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reach3 发表于 2016-11-4 15:49 对的, 为什么我们追求尽量“硬”的PID参数? 就是为了跟手。 所有的设计都是妥协的产物。 你可以先调“ ...
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reach3 发表于 2016-11-4 12:55 我是这样想的:不管是触地弹跳,或者大幅度打杆, 飞控都工作在大扰动状态,输出也会接近极限状态,PID参数 ...
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2016-11-4 22:21 上传
reach3 发表于 2016-11-5 09:48 哪有看这个就能调的, 这不是乱指挥嘛!一定要我说的话, P、I都不动, D减8 试飞下。
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FOXTWO 发表于 2016-11-5 13:00 我是说 这是原来的参数 飞是很稳 久不久会抽 这参数是硬还是软? 那先试试
reach3 发表于 2016-11-5 20:55 软和硬是看参数作用在飞机上的反应,而不是数值,所以你先试试,告诉我结果
liujiang168 发表于 2016-11-5 14:57 排除法吧,先软件后硬件的原则,先刷成最新的BF固件并用最新的BF调参软件,用默认PID飞再试试如何。
waaawo 发表于 2016-11-5 18:03 楼主我和你问题一样啊,新装的豹力套机,航线完全正常,就是翻滚会出现一定机率失控抽风,一直不停翻到地上 ...
米兰我的信仰 发表于 2016-11-6 10:19 我们这很多人都是你这个情况 我们能清楚的看见是一个电机掉转,我们从PID,电调协议,再到飞控的频率,更换 ...
生活如此多娇 发表于 2016-11-7 11:04 我的一架250也是这样 ,后来通过降低横滚的RATE解决了,估计是翻的太快,电调有点响应不过来,毕竟翻滚时有 ...
FOXTWO 发表于 2016-11-7 11:16 嗯嗯 试飞了几个电 而且动作比较激烈 还未出现失控 降低D有效
学长带你飞 发表于 2016-11-7 12:48 此帖可以终结,以前这个问题我碰到很多,这个问题和飞控没有任何关系。 可以先看看这个堵转视频。 ?from= ...
reach3 发表于 2016-11-7 11:36 看来此类问题都是由不合理的PID参数导致的。 我感觉降低Rate治标不治本, 提高rate其实是等效于提高打杆 ...
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