唯一坏掉的电子设备是ubec,输出电压不足4v。。这么看来是飞着飞着ubec坏了,导致失去控制炸的? |
174185774 发表于 2019-4-15 10:33 感谢关注! 没有先手动试飞的确是太冒险,主要因为之前很多架飞机都用自驾习惯了,这次开自稳也是想着先试试再切手动,结果没机会了……对飞控太自信 首飞,所以参数是默认的没动,pid应该不怎么合适。 roll比较大,这也是看了天捷力发的国外玩家视频,感觉可以随便造,所以飞的时候角度转的比较大。但是fbwa模式飞着感觉没啥问题。自动返航绕圈,原地掉头和home点也绕了大半圈都没问题。不像失速啊 油门输出最大是因为没上空速,自动返航状态就这德行。没有机会救机,看着它全油门日地,舵效什么的没用啊。 所以还是不知道什么原因炸的 |
没有测试手动飞行就贸然上自驾。。。。胆子有点大啊。可以从下面几个方面分析: 1、平飞状态RCOUT2一直频繁波动,参数是否合理?(2号舵机输出前面一直在中位附近,可以判断重心没问题) 2、你的实际ROLL每个转弯都超过60°。。。。DES ROLL高达45°,这就是往螺旋飞的节奏 3、GPS速度最小15,最大30,风速约10米/秒(三级)。。。最后炸机阶段油门输出最大。。。这种情况下你的舵效会不会丧失? |
wtwfly 发表于 2019-3-28 17:44 1副翼2左v3油门4右v,地面测试舵响应和自稳响应正常,fbwa模式飞行正常。 fbwa飞行时转弯半径很小没出问题,返航时已经在失控点绕了半圈,回到返航点也绕了半圈,感觉半径大小应该不会有事啊 |
期望俯仰和实际俯仰最后的那段发散,需要再对应到舵机输出上,如果输出已经饱和了,只能是因为转弯太大导致机头拉不起来,最后栽下来了。 |
看了期望的俯仰和测量的俯仰,本身跟随的就不太好,然后到最后是发散的很大,最后俯仰期望值一直是20度,但是测量值一直在往下掉,能说一下你飞控输出具体是怎么接的吗?俯仰舵机是接的几通道输出? |
炸了太多机 发表于 2019-3-23 18:25 上边说了,是三个模式之外的位置。另外两架飞机也是这样设置的,没有问题 |
你飞控失控保护具体怎么设置的? |
ahfynjj 发表于 2019-3-18 16:34 好像不是的,我记得会立即执行。罗盘没插,地面站里面也没启用。这个错很久以前看到了,但是不知道如何消除,重新校准过还在,继续飞了蛮久也没事。 |
自动分析了一下看到罗盘有问题 |
yifeimiao 发表于 2019-3-18 11:57 开控后开始会保持RTL状态,直到手动切换一次飞行模式后才会执行。 |
event 发表于 2019-3-18 00:33 日志显示rc3out始终位于高位,开控前后无变化。。然而这个并不合理,应该变化才对 |
我以前的apm飞冲浪者也发生过类似的情况,也是想测试一下返航功能,我都是手动模式起飞(因为手动舵量大好救机),起飞后自稳模式飞远,再一键返航,到了返航点后盘旋一圈后全速向下俯冲,炸到河里了。当时100米高度,连续切换手动模式都没返应。眼睁睁的看着炸机。 记得起飞前gps12颗星,指南针也正常。 |
有人说是重心不对,头太重所以拉不起来。但是fbwa模式飞得蛮好,俯仰并未感觉到问题。只怪自己没有先试试手动,没办法知道了。 舵机测试完好,是不是可以排除空中舵机卡死?全套银燕数码金属舵机。 |