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40钻铣改造之--Z轴cnc新办法改造(原创作品)

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楼主
发表于 2010-12-16 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改造完成于去年年底,一年使用下来很成功!一年来,还未看见有相似的办法。所以发贴出来 供有相似结构钻铣床的 朋友进行交流。

  对于买滕州机,我是抱着买 套件 的概念去买,因为自己去做或者买旧的有更多的意外会产生。又因为零件的加工精度一般看母机的优劣,滕州机零件精度没什么太离谱的,毕竟是新的。而装配质量就要看工人素质和现场工艺管控水平,滕州机是很差的,几乎是好零件装成废品机,很遗憾!!  所以我一直讲,买来滕州机,第一件事是:全部拆开,重新来过。。。

改cnc   是买主轴升降型(皮带传动,传统型)还是 后立柱升降型(机头升降,齿轮传动,后背燕尾导轨型) 我从动态力学结构上分析,前者有明显的力学优势,但后者容易改造成cnc。所以绝大数的改造者都采用后一种机型。 从我自身加工产品的要求来看,我依然选择了前一种。


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沙发
 楼主| 发表于 2010-12-16 20:27 | 只看该作者
装配透视图

雞頭裝配體.jpg (56.09 KB, 下载次数: 15)

雞頭裝配體.jpg
3
 楼主| 发表于 2010-12-16 20:29 | 只看该作者
贴图提示 无效?:em23:

雞頭裝配體2.jpg (44.79 KB, 下载次数: 13)

雞頭裝配體2.jpg
4
 楼主| 发表于 2010-12-16 20:31 | 只看该作者
实际制作中拍了一些:开槽!!  用锯开出毛尺寸约15~16mm的槽,容纳轴套和丝杠螺母之间的连板

[ 本帖最后由 xujianshan 于 2010-12-16 20:35 编辑 ]

DSCN0304.JPG (50.33 KB, 下载次数: 13)

DSCN0304.JPG

DSCN0309.JPG (63.75 KB, 下载次数: 21)

DSCN0309.JPG

z轴连接筋板.jpg (35.8 KB, 下载次数: 13)

z轴连接筋板.jpg
5
 楼主| 发表于 2010-12-16 20:42 | 只看该作者
双螺母结构(弹簧带限制)消回差,普通T型丝杠。需要注意的是: 丝杠尽可能用粗的,以承受刀具传回来的力,我选的是24×4的。
装连板时较一下与套筒的平行度。 4个8mm的螺钉将连板与套筒连接,螺钉位置经过选择。。

[ 本帖最后由 xujianshan 于 2010-12-16 21:56 编辑 ]

DSCN0313.JPG (38.22 KB, 下载次数: 14)

DSCN0313.JPG
6
发表于 2010-12-16 20:45 | 只看该作者
等更行…… :em15:
7
 楼主| 发表于 2010-12-16 20:50 | 只看该作者
上端板做在机头腔里,由于缺少基准面,测量安装位置很难,花了很长时间,印象深刻!!  这是初装配作,搜集实际尺寸。。

[ 本帖最后由 xujianshan 于 2010-12-16 21:01 编辑 ]

DSCN0330.JPG (72.91 KB, 下载次数: 14)

DSCN0330.JPG
8
 楼主| 发表于 2010-12-16 21:03 | 只看该作者
下端板初装配作。         第二图是同步轮安装到丝杠。第三图是丝杠组件装入腔内。

[ 本帖最后由 xujianshan 于 2010-12-16 21:09 编辑 ]

DSCN0333.JPG (50.25 KB, 下载次数: 13)

DSCN0333.JPG

DSCN0337.JPG (72.21 KB, 下载次数: 18)

DSCN0337.JPG

DSCN0340.JPG (66.41 KB, 下载次数: 13)

DSCN0340.JPG
9
 楼主| 发表于 2010-12-16 21:10 | 只看该作者
联动结构装配完毕     主轴的皮带轮由4槽改成3槽,去掉了最低速,给同步轮让出一个空间。

[ 本帖最后由 xujianshan 于 2010-12-16 21:13 编辑 ]

DSCN0344.JPG (63.52 KB, 下载次数: 15)

