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楼主: sun1129
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x8120万能工具铣拆修日记

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41
发表于 2020-4-12 16:12 | 只看该作者
多年没见到这样的好贴了,赞一个!

欢迎继续阅读楼主其他信息

42
 楼主| 发表于 2020-4-12 20:31 | 只看该作者
今天清洗、安装横向拖板及工作台:
清洗拖板:



清洗工作台:
锁紧装置必须拆下清洗!



组装:










平口钳拆解,锈得不成样子,准备除锈、喷漆!




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发表于 2020-4-13 01:34 | 只看该作者
好大的工程,难得一见的技术贴,本来人气很旺的坛子被蠢才管理员给整死了,校长另立山头倒也还好,可惜又始乱终弃,一群DIY人成了没家的孩子!!!可怜!
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发表于 2020-4-13 08:36 | 只看该作者
sun1129 发表于 2020-4-10 14:25
就是胶粘的,我已经说了叫做“铸工胶”,粘完干后像电焊焊的一样!

谢谢楼主告知,再请教一下,这种胶沾的,时间久了,会不会粘度降低,自动脱落啊?
45
发表于 2020-4-13 08:38 | 只看该作者
XXBO 发表于 2020-4-13 01:34
好大的工程,难得一见的技术贴,本来人气很旺的坛子被蠢才管理员给整死了,校长另立山头倒也还好,可惜又始 ...

是啊,不知为啥,校长的也打不开了
46
 楼主| 发表于 2020-4-13 15:41 | 只看该作者
dujundujun 发表于 2020-4-13 08:36
谢谢楼主告知,再请教一下,这种胶沾的,时间久了,会不会粘度降低,自动脱落啊?

我个人认为,这种胶用在
粘不受力的场合还是可靠的,它类似于农机胶,耐油、耐高温,但这些场合我都没用过,这次也是在不受力的场合用,还是没有问题的!

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 楼主| 发表于 2020-4-13 22:58 | 只看该作者
今天没干!晚上调整工作台拖板的手轮间隙,塞尺测0.4mm,正常磨损!做了一个0.4mm的黄铜垫片装上去,间隙消除!



灯和切屑液座还想用旧的,保持本色!



但这个座有裂纹,并且固定灯的螺丝孔涨开,螺丝拧不上!见下图:



大家有什么好的建议修复?请指点12!

微信图片_20200412202839.jpg (220.82 KB, 下载次数: 139)

微信图片_20200412202839.jpg

微信图片_20200412202850.jpg (248.26 KB, 下载次数: 120)

微信图片_20200412202850.jpg

微信图片_20200412202900.jpg (240.51 KB, 下载次数: 111)

微信图片_20200412202900.jpg

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微信图片_20200412202910.jpg

微信图片_20200412202918.jpg (238.62 KB, 下载次数: 130)

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微信图片_20200412202927.jpg (332.3 KB, 下载次数: 156)

微信图片_20200412202927.jpg

微信图片_20200412202948.jpg (272.41 KB, 下载次数: 133)

微信图片_20200412202948.jpg
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发表于 2020-4-14 08:53 | 只看该作者
sun1129 发表于 2020-4-13 15:41
我个人认为,这种胶用在粘不受力的场合还是可靠的,它类似于农机胶,耐油、耐高温,但这些场合我都没用过 ...

谢谢楼主
49
发表于 2020-4-14 09:08 | 只看该作者
灯座与切削液固定座损坏是正常现象,年头太久塑料老化,开裂的螺纹孔车一个小铜箍安上时带些胶,胶干以后可以用丝锥把内螺纹‘扶’一下。整体底座的裂纹,做一条不锈钢板形状与底座相吻合,与底固定在一起。(利用底座固定螺栓)不知是否说的清楚?看的明白?
50
 楼主| 发表于 2020-4-14 15:17 | 只看该作者
haimowang 发表于 2020-4-14 09:08
灯座与切削液固定座损坏是正常现象,年头太久塑料老化,开裂的螺纹孔车一个小铜箍安上时带些胶,胶干以后可 ...

明白!当初设想有些吻合,也受启发,谢谢!
51
 楼主| 发表于 2020-4-14 15:32 | 只看该作者
今天上午,最后一项工作完成,一字工作台清洗安装!









目前所有拆洗工作全部结束,接下来,制作缺件、修补损坏件,这些工作是必须的!
首先制作这两个盖子:
分度头盖子



测绘划线:



自动进给盖子:



测绘划线:



下料:


下一步,钻孔、发黑!!!
发黑还得等所有件都完成一块儿做这项工作!




