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楼主: c_nmusic
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共轴双桨自动驾驶直升机

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发表于 2008-10-16 10:35 | 只看该作者
好贴收藏

欢迎继续阅读楼主其他信息

522
发表于 2008-10-16 11:30 | 只看该作者
再顶lz一次,要坚持到革命成功啊!
523
 楼主| 发表于 2008-10-16 13:09 | 只看该作者
上几个目前我做的四轴机架,不过放到这里似乎有些跑题了。:em19:





用的370有刷马达,配上15T的金属齿,再上64T的减速齿轮组。
目前用的是9英寸的GWS正反桨,如果需要可以上10英寸的桨。

光把这几个东西想办法组合到一起,就花了好多天。在淘宝上买了N多配件,一个一个试验。
最后还是选定了这个全金属的减速组和450尾管进行固定。这个减速组好贵啊,¥99一个呢。:em25:
用单根内六角螺丝可以直接横传固定,所需要自己加工的就是在450尾杆上大2个洞而已。
对于我这种机械加工白痴来说还是可以做到的。:em15:


今天,上个月购买的华科尔四轴终于到了。


华科尔的只有一根450横轴那么大,螺旋桨也就是小蚊子上的那种桨。
马达也不大。还没有加电试过,不过估计拉力想要达到2公斤恐怕有问题。

[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-10-22 22:43 编辑 ]
524
 楼主| 发表于 2008-10-16 13:12 | 只看该作者
给450和四轴设计的导航板也到了,不过最近要先解决摄像头抑制漂移的问题,然后再是这个。
现在四轴机械部分基本就绪了,精力可以转到摄像头上了。
525
 楼主| 发表于 2008-10-16 14:04 | 只看该作者
四轴的四个轴做得。:em15:
下面就等中间的连接板了,我用电路板来做,FR4的板材。

526
 楼主| 发表于 2008-10-16 14:34 | 只看该作者
大概说一下用的材料都是怎么找到的。希望对后来人有帮助。

450尾杆,淘宝上遍地都是,不用说了。

尾杆固定座,目前用的是688电直的,便宜。虽然固朗的尾杆固定座也可以用,但是那个要¥69一个,贵死。亚托的是连在一起的,用来固定四个支架可以,但要想将来固定无刷马达做成直驱就有些麻烦了。

减速组,是在121模型网上看到的,在淘宝上可以搜索“金属减速组”,也能找到。以前不知道这种东西叫“减速组”,绕了好大的圈子。这个座的好处是不光可以固定370马达,400的有刷马达,甚至无刷马达都可以固定。这样将来的驱动方式可以选择的余地就大了。就是价格太贵了,¥99个。:em17:

GWS桨,没的说,淘宝上直接搜索就能找到N多家。

整流罩,就是桨上面的那个。也花了一些功夫,买了几个桨夹、桨保护器,实验了半天都不合适。那个减速组的轴很长,装上去桨离齿轮差好远。最后就直接用标准的2叶桨的塑料整流罩剪了一下,效果也还不错。而且这个塑料整流罩是减速组自带的,不必多花钱。淘宝上也有卖,好像是3元一个吧。

370马达,我用的是ESKY的,以前给MD500买的,在发现是电路布线造成拉力不够后就拆下来闲置了。淘宝上搜索370马达也能找到一大堆。

内6角螺丝也是450上的,电子市场里也有卖,不过我买的据称还是不锈钢的强度不高,稍微多使劲拧几下螺丝口就滑丝了,真郁闷。

别的部分,图里没上的,比如脚架,都是450上的。

只有中间的连接板需要自己设计。这里我就因地制宜,直接用PCB来做,要求厂家给我用FR4也就是玻璃纤维的板材。希望强度够吧。等到差不多稳定了,就去找加工机箱的人帮我做成金属的。成本比较高,谁叫我是机械白痴呢。:loveliness:
527
发表于 2008-10-16 16:23 | 只看该作者
好帖!顶起来
528
发表于 2008-10-16 17:45 | 只看该作者
哈哈,你终于开始搞四轴了,我早说过四轴是研究飞控的优秀试验平台,成本低、性价比高
529
发表于 2008-10-17 14:15 | 只看该作者
顶起来:em15:
530
 楼主| 发表于 2008-10-17 15:12 | 只看该作者


摄像头成功出图像。给漂移识别用的80X60,256级灰度图象,未压缩格式。4.8K一幅图。


比我预想的简单。下面就可以把漂移识别算法搬进去。
531
 楼主| 发表于 2008-10-17 16:26 | 只看该作者
把识别算法放了进去,256级灰度速度太慢,都移动完了摄像头的数据才到。
现在使用4级灰度,好像速度还马马虎虎。

