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请教大家悟空M1、M3的输出问题

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楼主
发表于 2014-5-16 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先说问题:
之前一直飞的naza,一直很稳定。这次弄了个悟空,装在小斯四轴机架上。起飞后发现手感完全不一样,比naza差了N个数量级,起飞非常不稳,突然窜到2米左右,伴随明显抖动和向右大角度自旋,1分钟下来后,m1\m3电机温度明显高于m2\m4。怀疑感度问题,默然100%-170%,问题依旧,只能说感度低时稍微好点。中油稍偏上就突然上窜,中油稍偏下就急速下降。GPS和姿态模式均如此。从OSD数据分析,M1\M3输出问题明显。有没有遇到类似情况的模友,求以解惑啊?
M1和M3数据:


M2和M4数据:


遥控油门:


横滚和俯仰:

方向:




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7
发表于 2014-5-16 22:17 | 只看该作者
ly1302116 发表于 2014-5-16 18:11
这种低级错误不会犯的

这曲线只能以诡异来形容

6
 楼主| 发表于 2014-5-16 18:15 | 只看该作者
重点看M1/M3的输出,无风情况下的悬停,却出现极大极小的反复输出,最小值居然是斜率为零的直线,很不正常,姿态自然不能稳,电机也热。问题是何种原因造成的,求解。。。
5
 楼主| 发表于 2014-5-16 18:11 | 只看该作者
一丁 发表于 2014-5-16 15:20
严重怀疑你换WKM后没有进行摇杆校准。

这种低级错误不会犯的

4
发表于 2014-5-16 15:20 | 只看该作者
严重怀疑你换WKM后没有进行摇杆校准。
3
发表于 2014-5-16 14:14 | 只看该作者



我的800也有突然会抖下的现象,求解决方法

沙发
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:08 | 只看该作者
高手在民间啊
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