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楼主: c_nmusic
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共轴双桨自动驾驶直升机

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发表于 2008-5-12 11:03 | 只看该作者
好,这个贴要关注!

欢迎继续阅读楼主其他信息

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发表于 2008-5-12 11:05 | 只看该作者

回复 #1 c_nmusic 的帖子

电路板怎么做?
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 楼主| 发表于 2008-5-12 13:10 | 只看该作者
原帖由 风中转 于 2008-5-12 11:05 发表
电路板怎么做?


电子市场有人专门负责加工这个,给他们PCB文件就可以了。
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发表于 2008-5-12 16:33 | 只看该作者
不管怎么说,楼主的精神可佳……  另外,如果楼主是为公司开发产品的话,那就没必要拿来坛子里爆光!如果楼主是自己DIY的话,希望把一些有用的东西(相关的原理图、程序……)发上来让模友们学习!这个贴子看到这里,我问自己:“学到什么了么?”回答:“似乎没有。”又问自己:“有什么感想?”回答:“看见一个高人,做了自己想做的东西,看完后发现自己一点也不会做……”:em01: :em01: :em01: :em01:
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 楼主| 发表于 2008-5-12 16:53 | 只看该作者
目前是自己做这玩的,为什么资料没有提供太多,因为还没成功呢。
或许楼上喜欢要一堆有问题的资料然后自己去鉴别?
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发表于 2008-5-12 20:06 | 只看该作者
强!
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发表于 2008-5-12 20:06 | 只看该作者
希望楼主早日成功
向楼主学习
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发表于 2008-5-13 23:36 | 只看该作者
视频压缩建议使用杰德的Z228芯片。。。效果不错的说
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 楼主| 发表于 2008-5-14 21:18 | 只看该作者
真是新问题一大堆啊。

今天新电路板到了,焊了一块,上面带陀螺仪的。
先用有线方式大概调整了一些,觉得问题不大,就准备换无线模块试飞。

结果,无线模块一加上,陀螺仪里马报告偏转。可飞机原地没动呢。

检查了半天,原来陀螺仪收到无线信号的影响,产生偏差了。
这下子不大好办了,我已经尝试将无线模块远离了,可还是对零点有影响,而且随着天线的调整,零点还会跟着变动。

超级郁闷ing...
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 楼主| 发表于 2008-5-14 22:18 | 只看该作者
没有办法了,把无线模块飞线出来10cm还会有影响。
看来只好用软件解决了,好像这个干扰如果在收发稳定的时候还是比较固定的。
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 楼主| 发表于 2008-5-15 11:30 | 只看该作者


现在的问题是,这个压电陀螺仪对无线电信号很敏感,结果造成我无法将精度提高。
所以对于这个旋转偏差的修正不是很彻底。

试验过的几次里,有一次效果很好,那次中立点取的好。
真是新问题不断啊....:em17:
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 楼主| 发表于 2008-5-15 11:44 | 只看该作者
将中立点的算法换成多次测量取平均值,效果好很多。
目前准备连续取样16次。

可惜电池没电了,还要先充电才能飞久电,才能上新视频了。
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 楼主| 发表于 2008-5-15 17:42 | 只看该作者
这次飞行比较好。

地方有限,只有1平方米大小,另外水平平移的代码什么的还没做。
可以看到陀螺仪还是发挥作用了。整个飞行过程中尾桨很稳定,没有偏。:em15:



回头继续完善代码,把前后平移抑制的功能加上。
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 楼主| 发表于 2008-5-16 15:41 | 只看该作者
尝试将尾桨控制加上,利用3轴加速度计检测前后漂移,结果发现比较郁闷的问题。

首先是ADXL330的精度,我用的AD是10位的,发现这个ADXL330的输出在3/1024之间飘忽不定。各种读数都有。于是只好将灵敏度降低来避免误触发。

另外一个问题就是这个尾马达。这个尾马达一开转,机身也会跟着震动,结果加速度计就会以为飞机又往反方向漂移了,于是又让马达反转。就这样马达正转,反转这么转好一阵子才能停下来。
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 楼主| 发表于 2008-5-16 17:58 | 只看该作者
经过仔细思考,发现这个陀螺仪的输出变化,和电源电压的下降有很大的关系。
甚至当我只给MOS管加点,但马达还没开始转动呢,飞机上都显示发现旋转了。
可见这个中立点需要随电压的变化进行调整。
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 楼主| 发表于 2008-5-16 18:02 | 只看该作者
好像只有我自己在自言自语....
:em17:

算了,上一段比较长的视频吧。
看完了最好回个帖子。
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发表于 2008-5-16 20:59 | 只看该作者
恐怖,楼主高啊!
看到倒数第二个视频的时候,觉得那个飞得比我还好!尾桨一点都没有偏转,我的飞机连地都没离开过。这种心情,怎么说呢,反正就是高,超级高!楼主的水平,不是一般的电子工程师了!
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发表于 2008-5-17 00:13 | 只看该作者
我来回我来回!!!!!!
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 楼主| 发表于 2008-5-17 10:00 | 只看该作者
有人回帖真开心。:em15:

准确的说,我的老本行是软件,所以我说我是电子菜鸟并没有夸张。

目前这个控制电路板上面元件并不多,为了节省成本,使用了MCU自己的AD。不过这个AD没有设置参考点,自动取的VCC的电压。这就导致了AD的结果会随着电池电压的下降出现偏差。:em25: 那个陀螺仪倒是不错,电压范围从5V到3V都没问题。

目前硬件上不想大动了,就是在软件算法方面做文章。这几天的试验结果发现,这个中立点真是偏得很快,所以必须加入在飞行过程中动态修正的算法。

要想做到不大偏,并不复杂。但要想做到一点都不偏,真是需要费一番工夫的。:em24:
80
 楼主| 发表于 2008-5-17 10:21 | 只看该作者
这时最新的控制板。



正面,居然忘记给我引上丝印。:em17: 最后给我便宜100块。



背面,右下那个亮晶晶的就是陀螺仪芯片。
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