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失败,搞不定!K120改造遇到瓶颈了。。。。

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楼主
发表于 2020-4-17 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了大神zhangpengsir的帖子,受到鼓励,正好借此机会恢复一下这方面的知识。
所有东西准备齐全,动手改之,按照kakute F7mini和ardupilot的资料进行连线设置,结果舵机1变成了舵机4,应该为负责翻滚(roll)变成了转向(yaw)。
在ardupilot上看了所有相关的命令,什么RCMAP呀,SEVO1呀等等,有人提醒我是不是通道映射错误,仔细看了应该没错。
roll是channel1,pitch是channel2.......,
琢磨来、琢磨去,怀疑是可能是我的控导致的,futaba 16SZ+sbus接收机,卡住了。
肯定有地方没有真正理解。

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沙发
发表于 2020-4-17 21:53 | 只看该作者
你先看遥控器校准那个页面,看看输入的对应关系对不对。
然后看server out页面,motor1,2,3是三个舵机输出,motor4是尾电机,剩下那个是主电机。
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 楼主| 发表于 2020-4-17 22:17 | 只看该作者
449294177 发表于 2020-4-17 21:53
你先看遥控器校准那个页面,看看输入的对应关系对不对。
然后看server out页面,motor1,2,3是三个舵机输出 ...

谢谢,这个我是知道的。
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 楼主| 发表于 2020-4-18 10:47 | 只看该作者
找到原因了,我犯了一个低级错误:把物理地址的舵机号当成了飞控软件里的舵机设置号,所以舵机的工作一直不对。
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