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大通兔机问题

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楼主
发表于 2019-2-15 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

         刚刚买的兔机,最近飞发现开了全自稳模式下,飞几分钟后陀螺仪方向错误,必须修很大的舵量才能飞稳。不然就飞丢了,几次都强行降落。
请教各位大神,这是参数没调好还是飞机飞控出问题了?
感谢各位大神指点一二。

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发表于 2019-3-23 21:08 | 只看该作者
飞控有问题  连着betaflight 观察一会 roll的值开始自己增加
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26
发表于 2019-3-23 20:53 | 只看该作者
我的也一样
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25
发表于 2019-2-22 15:09 | 只看该作者
livelisky 发表于 2019-2-21 19:01
请问加强件自己做的么?有余不?另外蜗牛的电路板你是叠加在飞塔上了吗?

加強件我是將不用的空心杯機架(QX110)切下來用,蝸牛的電路板確實是疊加上去,外殼鏡頭孔位要擴孔(加大),保護框底部加減震墊。

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发表于 2019-2-21 19:27 | 只看该作者
减震问题 搞减震吧  原来我这的小机器出过同样问题
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发表于 2019-2-21 19:01 | 只看该作者
johnny6036 发表于 2019-2-21 16:03
自己加了碳板強化,另外又上了蝸牛的海龜2 HD DVR,效果不錯哦!

请问加强件自己做的么?有余不?另外蜗牛的电路板你是叠加在飞塔上了吗?
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发表于 2019-2-21 16:03 | 只看该作者
自己加了碳板強化,另外又上了蝸牛的海龜2 HD DVR,效果不錯哦!


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发表于 2019-2-21 14:51 | 只看该作者
机架的强度不足, 不合适这么大的动力。
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发表于 2019-2-17 09:30 | 只看该作者
可能是你安装接收机的时候 螺丝上的太紧 飞控减震垫效果不好了
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19
发表于 2019-2-17 09:28 | 只看该作者
我参照兔蛋的3.40调整了一下滤波器就好很多了

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发表于 2019-2-17 00:36 | 只看该作者
开动态滤波,滤波频率调小点,pid也要调一下
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发表于 2019-2-16 16:13 | 只看该作者
电池没安装在重心处 另外电池不能超重,最好用原配电池,如果电池超重机子即使全自稳也会漂移
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发表于 2019-2-16 15:56 | 只看该作者
这款塑料机明显结构不够强,同样购买了同款机子的朋友也说抖得厉害,根本不行
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发表于 2019-2-16 15:45 | 只看该作者
飞着飞着后面就自觉掉下去了
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发表于 2019-2-16 15:45 | 只看该作者
这个机架设计不合理,
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 楼主| 发表于 2019-2-16 12:36 | 只看该作者
炸的惨 发表于 2019-2-16 09:36
检查一下,可能是螺旋桨坏了一小块。

螺旋桨没问题,换新的一样,不是经常发生,偶尔会出现。
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发表于 2019-2-16 09:36 | 只看该作者
检查一下,可能是螺旋桨坏了一小块。
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发表于 2019-2-16 09:05 | 只看该作者
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 楼主| 发表于 2019-2-16 08:49 | 只看该作者
年二 发表于 2019-2-16 07:47
震动问题,陀螺仪太灵敏,减震不够好。解决方法:飞手动。哈哈哈。或者做好减震工作。

本来就是买来入门用的,直接飞手动会不会太倔强了,除非家里有矿才敢直接学习手动
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9
发表于 2019-2-16 07:47 | 只看该作者
震动问题,陀螺仪太灵敏,减震不够好。解决方法:飞手动。哈哈哈。或者做好减震工作。
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