52
 楼主| 发表于 2020-4-14 16:43 | 只看该作者
本帖最后由 sun1129 于 2020-5-27 20:17 编辑

清洗调整工作告一段落!总结一下:
一、这台x8120目前还缺比较多的附件,往重的说没有附件有些活是干不了的,轻的也是让你有些活儿很难干!
目前少的附件:
1、卧铣臂;
2、卧铣刀杆;(解决)
3、万能角度工作台;
4、回转工作台;
5、分度头尾顶;(解决)
6、立铣、卧铣莫氏4号后拉杆各一根,缺莫氏3号、2号,考虑到杆子多了不是好事,想制作莫氏2、3、4号双头丝杆连接后拉杆,但丝对和后拉杆连接必须有锁紧装置,以免丝对留在莫氏锥柄上!
二、万能铣损坏的零件:
1、横、竖拖板在安装自动走刀限距杆位置掉了个角,纯硬伤!已经修补!(完成)
2、灯、切屑液座裂纹;待修复!(已制作铁质的,完成!)
3、底座箱门掉了,已经修复!(完成)
4、切屑液出液段及锥阀漏液,已经修复!(完成)
5、卧铣箱里的双联齿轮有5个齿出现点蚀现象,无法修复,也没更换,暂时使用!*(视试车效果决定,先使用着!)
6、立铣轴后轴承损坏,更换!(完成)
7、卧铣皮带轮限制杆手柄断掉,待修复!*(完成)
8、自动走刀一级皮带轮,材质工程塑料,内孔不圆度达1.2mm,车铜套镶上,继续使用!(完成)
9、纵向快速进给齿条碎裂!*(完成!)
三、调整
1、垂直方向拖板手柄间隙0.3mm,已制作垫片调整!
2、横向拖板手柄间隙0.4mm,已制作垫片调整完毕!
3、卧铣轴齿轮与皮带轮伞齿轮啮合间隙0.3mm,已经重做垫片进行调整!
4、立铣头与立铣臂的伞齿轮啮合有。0.2mm的间隙,没做调整,待改进稀油润滑后再做调整!*(完成)
5、底座箱内所有皮带轮的垂直度均做调整!(完成)
6、卧铣、立铣主轴径向间隙已做调整,千分表实测小于0.005mm;轴向跳动待试车时统一进行调整、测试;**(通电试车调试)

四、更换
1、更换所有三角带;(完成)
2、所有电器元件及线路;待完成!(完成)
3、更换卧铣箱内的骨架油封及皮带轮轴承;(完成)
4、更换立铣臂内的轴承;(完成)
5、立铣轴后轴承;(完成)
五、需要制作的零件
1、自动进给转向箱的盖子;(完成)
2、分度头盖子;(完成)
3、五个定位滑块;(完成)
4、纵向快速进给装置,齿条碎裂,无齿轮及摇把!(完成)
5、卧铣箱皮带轮锁死杆手柄;(完成)
6、自动进给限位杆及限位块;(完成)
7、立卧铣莫氏拉杆自顶卸装置;*
六、简单的改进
1、主要把卧铣和立铣主轴承改成稀油润滑,需要重新加工轴承盖!(完成)
2、滑板丝杆、螺母消除回差装置(完成)
3、横向拖板手柄加轴承(完成!)
4、卧铣箱皮带轮罩,改成全封闭!(完成)
5、加装8126万能角度工作台,试试!(年内淘8120优先!8126的太贵!)
6、普通薄回转工作台改成8120专用!!试验!改也简单,只需要加工2个接口!(最后的办法!)
7、普通平口钳改成8120专用钳!测试!*(试车以后!)
8、加工一套在8120上使用的砂轮夹具!*(试车以后!)
9、横向拖板手轮回量1/4圈,顺铣时对铣刀有严重威胁!丝杆、螺母增加调整装置!(已完成!)
*是待完成!





53
发表于 2020-4-14 21:07 ——“来自手机” | 只看该作者
卧铣轴齿轮与皮带轮伞齿轮啮合间隙0.3mm,已经重做垫片进行调整!这个间隙怎么测量?另外 哪个灯座你出运费可以送你一个塑料的!
54
 楼主| 发表于 2020-4-14 22:21 | 只看该作者
本帖最后由 sun1129 于 2020-4-14 22:25 编辑
嘀嘀哒 发表于 2020-4-14 21:07
卧铣轴齿轮与皮带轮伞齿轮啮合间隙0.3mm,已经重做垫片进行调整!这个间隙怎么测量?另外 哪个灯座你出运费 ...

