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请教模友关于APM2.6的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。

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楼主
发表于 2014-9-20 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人四轴小鲜肉,四轴一周前完工了,由于长沙天气原因,今天才得以首飞,2.6的飞控,2212KV800的电机,30A ZTW,1147桨,6M GPS和电子罗盘,S500机架。。。。。。。。。。。
起飞比较顺利也很平稳,仅仅在自稳模式下飞行,各项都还比较平稳,驻空时可以脱控一段时间。。。。。。。。。。问题来了!!!!在摇杆打的幅度有点大或者比较急的时候(如油门突然下降),整个四轴在空中晃动得很厉害,有几次真是吓到人了,如果是缓慢拨杆的话还是比较稳定,今天风力明显,树叶吹得哗哗响,时断时续,这种情况是不是风带来的影响?如不是有什么解决的方案吗?有过类似情况经历的模友吗?














另附上自己画的PROE三维模型,运动仿真还没做,喜欢PROE的模友可以和我交流哈!


















谢谢各位的回帖!!!


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40
 楼主| 发表于 2014-10-18 21:09 | 只看该作者
l493231563 发表于 2014-10-18 19:32
急切求助啊,apm2.6的板为嘛 一连6mgps就没反应了,

看看GPS上面的线有没有断路,没有GPS的话似乎解不了锁
39
 楼主| 发表于 2014-10-18 21:07 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-10-18 19:06
兄弟,你们电池是不是都装在S500下面的吊装架上?如果是,我建议大家想办法把电池固定高一点。重心太低以 ...

是的,电池是放在下面,放上面估计也不好放,架子两层板之间放不下飞控,飞控目前是放上面的板子,在飞控上面不太好放电池

38
发表于 2014-10-18 19:32 | 只看该作者
急切求助啊,apm2.6的板为嘛 一连6mgps就没反应了,
37
发表于 2014-10-18 19:06 | 只看该作者
飞奔蜗牛8888 发表于 2014-10-18 17:35
确实是,上重一点的锂电的时候比容量小的锂电稳定多了,进行自动调参后飞控比第一次稳定多了,现在在定点 ...

兄弟,你们电池是不是都装在S500下面的吊装架上?如果是,我建议大家想办法把电池固定高一点。重心太低以后,飞控克服惯性很累的。pid参数怎么调都很难理想。

36
 楼主| 发表于 2014-10-18 17:35 | 只看该作者
zhangxin 发表于 2014-10-14 05:29
不是pid问题,这个是下降时的通病,重量越轻约严重,四轴抗风是通过倾斜,为了产生水平方向上的拉力,鸡架 ...

确实是,上重一点的锂电的时候比容量小的锂电稳定多了,进行自动调参后飞控比第一次稳定多了,现在在定点模式下,只要风不算大,基本都可以丁钉子,收油没有以前的抽风状态了,现在就是自动返航,水平返航那段速度快了点,有时候都吓人,打算在地面站上修改,6MGPS的精度就那样了降落点基本在5米的圈圈范围内,这个机架S500总体来说,抗风性还有待加强。

35
 楼主| 发表于 2014-10-18 17:29 | 只看该作者
alexleft 发表于 2014-10-15 22:23
一个可能是PID没有调好,用自动调参调一下。另外一个要检查一下机器的重心是不是偏向一边。PID不适配+重心 ...

自动调参之后,飞控变得老实多了

34
 楼主| 发表于 2014-10-18 17:28 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2014-10-15 23:51
1. 装席梦思没有 没有的话 回去装席梦思去
2. 尼龙机架震动传递到中心版的几率更大 换机架
3. 有没有自动 ...

