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固定翼飞控MatekSYS F765 wing拿来搞500直升机

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发表于 2019-9-30 20:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zhangpengsir 于 2019-10-10 12:01 编辑

一直没怎么关注穿越机,近期有时间玩玩小型固定翼,才发现现在的固定翼FPV和穿越机已经使飞控和相关硬件有了很大的进步,小小的飞控板上集成了电压电流计、OSD、Bec等,用起来,比Pix系列更方便,外设更好搭建。琢磨了几天穿越机飞控和固定翼飞控,发现了这个以固定翼和穿越电子设备为主的品牌—MatekSYS,海内和海外的口碑都很不错,也恰恰在Ardupilot的列表里看到了F765 wing/F405 wing飞控的固件的支持,就动了能不能用这个飞控搞直机的念头,详细查找下去,发现Ardupilot的最新版固件里果然有直升机的专用固件,哈哈,整两块来试试。












F765 wing 和 F405 wing都搞了,F765的处理器明显是现在比较高端的了,Pixhawk4、CUAV V5系列也都是用这个处理器,而且F765 wing用了两颗陀螺仪,用它来试试直升机,应该能胜任。



(转自MatekSYS官方网站)









这类型飞控都是裸板,得拿到之后,根据需要自己焊接,可能也是考虑了搭载固定翼和穿越机的使用,所以都没有外壳,都是裸板。



但打开包装后,第一眼给人的感觉是做工非常棒,棒在哪里,我也不知道,反正就是挺工整的。



3层PCB,和F4 Pro V2、Kbar比大小



底板是没有电路的衬板



侧面看,“三层威化饼”似的结构



有相应的Led显示



有上层Bec、中间主控、底板构成





焊接排针,是细活,厂家带了不同颜色的排针,不错,可以通过颜色做判断,比如红正黑负……



需要个小烙铁头,用焊丝怼着焊,手艺一般,好用即可喽



按照官方的图例,找到连接必要外设的插针





F765 wing支持3-8s,550以下的直机使用都没问题



一起把准备装固定翼的F405 wing的排针和接线也焊接好了




刷入Ardupilot ChibiOS固件的方法和之前刷F4 Pro的一样,就是iNAV里用DFU驱动,刷入Ardupilot带BL的hex固件,再回到missionplanner里连接就可以了。

据说MatekSYS的飞控都内置了精度较高电流计,再也不用看那离谱的F4 Pro的残废电流数据了。



QGC地面站同样全面支持,手机QGC app也一样好使



由于这款飞控可能考虑的是固定翼使用为主,所以,所有接口都是杜邦排针,并且是上插的直针,所以,外设都得做成杜邦的插头才可以。



按照示意图,挨个连接测试


(转自MatekSYS官方网站)



(转自MatekSYS官方网站)

通过示意图可以看到,F765具有强大的附带Bec,和对摄像头、图传发射的供电与信号叠加的支持,支持双摄像头切换,支持12v图传供电。

这个非常适合FPV的搭建,看来有必要让直升机也能方便FPV了。




鉴于载机500的,空间所限和电磁干扰,还是采用飞控底板吊装的方式,裸板的飞控,给气压计盖海绵是很必要的。由于F765 wing飞控本身内置了电压电流计、OSD、Bec,安装好之后,整体布线的数量其实看起来还算清爽,比Pix要简单不少,动力电直接进主控,动力输出线直接连电调。





必定不是为直升机设计的,也基本没考虑过直升机的组装布线,所以,插头看着占用了很大的厚度空间。

所有设置顺利完成,地面测试:


空载电压电流检测:





国庆节假期首飞,之后会持续更新,跟进FPV测试。



国庆节假期第一天早晨,起的早早的,找了个没人的场地,做首飞测试,虽然能够离地,但基本上也算是以失败结束的。

天气很好,“穷人”M8n卫星搜星状态很好,卫星数量24-25颗,HDOP 0.5-0.6,解锁释放油门锁定开关,大桨开始旋转,随即机身就开始狂抖起来,我个人判断这个抖动不是PID过高产生的自激,而是机械平衡问题导致的机身抖动,提高转速无法消除,勉强推高螺距,飞机能离地,但仍处在大幅度的抖动中,之后几个起落尝试现场用胶带做动平衡,没有改善,只能草草手工,回家看阅兵式。












回家查看日志,果然数据惊人:





两颗IMU的震动数据,分别为X轴+-13、Y轴为+-30,而官方建议的数值是+-5以下………………



XY轴的震动数据,官方建议的是理想15以下,最高不得超过30,现在是X轴23和Y轴62左右…………

自稳模式居然没震傻飞控,真的超出预计了!


查看姿态数据:





确实没有发生滚转和俯仰轴的自激情况,看来不是飞控的问题,是飞机本身的机械问题,没想到的是,现在的固件居然能有这么好的抗震能力。

下一步,排除飞机机械问题,接着调试!


上午看完国庆阅兵式,开始排查载机500的机械问题,更换了尾波箱轴承、尾轴和地平线原厂425mm主桨,校准了螺距,到楼下绿地临时测试,震动完美消除,自稳起飞顺利,非常稳定。




测试视频:




查看日志数据:





对照早晨的日志参数,震动数值相差甚多,现在的震动水平完全合乎要求,低于官方wiki建议的+-5以内。



查看震动参数,也是,很理想,X轴+7左右,Y轴12以下



电压电流数据,这次F765的电压电流数据才有真正的参考价值,23V动力电压,12A以下的悬停电流,18650 SONY VTC6和40T 21700完全可以胜任。





PID没有精调,基本也都是可接受范围。小区绿草地GPS信号不好,没有测试定高定点模式,后续再做细调测试。


这几天找时间继续测试其它项目,敬请关注!


