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Pixhawk又一款MOD:Pixraptor (持续更新)

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楼主
发表于 2015-4-11 13:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直在寻找适合直升机使用的稳定的PX4飞控,但目前都因体积、出线、接口、稳定性方面没能找到理想的PX4的Modified 。这不又出了一款Pixraptor,稍加了解,立即入手展开全面测试。希望能有一些适应直升机应用的特性……
自费购买,无任何商业目的,本贴也非广告,只是把新东西的体会拿来和大家分享,如能提供参考价值,造福模友,则所付出也值得!

(图片涉及价格与购买方式予以删除版主留)





图片源自手机拍摄,个别照片质量不佳,轻担待!
包装盒,普通材质包装~




内部有主控,有标签提示:如附带TF卡版本,内部会有所有资料,~



外壳实际为半透明的黑色类似塑料材质壳体,上部为塑料不透明印签~




供电后,可以在侧面看到和标准Pixhawk一样的各种状态Led灯,而主RGB的高亮Led则安排在主控后边侧立面位置,正巧设计在后面外设装置的接插口阵列中间,可能是想提供主控在空中姿态时的可见性~




接口标准比较清晰明确,对应原版Pixhawk,好像只少了扩展MircUSB的接口~




TF卡移到了主控侧面~




和手里还没有上机的其他飞控进行外观的比例的直观比较,此款飞控是最厚的~




和直升机的三轴陀螺仪比起来,叫“飞控”的,都是体积巨大的“扑克脸”,而Pixraptor更是“丰乳肥臀”~




接口兼容APM/Pixahawk的标准接口,这点非常不错,直接拿标准Pixhawk的安全开关和蜂鸣器过来,功能操作都正常~




而附带的安全开关和蜂鸣器,则由开发者集成到了一体,并用了杜邦线连接标准的SH1.25插头~




连接地面站顺利无障碍,端口与其他PX4及Mod一样。

主控内默认固件为3DR 官方正式版3.2.1的四轴固件~




终端正常设置、重置都没问题~




重置默认参数后,重刷六轴固件,整个过程完全正常,无非官方硬件认证的提示~










顺利刷入3.2.1版六轴Hexa固件~




断电,接好电流计及6H GPS~




把外置罗盘和主控方向固定后,校准内外置罗盘,罗盘校准比较顺利~




简单固定主控与GPS后,讲设备放置在3楼的防盗钢窗外,进行GPS搜星测试~








日志显示搜星数量、HDOP、移回室内的丢星,气压值变化等都在正常范围~




解锁后,观察各个通道的输入、输出情况,都在正常状态下~



下一步,准备安装在460mm六轴机架上,做实际飞行测试,敬请期待!!!















欢迎继续阅读楼主其他信息

98
发表于 2015-11-26 20:00 ——“来自手机” | 只看该作者
不错呢
97
 楼主| 发表于 2015-11-25 18:38 | 只看该作者
升级最新版固件,AccY是要比其他轴震动大,左右抖动,还是要继续降Roll的Rate P,到全部参数里降!
96
发表于 2015-11-25 14:00 | 只看该作者
PIXRAPTOR刷3.2.1固件,装425直升机上,自动降落接地时飞机会发生上下颤振,必须马上关闭CH8油门输出才行,有没有办法解决?
另外查看日志文件,pix在y轴方向的震动很大,达到10以上,而X轴和z轴方向的震动很小,只有不到3左右。直升机在自稳模式飞行时,飞机有明显的的左右抖动现象,但在特技模式,飞机抖动很小,PID均已调到最低。请问有何办法解决?
95
发表于 2015-8-18 10:18 | 只看该作者
redor 发表于 2015-7-7 15:01
我用这个飞控是发现蹦高 不是掉高的问题 飞着飞着 飞老高了 油门可是回中的

这个问题我也遇到了 在我的800轴距的Y6和850的X8上都是一样  会出现突突的声音 然后窜高 PIXHACK 貌似也有这毛病

我觉得可能是那个配重导致的 正常姿态被配重干扰了 导致飞控误以为姿态不稳 突突加油  
还有就是气压计装在那个小板里 导致堵塞和疏通 交替出现


94
 楼主| 发表于 2015-8-18 07:17 | 只看该作者
Rokkaku 发表于 2015-8-17 14:57
请问楼主在3D地图里显示飞行轨迹的是什么软件。

日志的kmz文件在谷歌地球上打开!

93
发表于 2015-8-18 01:00 | 只看该作者

92
发表于 2015-8-17 14:57 | 只看该作者
请问楼主在3D地图里显示飞行轨迹的是什么软件。
91
发表于 2015-7-7 15:01 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-5-12 16:59
现在的Pix以及其Mod,都还没能解决多轴的高速飞行调高问题!

不过…………,直升机固件的应用,却有良 ...

我用这个飞控是发现蹦高 不是掉高的问题 飞着飞着 飞老高了 油门可是回中的

90
发表于 2015-7-7 10:10 | 只看该作者
楼主,我发现pixraptor和pixhack两款飞控都有,能说说使用感受,对比情况吗
89
发表于 2015-6-25 08:14 | 只看该作者
顶一个,关注楼主
88
发表于 2015-5-30 20:00 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-4-11 13:14
内容更新~

内部结构清晰图片:

经楼主介绍,今天试了下,震动曲线真好看。



另外安全开关跟BUZZ整合,装机容易多了。

87
发表于 2015-5-30 19:26 | 只看该作者
楼主,你的飞行数据建模用的什么软件?
86
发表于 2015-5-30 16:30 | 只看该作者
麻烦问一下楼主,脚架哪里淘来的?
我也想弄个这样子的脚架,先多谢了!
85
发表于 2015-5-30 15:35 | 只看该作者
关注!

看上去内减震,可以省很多事。
84
发表于 2015-5-16 21:24 | 只看该作者
求对比Pixhack和Pixraptor这两款改版的区别,哪款值得入手。
也是准备先装在多轴上,再用在电直上。
83
发表于 2015-5-12 17:05 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-5-12 16:59
现在的Pix以及其Mod,都还没能解决多轴的高速飞行调高问题!

不过…………,直升机固件的应用,却有良 ...

多谢,虽然不是我想要的答案
82
 楼主| 发表于 2015-5-12 16:59 | 只看该作者
yc1975 发表于 2015-5-11 10:56
楼主,看介绍说,这款飞控给气压计做了个缓冲仓,不知道在高速飞行时掉高问题有没有得到改善

现在的Pix以及其Mod,都还没能解决多轴的高速飞行调高问题!

不过…………,直升机固件的应用,却有良好的高度保持表现,即使高速前进,也不掉高!

81
 楼主| 发表于 2015-5-12 16:54 | 只看该作者
ppz飞控?整不动,如果有人送我,我就敢试试……

卡尔曼过滤,现在的PX4v2就支持啊!
80
发表于 2015-5-12 16:22 | 只看该作者
张sir啊,你是专业级人士啊!装直升机可以试试ppz飞控~卡尔曼滤波算法和四元算法
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