加大了模友们的操作难度吗?所以我觉得一定是有哪里出问题了,基于这个出发点,才来请教各位模友,希望能找出解决办法让四轴垂直不偏转。





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沙发
发表于 2015-11-20 14:53 | 只看该作者
重新刷固件
3
发表于 2015-11-20 15:11 | 只看该作者



这个正常呀,至于为什么,楼下补上,俺不懂软件,好像和算法有关。至于你四轴起飞往一边偏,如果偏的程度不大,应该算正常,程度很大的话,最好拍个视频让其它人看看是否真的偏很多再分析原因。APM即便打定点起飞,离地的时候也会有一定偏离,起飞后就好了。
4
发表于 2015-11-20 15:19 | 只看该作者
还有你想要垂直起飞的话,试试打定点或悬停模式起飞。自稳起飞,只打油门的话,多少都会有点偏航,需要手动介入,偏离的程度与你的电机电调桨的一致性有关,还与你的四轴重心点也有关。还有你用的估计是默认参数吧(默认参数适合大多数情况,但不是最好的)
5
 楼主| 发表于 2015-11-20 15:22 | 只看该作者
石马岸 发表于 2015-11-20 15:01
电调行程校准了吗

校准了
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6
 楼主| 发表于 2015-11-20 15:28 | 只看该作者
hddhy 发表于 2015-11-20 15:19
还有你想要垂直起飞的话,试试打定点或悬停模式起飞。自稳起飞,只打油门的话,多少都会有点偏航,需要手动 ...

解释得很详细,多谢多谢。受教了。这里还有几个问题,第一,这算是一种设计漏洞吗,好反人类,你也遇到过这样的问题吗?第二,loiter 和 drift两个模式都是用到GPS,我要垂直起飞哪个模式比较好
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7
发表于 2015-11-20 15:34 | 只看该作者
这个应该不是设计的问题吧,我不懂软件,不清楚。不过你光在地面打油门,看不出什么的。个人理解是因为没飞起来,飞控的传感器没感受到任何信息,没有反馈,所以飞控作出了一些反应来调整以期获得反馈信息以作进一步调整。还有drift是漂移模式。不是定点,定点是POSHOLD。
8
 楼主| 发表于 2015-11-20 15:36 | 只看该作者
hddhy 发表于 2015-11-20 15:34
这个应该不是设计的问题吧,我不懂软件,不清楚。不过你光在地面打油门,看不出什么的。个人理解是因为没飞 ...

我之前用的是loiter悬停,和定点有啥区别没
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9
发表于 2015-11-20 15:43 | 只看该作者
悬停是定点定高,定点只定点不定高
10
 楼主| 发表于 2015-11-20 15:54 | 只看该作者
hddhy 发表于 2015-11-20 15:43
悬停是定点定高,定点只定点不定高

好的,多谢指点,等下调试一下再去试试
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11
发表于 2015-11-20 15:58 | 只看该作者
lz是否能够自稳飞行?
我上手就是apm,同样是新手,同样起飞各种偏。炸炸更健康,习惯了就好
没有起飞翻转,没有起飞 不听遥控使唤,没有起飞就像疯狗那样就是正常的

12
发表于 2015-11-20 17:08 | 只看该作者
好象都是这样的,离地时有点偏差,用遥控修正就能飞起来了,飞起来后出现飞偏也只能用遥控修正了,或用悬停就不用手动修正了,飞控会自动修正的。
13
发表于 2015-11-20 20:47 | 只看该作者
检查2号电机电调, 尤其是电调供电电路。

拆掉桨, 更换1,2电调信号线, 如果转速变成1号小 2号大, 那就100%电调问题了。
14
 楼主| 发表于 2015-11-20 20:50 | 只看该作者
pz02010 发表于 2015-11-20 15:58
lz是否能够自稳飞行?
我上手就是apm,同样是新手,同样起飞各种偏。炸炸更健康,习惯了就好
没有起飞翻 ...

第一次起飞还算安慰,只是偏向问题真的好严重
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15
 楼主| 发表于 2015-11-20 20:52 | 只看该作者
jpno1 发表于 2015-11-20 20:47
检查2号电机电调, 尤其是电调供电电路。

拆掉桨, 更换1,2电调信号线, 如果转速变成1号小 2号大, 那 ...

我也有想过这个问题,但我后来排除了这种可能性,因为四只电机都有这样的问题,偶尔这只抽,偶尔那只抽,所以其实我比较怀疑的是程序
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16
 楼主| 发表于 2015-11-20 20:53 | 只看该作者
浪得虚名 发表于 2015-11-20 17:08
好象都是这样的,离地时有点偏差,用遥控修正就能飞起来了,飞起来后出现飞偏也只能用遥控修正了,或用悬停 ...

好的,明天去试试
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17
发表于 2015-11-20 21:32 ——“来自手机” | 只看该作者
千万别忘了最后做遥控器校准。
18
发表于 2015-11-20 21:32 ——“来自手机” | 只看该作者
千万别忘了最后做遥控器校准。
19
 楼主| 发表于 2015-11-20 21:32 | 只看该作者
zhzh2089 发表于 2015-11-20 21:32
千万别忘了最后做遥控器校准。

好的,多谢提醒
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20
发表于 2015-11-20 23:34 | 只看该作者
trOyTao 发表于 2015-11-20 20:50
第一次起飞还算安慰,只是偏向问题真的好严重

商业飞控和apm的区别在此,必须要接受的前者为了达到傻瓜化,算法优化,参数优化,机架优化,布局优化,电子环境优化,当然跟开源不一样。为什么商业飞控起码1000+,2000,而开源只要几百。多潜水多交朋友就懂了
你的问题要么就是正常现象,要么就是自己没弄好

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