国庆假期第二天早晨,测试飞控和飞机的定高功能,问题依旧,切定之后,飞机缓慢升高,拉低螺距控制杆都不行,只能切换到自稳模式把飞机拉下来。


























国庆节第三天、第四天,天气不好,大幅度降温,没有出去试飞,在家里琢磨一些细节。

首先把定高问题解决了,其次,在家里用安卓游戏平板配合QGC,搞出了可以完全控制飞机的游戏平板操作模式:




国庆假期的第五天,天气转好,大清早六点半出来,室外气温2°,体感温度-7°,很凉了,场地无人,可以放心的测试飞行了。




经过3个起落的测试飞行和参数微调,飞机已经能够完成定高Althold、留待Loiter、位置保持Poshold、绕圈Cirlce、返航RTL、自动降落Land、自动切断油门输出的功能了。






第一起落:







第二起落:







第三起落:






时间充沛,拍几张美图吧!




















国庆假期,没出去玩,在家里等好天气,找个好场地试飞:

先耍耍固定翼FPV














天色慢慢晚了,把直升机升起来,上了夜航桨……











欢迎继续阅读楼主其他信息

59
发表于 2021-3-16 15:24 | 只看该作者
学习了
58
发表于 2021-2-8 23:45 | 只看该作者
F765-wing/F405-wing 良心大做的飞控,集成度很高 价格也亲民,控况稳定
57
 楼主| 发表于 2020-8-14 05:55 | 只看该作者
检查Bec供电情况!
56
发表于 2020-8-9 10:02 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2020-6-25 15:17
F765-wing我现在在飞班纳瑞,双发,没有遇到你说的问题呢!
https://www.bilibili.com/video/BV1tT4y1g7 ...

忘记说了 我用的铂金40安蓝皮的电调,还有就是摄像头经常启动不了,没有摄像头画面,必须重新插拔下摄像头才好
55
 楼主| 发表于 2020-6-25 15:17 | 只看该作者
不懂幸福 发表于 2020-6-24 15:55
我也买了个f765刷了pix固定翼固件油门没反应,只能先给飞控上电再给电调上电才可以

F765-wing我现在在飞班纳瑞,双发,没有遇到你说的问题呢!


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发表于 2020-6-24 15:55 | 只看该作者
我也买了个f765刷了pix固定翼固件油门没反应,只能先给飞控上电再给电调上电才可以
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53
 楼主| 发表于 2020-5-2 16:43 | 只看该作者
dianqi2007013 发表于 2020-5-2 08:05
张老师,F765刷了直机固件后,罗盘校准页面无响应,可否帮忙指导一下?

罗盘接在dal、cal上了?
52
发表于 2020-5-2 08:05 | 只看该作者
张老师,F765刷了直机固件后,罗盘校准页面无响应,可否帮忙指导一下?
51
发表于 2020-5-2 07:55 | 只看该作者
张老师,我也买了F765做直机,目前遇到的问题是,mp中的参数不对应,目前卡在无法进行罗盘校准,可否帮忙指导下?
50
 楼主| 发表于 2020-4-25 08:08 | 只看该作者
真·希罗 发表于 2020-4-24 00:34
楼主,f765的icm20602在哪里,板子上看不见呢


49
发表于 2020-4-24 00:34 | 只看该作者
楼主,f765的icm20602在哪里,板子上看不见呢
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48
发表于 2020-4-20 23:39 | 只看该作者
老张威武
47
 楼主| 发表于 2020-3-3 09:31 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2020-3-2 15:12
乐迪的miniPIX也可以安装直升机,不知道楼主的这个飞控与乐迪比较,什么情况呢?

比X迪的质量好太多了,而且,这个飞控更适合固定翼,板载的Bec很强,对于FPV设备的支持非常好!
46
发表于 2020-3-2 15:12 | 只看该作者
乐迪的miniPIX也可以安装直升机,不知道楼主的这个飞控与乐迪比较,什么情况呢?
45
发表于 2020-1-5 01:14 | 只看该作者
楼主能留个联系方式吗?一起探讨啊。
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44
 楼主| 发表于 2019-10-22 09:13 | 只看该作者
代码我根本不懂的,我只会调试成型的固件!
43
发表于 2019-10-21 20:29 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2019-10-21 20:17
没玩过这种共轴啊,不知道从哪里指导你啊!

能加个联系方式不,我发代码你看看
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 楼主| 发表于 2019-10-21 20:17 | 只看该作者
飞模在天 发表于 2019-10-21 19:22
现在飞机前进,横滚没问题,偏航会自璇,楼主可以指导一下我的命令行吗

没玩过这种共轴啊,不知道从哪里指导你啊!
41
发表于 2019-10-21 19:22 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2019-10-21 10:55
这个做共轴,必须得有舵机控制舵面啊!

现在飞机前进,横滚没问题,偏航会自璇,楼主可以指导一下我的命令行吗
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40
发表于 2019-10-21 19:21 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2019-10-21 10:55
这个做共轴,必须得有舵机控制舵面啊!

我用的矢量控制,有两个舵机控制的,
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