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mwc飞控 f450四轴 起飞对角颠簸 感觉不开自稳,颠簸反而厉害了

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楼主
发表于 2016-8-8 08:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[/media]  mwc飞控 f450四轴 起飞对角颠簸 感觉不开自稳,颠簸的还不是很厉害,开了自稳,颠簸的反而厉害了。。2.3的程序版本,42hz过滤 默认pid 求解决方案

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沙发
发表于 2016-8-8 10:05 | 只看该作者
你的电调线线序接错了,导致可以起飞,但一飞起来姿态修正就会错乱。仔细检查线路连接
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 楼主| 发表于 2016-8-8 11:04 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2016-8-8 10:05
你的电调线线序接错了,导致可以起飞,但一飞起来姿态修正就会错乱。仔细检查线路连接

电调线顺序????我电调都是这样接的

黄色是信号线 接S   V是电源线红色   还有G是接地线,而且,我把另外3个电源的电源都挑断了。

4
 楼主| 发表于 2016-8-8 11:05 | 只看该作者
D3 D9 D10  D11  相邻两个电机都是往内转的,,没有接错啊。
5
发表于 2016-8-8 12:32 | 只看该作者


按照这个接
6
 楼主| 发表于 2016-8-9 08:05 | 只看该作者

就是按这个接的,没接错,现在调整了PID,,,把P降到,感觉稳一些了,看视频

7
发表于 2016-8-23 22:45 | 只看该作者
不是我打击你,还是换其他飞控,就算给你调好,也很难实用。用来折腾研究还好,当你遇上无故抽风失控你就知道,飞mwc其实心里很不踏实

8
发表于 2016-8-29 10:16 | 只看该作者
jiekchenid 发表于 2016-8-9 08:05
就是按这个接的,没接错,现在调整了PID,,,把P降到,感觉稳一些了,看视频

嗯,那你再调调PID  飞起来还是能接受的,我飞了好久的

9
发表于 2016-12-25 20:44 | 只看该作者
对,调调PID吧!学习学习都挺好,如果以后换APM也无压力了
10
发表于 2017-8-17 11:07 | 只看该作者
调PID是正解,MWC的调试很麻烦,不过调好之后确实飞起来很暴力
11
发表于 2018-8-25 23:43 | 只看该作者
我也在搞MWC 起飞不平稳的话 传感器下垫一块泡沫块,目前定高飘的厉害 正在寻求解决办法!
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