5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
楼主: c_nmusic
打印 上一主题 下一主题

共轴双桨自动驾驶直升机

[复制链接]
221
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:13 | 只看该作者
原帖由 dan_xb 于 2008-6-22 12:05 发表

你这个也太贵了,你在哪个城市的?北京和成都做板都便宜,长三角贵。
与其这样,你还不如自己做板,也不麻烦,便宜死了。
你说你在哪个城市,我给你讲自己做板的材料在哪里买。E:\我的文档\My Pictures\MSN ...


我在北京做板的,这个价格确实是比周围的做板商家都要高。
但是质量也是最好的,时间也能保证。

已经在这家做过1年的板子,算下来十几种都有了,没有一块出现过质量问题。
而且一般都是7天交货,几乎没有拖延过。

别的便宜的我也做过,但是每次拿到板,用之前先要用万用表量量有没有短路。
有的时候运气好,在某个不容易看出来的地方短路了,最后就只有费尽拆元件换板了。
所以最后还是决定贵就贵点,质量第一位。

也许是我的板太密了吧,一般都是8mil的线间距,8mil的线宽。20mil的过孔。
我不认为这样的参数是我能够自己制版搞定的。

欢迎继续阅读楼主其他信息

222
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:16 | 只看该作者
原帖由 dan_xb 于 2008-6-22 12:14 发表

这样接是没错,但是你的R3取值是多少呢?你看看是不是取的太小了,这种接法,TL431就等效为一个3.3V的稳压二极管。
一般来讲,TL431是作为电压源使用的,R3取值一般大于1K,并且TL431输出与地并联电容。
输 ...


目前R3是100欧,也许是太小了的关系吧。
不过我认为不管怎么取,这个TL431如果做电源,静态功耗都无法达到几十uA的程度。
223
 楼主| 发表于 2008-6-22 14:23 | 只看该作者
继续飞芯片,这回把TL431飞到了ARM的板子上,接到了ARM芯片的VRef脚。

效果还不错,以前按照8位精度采样的时候,数值波动在5之间。这回只有3了。
不过还没达到不接无线模块的8位采样没有任何波动的效果。

也许我要考察一下精度更高一点的基准电压芯片。

目前手头上还有LM4040-2.5,B级,精度0.2%,比TL431的1%要低,不过温飘比较大,100ppm,TL431只有20。
价格3元左右,回头也测试一下。这个芯片体积更小呢。

[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-6-22 14:28 编辑 ]
224
 楼主| 发表于 2008-6-22 15:06 | 只看该作者
测试了LM4040,比TL431还糟糕。
TL431在不接无线模块的情况下,只有马达动作并不会影响。
可LM4040连这个都做不到。太奇怪了吧,这个LM4040可比TL431还贵呢。
225
发表于 2008-6-22 16:41 | 只看该作者
都是厉害的人物
226
 楼主| 发表于 2008-6-22 21:54 | 只看该作者
继续修改测水位的代码,让休眠时采用Power Down模式,通过看门狗来唤醒来。顺便把电源指示灯也断开了。
目前1秒扫描一次,空闲期间电流0.1mA,也就是100uA。工作时0.2-0.3mA。
电池的寿命又可以延长了,目前可以达到2500小时,也就是104天,3个月了。

不知道还有没有可能继续降低了。

目前还有看到MAX1725这种芯片,参数更好,自身只消耗2uA的电流。比现在这个MIC5207的小25倍还多。
大概算了一下,大概能用10年吧。不过不知道价格怎么样,希望不会贵10倍。

[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-6-22 22:17 编辑 ]
227
发表于 2008-6-23 12:42 | 只看该作者
顶啊,LZ加油
228
发表于 2008-6-24 00:30 | 只看该作者
目前又有什么进展了?
229
 楼主| 发表于 2008-6-24 08:57 | 只看该作者
最近主要还是在研究硬件的问题。

