5iMX宗旨:分享遥控模型兴趣爱好

5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)
123
返回列表 发新帖
楼主: 黑蜘蛛
打印 上一主题 下一主题

坠机全程录像,请专家帮忙分析原因?

[复制链接]
41
 楼主| 发表于 2013-7-6 11:32 | 只看该作者
本帖最后由 黑蜘蛛 于 2013-7-8 19:27 编辑

三个对称轴分别交换位置后测试结果:


视频链接错了,现已修改


欢迎继续阅读楼主其他信息

42
发表于 2013-7-8 12:03 | 只看该作者
黑蜘蛛 发表于 2013-7-6 11:32
三个对称轴分别交换位置后测试结果:

早上起来第一件事情是看楼主的更新,发楼主链接重复了,前面有了。楼主能不参把云台取下来,把电池放到机肚下方中心,看转圈会稳点不。如果向两边快速转动快速停止都是不稳还好理解的,可以认为飞控控制太硬不柔和。但如果向右转OK,向左转快点就不稳,我还是觉得是机子的问题,因为对飞控程序来说,向左向右,就一个“+”,"-"符号的问题(其实是个数值),很容易作成对称的。
43
发表于 2013-7-8 14:14 | 只看该作者
LZ您好,现在打杆操作是对应飞行器的移动或转动的速率,打到一边速率最大,中间为零。当打杆到一边快速回中,相当于要快速旋转的飞行器突然停下来,这时飞控会给电机一个很大的反向控制量,这就容易造成飞行器的不稳定。我们一下版本的固件中,会做一个平滑处理,让飞行器有个缓冲动作。在没有升级固件前,楼主可以将导航的P、I值再减小一点,再看看效果。
44
 楼主| 发表于 2013-7-8 21:03 | 只看该作者
本帖最后由 黑蜘蛛 于 2013-7-9 07:17 编辑

谢谢小玩的回复,我也是这么想的,所以将对称轴的电机电调换了位子,好像没什么反映。
现在的pid:


谢谢feiyu,我再试试。






刚才传错了

升级后降低PID.JPG (75.26 KB, 下载次数: 16)

升级后降低PID.JPG
45
发表于 2013-7-8 23:31 | 只看该作者
还是忍不住来看一下,为何控制类型为四旋翼?
46
 楼主| 发表于 2013-7-9 07:18 | 只看该作者
mmaxliao 发表于 2013-7-8 23:31
还是忍不住来看一下,为何控制类型为四旋翼?

刚才传错了
47
发表于 2014-3-13 09:14 | 只看该作者
楼主   我看到你三个视频   均为炸鸡    两次固定翼   一次多轴!    哎。。。。。。。。  慢慢来   找准问题所在    起飞前检查每个细节  才能安全飞行!
48
发表于 2014-3-14 11:37 | 只看该作者
本帖最后由 hzbunny 于 2014-3-14 13:14 编辑

仔细看了所有的内容和视频,始终没有看到楼主交待用的什么牌子和规格的电调,凭感觉好像是好赢30A的电调。还有,不太清楚这架6轴的起飞全重。
之所以提到电调,是因为通过视频感觉电调的响应速度有问题。因为楼主喜欢松杆回中,这种情况下,即使飞控能够适应,并连续出修正信号,电调也未必能够及时响应,何况电机扛大桨本身还有较大的变速迟滞。
建议楼主:修正遥控器个通道的曲线,以适应楼主的操控习惯;更换转子直径较大的电机,提高转矩,以求减轻迟滞、提高响应能力;给电调刷响应速度更快的固件;如果可能,将飞控换到别的多轴飞行器上测试.....


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

关闭

【站内推荐】上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表