席梦思有了,后来进行两次自动调参后,表现比之前老实太多了。

33
发表于 2014-10-15 23:51 | 只看该作者
1. 装席梦思没有 没有的话 回去装席梦思去
2. 尼龙机架震动传递到中心版的几率更大 换机架
3. 有没有自动调参过 找个无风天自动调参 每天清晨一般风小
32
发表于 2014-10-15 22:23 | 只看该作者
一个可能是PID没有调好,用自动调参调一下。另外一个要检查一下机器的重心是不是偏向一边。PID不适配+重心太偏很定就会有楼主的现象出现。
31
 楼主| 发表于 2014-10-15 21:10 | 只看该作者
zhangxin 发表于 2014-10-14 05:29
不是pid问题,这个是下降时的通病,重量越轻约严重,四轴抗风是通过倾斜,为了产生水平方向上的拉力,鸡架 ...

受教了

30
发表于 2014-10-14 05:29 | 只看该作者
不是pid问题,这个是下降时的通病,重量越轻约严重,四轴抗风是通过倾斜,为了产生水平方向上的拉力,鸡架必须倾斜,整机越重所需倾斜角就越小。因为越重时所需电机功率越大,倾斜更小角度就可以达到水平所需拉力了,所以在动力允许范围内,越重机器就会显得月稳定。下降时动力会略小于重力,如需产生水平方向拉力,就会倾斜更大角度。而且四个电机调节范围也比平时小,下降越快飞控调节起来就越困难。所以apm里让大家设置最快下降速率。默认每秒2米好像,记不清了。平时飞都是爬1分钟,回来3分钟。
29
 楼主| 发表于 2014-10-13 23:45 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2014-10-12 22:22
四轴极速下降都会有点摇晃的,下降的速度快只有X8会比较好一下,大舵量高速转弯、高速急停.......这些 ...

受教了,打算在自动调参基础上逐步调PID
28
发表于 2014-10-12 22:22 | 只看该作者



四轴极速下降都会有点摇晃的,下降的速度快只有X8会比较好一下,大舵量高速转弯、高速急停.......这些动作下机身有些摇晃是正常的,四轴不倾斜怎么向前向后向左向右呢! 例如机身倾斜高速向前飞行中你突然刹车,机身会有一个向前的惯性,飞控自稳又需要纠正倾斜的机身回平,这个时候纠正的力度和时间就决定你的飞行器的稳定度,感觉不好你就需要调整PID。
APM的自动调参实用性不能说没有,但是每个人的飞行感觉和习惯不可能都一样,建议还是自己一边飞一边调,看你的配置我觉得你先试着把P加大一些飞飞看怎么样。

27
 楼主| 发表于 2014-10-10 17:00 | 只看该作者
破人破車 发表于 2014-9-27 18:45
你能发一下你的PID的那张界面吗?我的飞起来抖,不知道为什么

可以,加我扣扣吧2396725185 共同交流,我这里也遇到点问题,不过自动调参后的PID比原来的好些
26
发表于 2014-9-27 18:45 | 只看该作者
你能发一下你的PID的那张界面吗?我的飞起来抖,不知道为什么
25
发表于 2014-9-20 21:25 | 只看该作者
飞奔蜗牛8888 发表于 2014-9-20 20:45
正解,本人学机械的

怪不得  我刚学了 PROE皮毛

24
 楼主| 发表于 2014-9-20 20:59 | 只看该作者
xxldhxx 发表于 2014-9-20 18:18
这个机机的机臂较软,突然加大油门上升,或下降时拉平,或是风力稍大时引起机臂振动,从图上看机臂是有内倾角的 ...

学习学习,受教了,尝试调整下PID值

23
 楼主| 发表于 2014-9-20 20:55 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2014-9-20 18:13
回LZ,, 若果自稳已OK,, 可以试做一下 Autotune,, 自动调参一下; 回 7楼,, 要做兩次油门校準,, 每个电调单独 ...

原来如此,我就校准了一次油门行程,是四个电机不接飞控并联起来校准的


22
 楼主| 发表于 2014-9-20 20:51 | 只看该作者
DCHpig 发表于 2014-9-20 18:14
同APM的飘过,也遇到过下降时,剧烈晃动的情况,可能是参数没调好,正在研究PID

嗯,好好研究PID调整

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