要是这个速度还达不到要求,那下面的方法难度和工程量可就大了。:em17:
532
 楼主| 发表于 2008-10-17 17:13 | 只看该作者
目前看起来,只有1-2FPS。:em17:

摄像头只能做到3-4FPS,识别算法在没有移动的时候可以达到2FPS,要是移动幅度比较大算起来就慢了。

明天来解决一个摄像头返回超时的问题。

[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-10-17 17:14 编辑 ]
533
 楼主| 发表于 2008-10-22 10:42 | 只看该作者
Atmel的芯片有BUG,居然I2C部分缺陷还挺大。

以前只是写数据频繁些,没发现。这回要读取摄像头的数据了,就发现问题了。我用的AT91SAM7S256的硬件I2C,在反复读取了若干次数的数据后,I2C部分就完全不工作了。时钟也不输出了,数据线也不变了。不管怎么调整代码都没法让它重新启动。

看来我只好用软件来模拟I2C主机了,惨...:em12:
534
 楼主| 发表于 2008-10-22 22:41 | 只看该作者
在尝试了N中方法后,我画的板上的OV528终于可以执行EEPROM里的程序了。虽然现在还没有完全做到和我买的成品串口摄像头完全一样的功能,目前数据收发还没完全调通,但已经理成功很接近了。

郁闷的是第一块摄像头板因为拆焊太多次数了,不知道哪里出现短路了。5V电压加上就被拉低成3.3V,害得我现在ARM的程序也没法烧录了。
看来只好重新再焊一块板了。:em12:
535
发表于 2008-10-23 15:17 | 只看该作者
搞大了,完全搞大了~~~~~ 火星人来着~~~~~~
536
 楼主| 发表于 2008-10-23 20:46 | 只看该作者
在实践中又学习到新知识了,开心。

在昨天调试OV528的时候,不小心短路了一下,测量了半天,没发现问题。加电各个板上的电源指示灯也都正常。本以为没事了,但今天调试I2C代码时确遇到奇怪的问题。

我用以前的一块驱动板,代码就一切正常,收发数据全都正确。可当我换上昨天测试OV528的驱动板,I2C部分完全没有反应。万用表测量电源、地,都是通的,于是以为STC的51芯片损坏,换了一块以后故障依旧。郁闷了一阵子,然后想到测量一下地电平。果然发现问题。

导航板的地线居然和电源地线差1V的电压。这下问题就明朗了——由于昨天的短路,造成连接这2部分的电感值变了,不在是以前焊的1uH了,这就造成地电平不一样,所以I2C的数据驱动板完全无法识别。换掉电感后,一切都正常了。

这是第一次遇到坏电感的情况,又学到新知识了。以前总是单纯认为电感损坏就是断路,没想到还会有变值的情况。:em15:

顺便说一下,电感出问题的时候,似乎我闻到一股熬中药的苦味....:em19:

[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-10-23 20:48 编辑 ]
537
 楼主| 发表于 2008-10-27 08:39 | 只看该作者
花了几天的时间,将自己写的I2C主机/客户机的代码稳定下来。AT91SAM7S256内置的TWI模块不好用,由于芯片的BUG,客户机没有响应的NACK状态字会丢失。自己通过IO口模拟的代吗就没有这个问题了。

昨天晚上跑了2个多小时,还是很稳定的。中间将摄像头模块停止,然后修改代码在挂上,都没有问题。

现在摄像头已经可以和控制系统联动了,下面就是另外一个PID算法了。目前的刷新速度差不多1FPS左右,不知道用来抑制漂移够不够。
538
发表于 2008-10-27 15:34 | 只看该作者
真不错,我都想改行了,加油!
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发表于 2008-10-27 16:14 | 只看该作者
不顶不行啊!
540
 楼主| 发表于 2008-10-27 17:30 | 只看该作者
上几个图。

首先是新做的控制系统。


按照GM700的大小,做成多层板堆叠的形式。边长25mm,目前使用接插件连接,所以高度高了很多。





陀螺仪和加速度计部分通过电缆连接,到时候可以分开放置。
下面用了一个TF卡取代以前的SD卡,体积小了很多。



还有一块8通道接收/转发的模块。可以直接接标准的接收机,然后通过I2C和导航模块通讯,将接收到的舵量按照自动平衡的要求重新调整后再用标准的PPM格式发送出去。

下面是我的四轴进展:


体积很大,上面是一块3S的电池。看起来可以配双电池了。:em15:



可以多层堆叠。目前想把控制电路放到夹层里,这样不容易摔到。
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