主要还是要先解决这个陀螺仪数据不稳定的问题,通过飞线先测试好了,然后再送去制版。
希望下一块板出来以后,就可以不用再因为数据不准头疼了。

另外还在凑板,准备再加一块AVR Mega8驱动的LAMA的控制板。从摔机成本来算,还是LAMA便宜。2块的桨比玩具飞机8块的桨便宜多了。
昨天到了金属升级件,已经都安装好了,这回摔机应该好很多了。可惜脚架依旧是很薄弱的环节。
230
发表于 2008-6-24 10:01 | 只看该作者
看来搞到中途出来个副业“测水位器” o(∩_∩)o...哈哈   继续关注~~~
231
 楼主| 发表于 2008-6-24 11:37 | 只看该作者

回复 #231 gsoft 的帖子

反正是现成的板子,正好顺便找一下可以用在电池应用上的电源芯片。
232
发表于 2008-6-25 01:44 | 只看该作者
可以参考别人做自动驾驶的经验,把飞机先固定到一个架子上,但是可以小范围的上下左右动作,保证摔不了机而且又能测试自动平衡
233
 楼主| 发表于 2008-6-25 08:32 | 只看该作者

回复 #233 timelight 的帖子

拿根绳子把飞机绑到椅子上,:)
234
发表于 2008-6-25 17:19 | 只看该作者
随时拍照留念~~记得发上来看看:)
235
发表于 2008-6-26 12:07 | 只看该作者

感觉楼主越做越乱,完全脱离主题

关注楼主的帖子有段时间了,首先楼主想做直升机的自动飞行控制,选的实验飞机就不行,无法对侧飘进行校正,在那上面只能做做陀螺仪的锁尾实验。
后来,楼主将注意力转到车模上,事实上,在车模上玩的也是陀螺仪,对自动飞行不会有太多作用。
还有,楼主似乎将ADC的基准和板子的供电一起用,ADC的基准最好独立供应,不然用什么电源基准芯片都是白搭。
建议楼主试一下坛子里的四轴飞行器或者用ccpm的机来玩。
236
 楼主| 发表于 2008-6-26 21:05 | 只看该作者
原帖由 xjxxz 于 2008-6-26 12:07 发表
关注楼主的帖子有段时间了,首先楼主想做直升机的自动飞行控制,选的实验飞机就不行,无法对侧飘进行校正,在那上面只能做做陀螺仪的锁尾实验。
后来,楼主将注意力转到车模上,事实上,在车模上玩的也是陀螺仪 ...


呵呵,问题总是逐渐出现的。

当初选择的时候,当然从价格角度选择最便宜的机型了。然后才发现陀螺仪不可或缺,再发现AD采样没有基准电压芯片不行。
至于车模,只是一个简单的测试。目的是在地面上试验PID算法,因为都是纠正Z轴的偏转。所以能不摔就尽量不摔。

目前的基准电压芯片还算可以了,加了滤波电容以后加不加无线模块没有多少差别了。并不一定非要独立电源。LAMA我最近已经练习到了1块电一直悬停到没电为止,发现它的旋转纠正还是非常到位的,而它的电路里也并没有给陀螺仪单独供电。

将来的目标可不仅仅限于对共轴双桨飞机的控制,目前做好的驱动板已经包括了火狐在内的8通道的电直了。四轴飞行器我目前没有合适的硬件,而且如果现在再共轴双桨都不能稳定控制的情况下,直接上火狐这类CCPM的电直,感觉配件的开销会非常大。

也许这个帖子的题目开始选择的有些范围过窄了。

[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-6-26 21:08 编辑 ]
237
 楼主| 发表于 2008-6-26 21:41 | 只看该作者
上个图说明一下,目前已经有的部分。





这就是我这段时间做的东西,大家觉得应该用个什么题目比较好?

[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-6-26 21:49 编辑 ]
238
发表于 2008-6-27 13:11 | 只看该作者
原帖由 c_nmusic 于 2008-6-26 21:41 发表
上个图说明一下,目前已经有的部分。





这就是我这段时间做的东西,大家觉得应该用个什么题目比较好?


做了不少东西了啊。不单只是共轴双桨直机了。
239
发表于 2008-6-27 15:32 | 只看该作者
楼主加油,让菜鸟变成金刚鸟。
240
 楼主| 发表于 2008-6-27 21:42 | 只看该作者
终于把ARM7的串口中断写出来了,好啰嗦啊。
居然ATmel自己提供的中断的例子都是有问题的,害我浪费足足一天的时间。

真是无语了....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表