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楼主: 蓝色斗鱼
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自制AAT算是基本成功了,发个帖子吧,187楼更新代码

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 楼主| 发表于 2014-10-12 21:57 | 只看该作者
long0001 发表于 2014-10-12 20:54
请问楼主,接收端通电自检转完一圈后,步进电机驱动板还有两个灯一直亮着,这样长时间待机,步进电机就会很 ...

问题提得好,原来没考虑到这点,后来应该修改了(用的不是最新版本?),步进电机不动时,关掉脉冲。
如果没改,请在“void Stepper::MoveSteps(int StepsToMove)”函数中的最后加上StepMotor(0);

欢迎继续阅读楼主其他信息

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发表于 2014-10-13 16:11 | 只看该作者
滑环版接收程序编译错误怎么回事?

363
发表于 2014-10-13 22:17 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-10-12 21:57
问题提得好,原来没考虑到这点,后来应该修改了(用的不是最新版本?),步进电机不动时,关掉脉冲。
如 ...

问题提得好,原来没考虑到这点,后来应该修改了(用的不是最新版本?),步进电机不动时,关掉脉冲。
如果没改,请在“void Stepper::MoveSteps(int StepsToMove)”函数中的最后加上StepMotor(0);

鱼兄,我是软件盲,能否具体点呢,直接把StepMotor(0);
加在void Stepper::MoveSteps(int StepsToMove)后面还是程序段的最后面呢


364
发表于 2014-10-13 22:24 | 只看该作者
是不是这段程序最后哪里,把//////////去掉就行了。

365
发表于 2014-10-13 23:35 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-3-18 22:25
gy85可以用,接收端建议还是用nano,有12V输入,3.3V输出,如果mini接gy85,可能需要3.3V降压模块,连接 ...

我有个gy86不知能不能用?

366
发表于 2014-10-14 00:11 | 只看该作者
刚刚试了一下,确实是把段程序最后哪里,把//////////去掉就行了。
367
发表于 2014-10-14 09:53 | 只看该作者
我的也是自检一圈后步进电机驱动板仍有两个灯在亮,我还以为就是这样的,现在看来解决了,多谢!

368
发表于 2014-10-14 22:25 | 只看该作者
鱼兄,按照您的教程做了一套滑环版的,一直用的很不错,最远飞过14公里。可是现在发现个问题,AAT飞远跟踪很不错,但是如果飞高的话,俯仰基本不动是哪个地方的问题?麻烦鱼兄帮忙分析一下。在此感谢。
369
发表于 2014-10-15 14:46 | 只看该作者
本帖最后由 mybmw 于 2014-10-15 14:51 编辑
蓝色斗鱼 发表于 2014-5-8 23:28
AAT发射端接GPS和图传,与飞控共享gps


请教:
1. 可以把gps信号并联,一个给飞控,一个给aat吗
2. 上电自检转的比较慢,大概30秒一圈,用的是跟你图片中一样的步进电机,需要如何改动程序加***度?

谢谢!



370
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:04 | 只看该作者
cqhxgk 发表于 2014-10-13 22:24
是不是这段程序最后哪里,把//////////去掉就行了。

嗯,是的

371
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:05 | 只看该作者
yrj429507yrj 发表于 2014-10-13 23:35
我有个gy86不知能不能用?

能用,就是比较浪费

372
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:07 | 只看该作者
xjkt 发表于 2014-10-14 22:25
鱼兄,按照您的教程做了一套滑环版的,一直用的很不错,最远飞过14公里。可是现在发现个问题,AAT飞远跟 ...

可能是俯仰舵机的两个极限值没有调整,好像是用fy1++/--和fy2++/--

373
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:11 | 只看该作者
mybmw 发表于 2014-10-15 14:46
请教:
1. 可以把gps信号并联,一个给飞控,一个给aat吗
2. 上电自检转的比较慢,大概30秒一圈,用的 ...

1、可以,叫T接更恰当点
2、不建议改,改了力量可能不够,如果要改,可以修改这里“StepDelay=10000;  //每步默认停留时间(10ms=10000us)

374
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:13 | 只看该作者
楼上几位,这两天感冒了,没上论坛,回复晚了点,抱歉
375
发表于 2014-10-15 21:05 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-10-15 19:07
可能是俯仰舵机的两个极限值没有调整,好像是用fy1++/--和fy2++/--

鱼兄。谢谢回头试试看能不能改善。

376
 楼主| 发表于 2014-10-15 21:25 | 只看该作者
修改参数的时候不要开发射端,用上面的命令分别将天线调整成水平和垂直
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发表于 2014-10-15 23:30 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2014-10-15 21:25
修改参数的时候不要开发射端,用上面的命令分别将天线调整成水平和垂直

天线调成水平和垂直后系统会不会保存参数,下次开机还要重新调整吗?
另外,天线安装时是不是要和电子罗盘自检指向正北的方向平行?

378
发表于 2014-10-16 12:04 | 只看该作者
楼主,步进电机我没找到合适的,什么四拍 步进数大于360的,没找到这样的参数。帮忙看一下给找个连接吧。然后我想用nano替代mini准备自己改一下程序,应该可以吧
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 楼主| 发表于 2014-10-16 18:16 | 只看该作者
mybmw 发表于 2014-10-15 23:30
天线调成水平和垂直后系统会不会保存参数,下次开机还要重新调整吗?
另外,天线安装时是不是要和电子罗 ...

天线调成水平和垂直后系统会保存参数
天线安装后,自检后,可以用jd++ jd--来调整

380
 楼主| 发表于 2014-10-16 18:18 | 只看该作者
sobug 发表于 2014-10-16 12:04
楼主,步进电机我没找到合适的,什么四拍 步进数大于360的,没找到这样的参数。帮忙看一下给找个连接吧。然 ...

步进电机搜“步进电机 35BYJ-46-12V 12V4相5线减速步进电机 线长24cm 重51.5g”,深圳的那个
mini可直接用nano代替

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