由于一直没时间,做陀螺计划一直被搁浅,终于受不了KDS800了!
以前的KDS800表现为:陀螺仪朝下安装时,机器缓慢逆时针漂(从上往下),偶然的机会将陀螺仪装到了上面(Pro上面的陀螺仪座设计在上面),发现机器又顺时针漂,这就是纠结的地方,可以确定:
1.陀螺仪传感器温漂
2.两边的感应灵敏度可能存在差异(拿在手上试验的时候,朝着逆时针方向用手转动非常困难(逆时针方向是大桨转动的反方向),然而顺时针扭动机身时却非常轻松!)
增加视频:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=390246
拆下KDS800的传感器ENC03,加电压测试Vout,发现不动传感器时,输出的静态电压为1.45X V,而芯片资料标称值是1.35V,相差太多,虽然这个不是影响非常大,但是至少说明厂家在这个问题的处理上很不过关! 而且随着时间的增加,基本以每秒1mV的速度递增,大概1分钟后达到稳定,对于我们的模型直升机来说,由于是开机检测中立点,所以这个值的飘移将直接影响到锁尾效果!
手头恰好有一块原先拆的爱普生陀螺芯片XV-3500,恰好九鹰的210上也用的是这块芯片,于是偷懒直接在九鹰210的测试焊盘上测试了一下,发现电压上电时就稳定在1.349V上,等了一分钟后变成在1.349V到1.350V之间跳动,足矣见到其性能比ENC03稳定,于是抱着试一试的想法,直接将XV3500移植到了KDS800上面,替换掉原先的ENC03,由于两个传感器方向不一致,所以将KDS800里面的那块小板直接去除了!
迫不及待装回去,试机,效果比起原来的ENC03简直就是享受啊!
PS:
KDS800拆机后发现GL的几个问题,
1.两个竖立子板(传感器板和处理器板)高度不一致,容易导致安装后主板偏离水平位置,从而导致传感器方向倾斜!(虽然底盖贴有双面胶,但是还是不可靠)!
2.ENC03子板上的EMC滤波感觉有点冗余,布线也不是太好!
3.全金属的外壳没有接地,不能发挥出全金属外壳的效果,特别是接触面也有油漆,导致EMC性能大打折扣!
附一张KDS800内部图,借用nkzmh老兄的图!
有时间再上视频!:em15:
上图啦,
整体图:
侧面: 陀螺仪芯片: 反面焊接的有点那个:
[ 本帖最后由 fm007 于 2010-6-25 17:51 编辑 ] |