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[求助]MWC2.3飞控只有对角的两个马达主要转.

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发表于 2015-4-11 23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞控:mwc2.3遥控器:天7
电调:天行者20A
电机:朗宇A2212 980KV
之前用过QQ飞控,可以正常飞行.

这次的飞控板是自制的,Arduino Pro Mini + GY-86
刷好后发现一个奇怪的现象.

只有两个对角的电机很努力的转.承担主要的载重任务.另外一对电机只在有倾斜的时候开始旋转找平衡.
请问各位,有这个现象吗?

再传完整的图


这是现在的设置,也不是很懂.就随便点了几个.

求各位解答.




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 楼主| 发表于 2015-4-13 11:02 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-4-13 10:17
你试试启用关闭马达的代码。就是解锁后电机不启动,推油门才启动。如果发现需要推很多油门电机才转,那就 ...

现在默认设置的启动怠速是1150 这个数据电机不转
就是推油门的时候转
但是几个马达就是某一个突然加速转.或者某几个突然加速转.


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发表于 2015-4-13 10:20 | 只看该作者
MWC就是这么个折腾货,性价比高,但是调试麻烦,
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发表于 2015-4-13 10:17 | 只看该作者
jacks808 发表于 2015-4-12 17:42
貌似就是这么个情况,但是我感觉我这电机的力都差不多够起飞的了

你试试启用关闭马达的代码。就是解锁后电机不启动,推油门才启动。如果发现需要推很多油门电机才转,那就把代码里的最小油门和最大油门都调整一下。
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 楼主| 发表于 2015-4-13 09:23 | 只看该作者
wf82061 发表于 2015-4-12 17:49
我有2.4的固件
我感觉是马达的问题,我换了几个也是这样,所以改了一下参数就OK了

我同样的机器 用QQ飞控就正常使用.

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发表于 2015-4-12 17:49 | 只看该作者
我有2.4的固件
我感觉是马达的问题,我换了几个也是这样,所以改了一下参数就OK了

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 楼主| 发表于 2015-4-12 17:42 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-4-12 12:36
好像是怠速时间长了,而陀螺仪和加速感应器没有收到姿态改变数据,飞控根据当前的姿态数据和算法,就会减某 ...

貌似就是这么个情况,但是我感觉我这电机的力都差不多够起飞的了

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 楼主| 发表于 2015-4-12 17:42 | 只看该作者
860623001 发表于 2015-4-12 13:32
楼主 能吧你的MWC 固件发给我一下么

你加我QQ 写上四轴
26816812
我发给你

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 楼主| 发表于 2015-4-12 17:41 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-4-12 14:25
设置一下 PID 参数 YAW 的: I = 0

如果能解决问题,则先把 I 恢复为原来的值,发生这种现象后猛打几下 ...

PID全都是默认参数,还都没动.听说默认参数就能飞的挺稳的.
还都没敢动.

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 楼主| 发表于 2015-4-12 17:40 | 只看该作者
wf82061 发表于 2015-4-12 12:00
正常,把油门校准之后,进程序把这个调到1200就行了, #define MINTHROTTLE 1200 ,默认的是1150

好的 回去试试,把怠速改一下试试 谢谢啦
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发表于 2015-4-12 14:25 | 只看该作者
设置一下 PID 参数 YAW 的: I = 0

如果能解决问题,则先把 I 恢复为原来的值,发生这种现象后猛打几下方向舵,可能就正常了。

6
发表于 2015-4-12 13:32 | 只看该作者
楼主 能吧你的MWC 固件发给我一下么
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发表于 2015-4-12 12:36 | 只看该作者
好像是怠速时间长了,而陀螺仪和加速感应器没有收到姿态改变数据,飞控根据当前的姿态数据和算法,就会减某些轴的油门。相当于飞控认为机体处于悬停状态。
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发表于 2015-4-12 12:00 | 只看该作者
正常,把油门校准之后,进程序把这个调到1200就行了, #define MINTHROTTLE 1200 ,默认的是1150
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 楼主| 发表于 2015-4-12 10:14 | 只看该作者
LXGMAX 发表于 2015-4-12 08:11
遇到过。水平陀螺仪校准下,然后不行的话yaw方向舵打微调

陀螺仪都校准过了.
yaw方向也试过 还是不行 都是对角的转得厉害
我发现这种现象偶尔存在.
而且大多数情况是在怠速停留太多时间之后.

沙发
发表于 2015-4-12 08:11 | 只看该作者
遇到过。水平陀螺仪校准下,然后不行的话yaw方向舵打微调
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