wkm前几天无故炸鸡,开始考虑是挂到风筝线,后感觉不像。因为摔得比较惨,一片狼藉,所以imu+主控+天线直接发回dji,连以下视频。
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一开始以为是风筝线,考虑风筝线的话要么直接挂下来扣鸡,要么就很快挣脱,纠缠那么久,实在是不像。
发回去之后应该是一位陈工接件,给我来过一个电话,仔细询问了当时的情况,因为iosd是老版,一直没有升级调参过,所以没能记录数据,根据这些情况,陈工说对机器进行了26架次的试飞,用的550,没有出现问题,就发了回来。陈工态度非常好,很感谢,有个问题跟我说错了,几分钟后专门又打电话过来解释了一下,很上心。
下面说说我收到飞控后的情况。
原先的斯坦尼康六轴炸坏了管子,索性改了成了无刷,在中心版上面搭了碳条,16mm碳管,挂了5n无刷云台,效果挺好,之后试飞。
以前斯坦尼康的重心你们知道,落在中心轴上,所以横滚俯仰感度调到了170就明显够了,现在换了无刷云台,相机前伸,电池略微靠后配重,所以感度加大到了220,还算可以。动力4822+apc1238,700轴距,总重3100g。
飞行两次,4块电池,手感非常差,第一次飞了两块电池,因为炸过,所以试机没敢高飞,两三米高度,试试云台效果,当时没注意信号灯的情况,不过明显觉出来,有几次慢速航线的时候,打杆松手之后飞机没有马上回中,而是保持倾角,往一侧加速,马上打杆修正过来,当时考虑是不是感度低了,回来之后把感度从180,200增加到了200,220,第二天继续进行试飞。
这次我注意了一下信号灯。发现有以下情况。
1,悬停的时候,会有1/3的机会有白灯闪烁。
2,慢速航线,会有1/2的时间闪白灯,上来就是三下白灯,同时伴随的是,飞机姿态无法修正,保持倾角向一侧飞去。因为在信号灯正常的情况下,原地打杆回中正常,所以考虑不是感度的问题。
3,姿态不好的时候,gps模式会飘走,之前我一直用姿态模式飞行,一般不用gps
另外罗盘经过校准,没有问题。
还有就是,我以前飞行很多了,没有遇到过因为震动引起的白灯问题。我的imu安装在了云台中心板的中间位置,应该是整机震动最好的部分,12个减震球。考虑可能是有些软,(会放大低频振动?wkm无法过滤?),我今天特地买了300g的av球,明天换上试试。这种情况相当危险,根本不敢高飞。
iosd的数据已经发给了陈工,明天上班估计他会看到。今天发这个帖子,是想跟大家交流一下,看看有没有建议
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