|
本帖最后由 awolfbee 于 2013-1-31 08:44 编辑
昨晚看到有人问气动自动钻床的问题,觉得说明白点可能有点帮助吧,反正我这边资料是现成的。
首先说群钻。
这个群钻的前身是星牌ZQ4116,老货,应该已经停产了,就是这个停产,差点造成我们公司损失3000大洋,还不包括这个台钻本身在内。这个是之前在一个倒闭的老工厂里收来的,当时除了钻夹头之外,用起来还可以,钻夹头锥孔居然是B18的。和多轴器公司联系后,将参数发过去,制作了一个多轴器,拿回来之后,那是大概是12年的国庆吧,ER11的弹性夹头居然夹不住4.2的钻头,拧上螺母之后钻头总是转动,都能拔出来,换了几个4-5的弹性夹头都不行,后期直接更换成3、5-4的弹性夹头,夹住了。
设计工装之后,试验了下,结果失败了,因为打孔飞出来的铝屑将轨道塞死,吹气也不是很好,间隙留小了,于是全部重来,将间隙放大,这次没问题了。然后调整PLC各个部分的时间间隔,增加了限位装置,还增加了计数器,这时运行基本正常。
可是过了几天,电机转动,钻头不动了,拆开一看,傻眼了。老台钻的主轴花键磨损严重,成光杆了,花键套更光,成光孔了。到市场上找配件,找不到,因为这个台钻是六条筋的花键,市面上的大多是四根筋的,没法配。如果这个台钻配不起来,那么多轴器也报废了,因为多轴器仅仅在这个台钻上能用,其他台钻用不了,市场上的台钻都看完了,配不上。
想办法吧。
公司产品上有根花键轴,且也有个带花键的双联齿轮,粗细也差不多,稍微粗一点,但是比台钻上的花键套要稍微小两毫米,够了,可以改了。
首先将台钻花键套上车床,将内孔车得新的花键轴能穿过去,这样内孔和外圆也同心了,为焊接双联齿轮做准备。
然后车双联齿轮,但是床子太小,6130,实益的,齿轮车不动,刀敲掉三把,不干了,找朋友的大车床干,10分钟搞定,在公司已经将花键轴磨损的部分切断,然后让他的车床把花键轴前面车个小孔,与外圆同心,且将新的花键轴前面车个台阶,外圆与旧花键轴的孔紧配合。
回到公司,车一根轴,一头和旧花键套内孔紧配合,一头与新花键套(车过的双联齿轮,外圆和旧花键套一样,不然穿不过轴承孔)内花键的顶部紧配合,我是用锤子楞砸进去的,反正新花键的材料不错,20CrMnTi,然后用二保焊对面点焊,防止热变形导致不同心,然后满焊,然后打磨,使得焊疤不大于外圆。对了,在焊接的地方有倒角,这样焊接更牢固,不然磨后两个套子又分离了。焊接完毕,将中间的轴敲出来。 |
|