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DIY微型四轴(测试)

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楼主
发表于 2011-6-16 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看了国外那个微型四轴,感觉很有意思,于是自己diy了一个,断断续续到现在花了一个多月时间了,还没飞起来,硬件和软件还有很多地方都需要改进。

http://v.youku.com/v_show/id_XMjc2NDcxOTI0.html

[ 本帖最后由 zht9961020 于 2011-6-16 10:21 编辑 ]

欢迎继续阅读楼主其他信息

32
发表于 2012-1-4 13:47 | 只看该作者
:em24:
31
发表于 2012-1-4 13:26 | 只看该作者
:em26:
30
发表于 2012-1-4 13:20 | 只看该作者
厉害  强帖!!
29
发表于 2012-1-3 21:26 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
28
发表于 2012-1-3 18:39 | 只看该作者
成功了吗?
27
发表于 2011-7-14 11:44 | 只看该作者
飞起来~:em26:
26
 楼主| 发表于 2011-7-14 07:56 | 只看该作者
原帖由 i7456 于 2011-7-14 00:13 发表
我觉得加速度传感器对振动更敏感,电机转起来之后,姿态跳动会很大。

加速度计肯定是受影响的,但它只是个辅助项,姿态主要还是用陀螺测量
25
发表于 2011-7-14 00:13 | 只看该作者
我觉得加速度传感器对振动更敏感,电机转起来之后,姿态跳动会很大。
24
发表于 2011-7-13 22:55 | 只看该作者
:em26: 加油
23
发表于 2011-7-13 21:57 | 只看该作者
期待试飞成功
22
发表于 2011-7-7 10:36 | 只看该作者
:em26:
21
发表于 2011-7-6 17:58 | 只看该作者
坐等试飞成功
20
发表于 2011-7-6 08:49 | 只看该作者
原帖由 zht9961020 于 2011-7-6 08:47 发表

没有,静态姿态测量没有问题,电机转起来陀螺输出跳动很大,怀疑是震动问题,没有太好的解决办法,所以换了陀螺,重新画了板子,还没发回来


陀螺仪我还没有用上,我用的MMA7660.觉得有个加速度计就够了。
19
 楼主| 发表于 2011-7-6 08:47 | 只看该作者
原帖由 wangli_2011 于 2011-7-6 08:44 发表


:em07: 谢谢指教!
现在飞起来了吗?

没有,静态姿态测量没有问题,电机转起来陀螺输出跳动很大,怀疑是震动问题,没有太好的解决办法,所以换了陀螺,重新画了板子,还没发回来
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发表于 2011-7-6 08:44 | 只看该作者
原帖由 zht9961020 于 2011-7-6 08:36 发表

8050自身压降太大,我以前也用的那个,现在改成场管了,还有可能就是你的基极电流太小,三极管没有饱和导通


:em07: 谢谢指教!
现在飞起来了吗?
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 楼主| 发表于 2011-7-6 08:36 | 只看该作者
原帖由 wangli_2011 于 2011-7-6 08:32 发表
5V接的8050占空比到最小时还是没有直接接到3.3V上快。

8050自身压降太大,我以前也用的那个,现在改成场管了,还有可能就是你的基极电流太小,三极管没有饱和导通
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发表于 2011-7-6 08:32 | 只看该作者

回复 15楼 zht9961020 的帖子

5V接的8050占空比到最小时还是没有直接接到3.3V上快。
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 楼主| 发表于 2011-7-6 08:24 | 只看该作者
原帖由 wangli_2011 于 2011-7-5 18:24 发表
:em07:
我也在做 无线用的是红外。没有用陀螺仪,用了一个三轴加速度计MMA7660(很便宜)。
万用板飞的线,太重了也没有飞起来呢,等调的差不多了在做PCB。
请教下你的马达是怎么调速的,我用的PWM方式效果不太好 ...


我也是pwm,不知道你说的效果不好是什么情况
14
发表于 2011-7-5 19:03 | 只看该作者
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