DSCN0344.JPG
10
 楼主| 发表于 2010-12-16 21:30 | 只看该作者
后记:  我的主轴套筒用(四钉一箍)来消去套筒和机头之间的旷量。 四钉:4个 由头部粘接抗磨带材料(聚四氟乙烯青铜复合材料,油缸里用导向带)后面另配调整螺钉,方法同斜铁调整一样,装在机头上,构成在主轴下极限时对套筒上部的约束。 一箍: 一个内圈镶整圈抗磨带的箍,固定在机头套筒口,也带调整松紧的螺栓。 四钉一箍调整到无旷量并且较紧的状态。很有效!!但会损失一些主轴升降的行程(箍的厚度),现在套筒行程是大于100mm。

由于有丝杠的约束,套筒本身也没有了旋转的旷量。丝杠的直接联动,使实用精度达到和台面同一水平。
在实际工作时,机头的高度是锁定的,它与立柱和底座构成一个整体。所以动态精度非常好(横向比较)
反观机头升降形式的,由于升降结构远离机头受力位置,导轨微小的间隙放大到刀尖处,动态精度和强硬度(变形)就会不理想。并且因为机头整体的重量,影响到移动力矩的选择。

[ 本帖最后由 xujianshan 于 2010-12-16 21:47 编辑 ]
11
发表于 2010-12-16 21:51 | 只看该作者
结构新颖、合理,在狭小的空间内安装丝杠和丝母,还要带动轴套,足见楼主下了苦功,佩服,坐等看直播。
12
发表于 2010-12-16 22:47 | 只看该作者
原来的样子能看看吗?:em00:
13
发表于 2010-12-17 15:08 | 只看该作者
顶楼主一个。
我也有台滕州40机,太重了,一个人懒得鼓捣了。
14
发表于 2010-12-21 13:06 | 只看该作者
唉,这么好的原创帖居然没人顶?
特别是楼主的主轴进给改造,动过手的人就知道别看是寥寥几个图,几句话,那可是费牛劲了才能搞好的。

改cnc   是买主轴升降型(皮带传动,传统型)还是 后立柱升降型(机头升降,齿轮传动,后背燕尾导轨型) 我从动态力学结构上分析,前者有明显的力学优势,但后者容易改造成cnc。所以绝大数的改造者都采用后一种机型。 从我自身加工产品的要求来看,我依然选择了前一种。
在实际工作时,机头的高度是锁定的,它与立柱和底座构成一个整体。所以动态精度非常好(横向比较)
反观机头升降形式的,由于升降结构远离机头受力位置,导轨微小的间隙放大到刀尖处,动态精度和强硬度(变形)就会不理想。并且因为机头整体的重量,影响到移动力矩的选择。

这个 导轨微小的间隙放大到刀尖处  ,是杠杆放大的,
不过贴塑后,导轨紧到零间隙或直接附加预紧力,可大大改善。
15
发表于 2010-12-21 13:15 | 只看该作者
后记:  我的主轴套筒用(四钉一箍)来消去套筒和机头之间的旷量。 四钉:4个 由头部粘接抗磨带材料(聚四氟乙烯青铜复合材料,油缸里用导向带)后面另配调整螺钉,方法同斜铁调整一样,装在机头上,构成在主轴下极限时对套筒上部的约束。 一箍: 一个内圈镶整圈抗磨带的箍,固定在机头套筒口,也带调整松紧的螺栓。 四钉一箍调整到无旷量并且较紧的状态。很有效!!但会损失一些主轴升降的行程(箍的厚度),现在套筒行程是大于100mm。

这个是整机的亮点啊!
我的40,套筒和箱体间隙有0.05,日她吗啊,
16
发表于 2010-12-21 16:35 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2010-12-16 21:30 发表
后记:  我的主轴套筒用(四钉一箍)来消去套筒和机头之间的旷量。 四钉:4个 由头部粘接抗磨带材料(聚四氟乙烯青铜复合材料,油缸里用导向带)后面另配调整螺钉,方法同斜铁调整一样,装在机头上,构成在主轴下极限 ...
很想看看“四钉一箍”的细节。
17
发表于 2010-12-21 18:54 | 只看该作者
很不错,继续努力啊,愿早看见完成
18
发表于 2010-12-21 18:58 | 只看该作者
大手笔!顶上去,等下文:em20:
19
发表于 2010-12-21 19:06 | 只看该作者
高手:em26: :em26:
20
发表于 2010-12-21 19:09 | 只看该作者
顶上去
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