谢谢!稍后联系。
关于您的问题,我是这么做的:
下图红圈的这个中间轮不要安装,双联齿轮锁紧丝卸下,前推双联齿轮,使之靠紧传动皮带轮的伞齿轮,用塞尺试插双联齿轮后部和原垫圈之间的缝隙,像我这是0.3mm,重新加工一个垫圈使之加长0.25mm。装上试试可以了!这个垫圈因为只受压紧力,并且没有相对运动,所以对材质应该没有要求,我是用旧轴车的,一刀活儿!


55
 楼主| 发表于 2020-4-14 22:34 | 只看该作者
晚饭后,又去干了点活儿。
上午那两个盖子只把料下好了,还没干。饭后干好了,刚回来!!还有分度头盖子的螺丝孔没钻,晚上不得眼!!白天划线钻孔。
下图是今晚的成果:





















56
发表于 2020-4-15 08:41 | 只看该作者
这帖子很快就会成为精华帖子
57
 楼主| 发表于 2020-4-15 14:42 | 只看该作者
本帖最后由 sun1129 于 2020-4-15 15:30 编辑

今天分度头盖钻孔,费些周折!反hao yan(耗眼儿----是不是大连话?不知道!)!!M3的丝孔,钻3mm的孔!确定孔的位置不能差,必须精确!为什么钻3mm的孔?再大就“抵璧儿”了!“抵璧儿”----是不是大连话?呵呵!
盖板盖上后,涡轮轴套高,盖儿盖不严,只好铣一刀!盖上再铣一刀!
最后好了!









下图这个盖在螺丝附近有裂纹,我总觉得塑料这种材料用在加工设备上很不合适,当年可能钢铁资源匮乏!!可以想象!!!
另外我还考虑了,这盖为什么会裂呢?原因是人为拧螺丝过力,我在想当初这铣床的操作者的年龄,应该是很年轻的,他应该明白这盖的螺丝不用拧的太紧,因为只是个加油盖,需要经常查看和加油,如果年龄大的师傅用可能就不会拧裂!!这里吐槽一下40多年前的操作者!!
还有啊!灯、切屑液座也是塑料的,这位操作者力大无比,顶丝拧到丝孔开裂,丝孔完蛋了,这位操作者在顶丝上缠了多圈细铁丝,愣是拧上了!我感慨啊!但从设备制造的角度看,这个座用塑料的实在不可取!因为:
1、切屑液管路会在使用中漏液,需要扳手拧紧,管路在座上拧紧显然会损坏座体!
2、切屑液阀是锥阀,用段时间很可能会拧不动,这时需要借助扳手拧开,在座体上操作的话塑料座显然不给力!
3、灯、切屑液需要随时调整位置,弯来弯去座的受力也不小啊!
我怎么觉得1970年以前产的是铸铁的呢?!!!


下料、做个铁的吧!



装上后还是觉得铁制的顺眼,塑料年数多了变成黄色,很是炸眼!!


接着把卧铣杆拆了,原来杆上有个片铣刀,锈的厉害,好容易搞下!立铣头上原带的莫氏4号ER25弹簧套夹头也拆解了,都泡在柴油里!!哦,还有啊,弹簧套规格齐全,3、4、5、6、8、10、12、14、16都有,一个也不缺!只是锈的厉害,除锈后能用,不过铣键槽最好不用,精度达不到了!





58
 楼主| 发表于 2020-4-15 17:28 | 只看该作者
本帖最后由 sun1129 于 2020-4-15 17:54 编辑

现在考虑立铣臂加工O型圈槽方案!
想使用我的0630加工。
夹持:
1、
卡盘三爪撑内孔,尾部加工一个M6的工装带中心孔,用顶尖顶住!
但有个问题,小床车刀伸出太长,加工时可能会振!!






2、前端也加工一个工装,插入内孔,配合H7/h6,用图中丝孔上螺丝顶住,工装前端伸出长度可控,不伤立铣臂工件,后端顶紧方法不变,但这种比较麻烦!!卡盘还得撑内孔,外圆大夹不了!!

模友还有更好的方案吗?坛里肯定有专业的车工师傅,指教12。
59
发表于 2020-4-15 20:22 ——“来自手机” | 只看该作者
给你一个铁质灯座 吧! 你能帮我做一个固定皮带轮的哪个小轴吗?
60
发表于 2020-4-16 08:35 | 只看该作者
每天来学习,静静地看
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