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400今天试飞了

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楼主
发表于 2005-1-24 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没飞起来,一方面是自己的电池不行,还是以前的9.6v的,也算是用了大半年了.但在测试中发现,书上建议的PITCH是-1,4,7不太合适.想问下飞起来的朋友们用的多少设置,还有就是空机来的时候悬翼头的连杆长度都不对,自己一定要自己查看包括平衡翼的两边对称角度,我一开始疏忽了靠一启动飞机象蹦蹦机.等待进一步的测试.

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沙发
 楼主| 发表于 2005-1-24 13:13 | 只看该作者
现在悬翼头已经调试差不多了,共震小多了,但起飞还是有抖的现象,估计还是有些地方没调好,一时还没找到.
3
发表于 2005-1-24 13:22 | 只看该作者
都飞了也没有看见你的图
4
 楼主| 发表于 2005-1-24 13:37 | 只看该作者
没拍,没飞起来.
5
发表于 2005-1-24 14:00 | 只看该作者
400自带的遥控器3D模式都有吗?IDEL1、IDEL2、THROTTLECUT?
6
发表于 2005-1-24 16:21 | 只看该作者
7777777  在 2005-1-24 01:11 PM 发表:

没飞起来,一方面是自己的电池不行,还是以前的9.6v的,也算是用了大半年了.但在测试中发现,书上建议的PITCH是-1,4,7不太合适.想问下飞起来的朋友们用的多少设置,还有就是空机来的时候悬翼头的连杆长度都不对,自己一 ...


我的 Pitch curve 是 0-1,2-3,4-5,6,8 度, Throttle curve 是 0%,30%,50%,70%,100%. 用 4000 KV 無炭刷摩打, 11.1V Li-Po 電.  基本上 Throttle 推到 50% 已經起飛了

Max 主槳 RPM 大概是:
4000 x 11.1 / 13.2 = 3,364 (13.2 是 gear ratio)

50% Throttle:
3364 x 50% = 1,682 RPM

已正常 Zoom 400 來說, 1,700-1,800 rpm 做 hovering 應該無冇問題, 要做 3D 太概要 2,100-2,200 rpm
7
发表于 2005-1-24 17:44 | 只看该作者
楼上的,要知道他是国产的,哈哈
8
发表于 2005-1-24 17:56 | 只看该作者
chujian  在 2005-1-24 05:44 PM 发表:

楼上的,要知道他是国产的,哈哈


我有些 Zoom 400 金屬配件也是國產的, 國產的 Zoom 400 應該不會太差吧!
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