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问题解决了。
问题原因:对角电机工作调整PID的时候只是把另外两个电机的三根线拔掉,没有把另外两个电调接在飞控板上的连接线去掉。
解决方法:没有参加PID调整的电调应该把接在飞控板上的信号线也切除掉、
问题分析:把另外两个电机的三根电源线与电调断开,虽然能够达到另外两个电机不工作的状态,但是另外两个电机所连接的电调仍然能够接收到飞控板发出的控制信号,导致每次调整PID他们都能够接收到控制信号,但是又无法输出,从而误差累计越来越多,最终导致另外两个电机工作调PID的时候,一加油门开始疯转的现象。
以上问题分析只是猜测,具体原因还请论坛大神解答
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