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楼主: mymtt
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250直升机挑战悬停时间50分钟(最终留空时间三十多分钟)

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 楼主| 发表于 2013-4-20 21:19 | 只看该作者
yelong98 发表于 2013-4-20 20:19
省的这一点几乎没用,还不如加的5g东西耗费的能量多

在300-400g的范围内,少50g少0.8A

欢迎继续阅读楼主其他信息

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 楼主| 发表于 2013-4-21 09:40 | 只看该作者
连3S3400mah18650电池(带平衡插JST插焊接好的)380g,不知道是不是最终重量,目前需要4.5A的电流悬停。电池能放电3000mah,离目标不是太远了
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发表于 2013-4-21 11:24 | 只看该作者
本帖最后由 cwyg 于 2013-4-21 11:30 编辑

LZ不能单单考虑电池、电机的效率及重量,还有飞行的稳定性,大螺距低转速,能让你的250在一定高度老老实实的悬停?不过还是要鼓励LZ加油!

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 楼主| 发表于 2013-4-21 18:00 | 只看该作者
cwyg 发表于 2013-4-21 11:24
LZ不能单单考虑电池、电机的效率及重量,还有飞行的稳定性,大螺距低转速,能让你的250在一定高度老老实实的 ...

lama桨的方案只是设想,目前无法实现需要电子平衡,改锤子机就没必要了
就用250本身的双凸桨,目前绝对超过半小时了

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发表于 2013-4-21 20:30 | 只看该作者
牛,等视频
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 楼主| 发表于 2013-4-21 22:23 | 只看该作者
最新情况:18650内阻较大,输出大电流没问题,但是4A时压降有1V,那么达到同等功率电流要增加10%,这样相对应2200mah的30C聚会物,容量优势就只有一点点了。看来目前要保留18650的话就要大大减重增效,或者选用1800-2200mah之间的聚合物,那么就几乎不可能达到50分钟,2000mah左右最多30分钟。
另:大lama桨扭力太大,尾巴抗扭推力不够。小lama桨升力不够
最好是类似四轴那样的桨型,但是好像买不到450mm直径,螺距又很小的
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 楼主| 发表于 2013-4-21 22:33 | 只看该作者
看上这个,16*5.5寸碳桨,切成两半,应该装的进桨夹
就是小贵啊


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发表于 2013-4-21 22:40 | 只看该作者
对LZ能否坚持悬停50分钟操控挺感兴趣
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发表于 2013-4-22 11:37 | 只看该作者
楼主的计算式以及结果都很精确,可为什么从头到尾都没有考虑转换效率因素呢?从电能转换成机械能就要损耗20%左右(还是最低消费),本身的机械传动损耗又是30%左右,这一来一去,你预计的50分钟也就只剩30分钟了,不过本人对楼主对科学的钻研精神还是深表敬佩,对楼主的预计悬停时间计划深表担忧,大家还是拭目以待吧,祝楼主成功。
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 楼主| 发表于 2013-4-22 11:59 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-4-22 11:37
楼主的计算式以及结果都很精确,可为什么从头到尾都没有考虑转换效率因素呢?从电能转换成机械能就 ...

我测的不是轴马力,已经测的是实际推力了啊,那些损耗什么的已经包括在里面了
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发表于 2013-4-22 13:52 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-4-22 11:59
我测的不是轴马力,已经测的是实际推力了啊,那些损耗什么的已经包括在里面了

可你的测试条件是相对恒定的,实际飞行时的诸多变量直接影响效率,这个你应该懂得。(就算是悬停,4个舵机也是频繁动作的吧?恒定螺距和变距修正也是要损耗功率的吧?诸如此类的变量你都考虑进去了吗?)
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 楼主| 发表于 2013-4-22 18:50 | 只看该作者
不小心歪了一下碰到地面,买了三轴回来,换上发现原来是中联歪了。。。。算了,等下次采购吧第一次测试视频,4.12V起飞(充电太慢没耐心等到4.2V),3.5V落地
不得不吐槽一下,虽然我的中联造成有点抖动,这个陀螺(G105)。。。你也不能这样啊,感度不能超过20几,超过就狂摆尾,二十几的感度要不停的人工调整,无法锁住。
还有这个球头扣,飞一会儿就磨的要掉下来了。。。。
做这种测试太累人了,飞到手软,视频中可以看到 尾巴不停的摆,感度是-22,
噪音太大,不能打扰邻居,换了个底楼的地方测试,视频压缩便于上传
原配的塑料桨还没有换,卸下来的尾撑又装上去了,否则抖的厉害这个陀螺没法工作。把GY401拆下来装这个250上面又嫌麻烦,而且要剪线有点太对不起401了。。。。
整机重380g,电池3S松下3400mah18650,具体内容的可以往上翻楼
电池正在充电,充满再回帖充进去多少
[/media]

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 楼主| 发表于 2013-4-22 19:08 | 只看该作者
充进去1894mah,参照放电曲线的话,3.5V下面也是还有1/3的电,这个3400mah的正极材料不同,放电平台不是3.7,要低一点
现在感觉整个机子要换,要换无副翼,要换轴传,最重要的要换好的四轴用大直径小螺距碳桨。中联要换球头扣要换,大齿其实也不平。。。。还有狗屎陀螺仪。。。

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 楼主| 发表于 2013-4-23 21:29 | 只看该作者
目前还是倾向于lama桨,因为原厂桨比较软,有上反角。
要解决的就是转速低难控制,上平衡仪的话重了(到底难不难控制还要实际试了才知道)
还有一点就是尾桨的推力就不足了,考虑用大推力的单凸桨做尾桨而不是扩大尾桨直径
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发表于 2013-4-23 23:33 | 只看该作者
看帖子回复
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发表于 2013-4-24 15:26 | 只看该作者
楼主继续努力,我们一定能够看到你突破50分钟的极限留空时间的。
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发表于 2013-4-24 17:10 | 只看该作者
都是高手啊,来学习学习
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发表于 2013-4-25 21:36 | 只看该作者
这尾巴摆的。。。
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发表于 2013-4-25 23:00 | 只看该作者
我450悬停10min已经觉得有点累了。。结果LZ来了近20min的。。。。佩服。。50min。。不敢想象啊。。。
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 楼主| 发表于 2013-4-26 14:41 | 只看该作者
飞那么久手都麻木了,特别是陀螺不行 要控制的多了
改大lama桨,实测力效上升了一点,从7g/w 到了不到8g/w的样子,算的不是太准,但肯定是提高了,因为电流小了效率不到10g/W的原因估计是因为转速快了,大lama是两个桨升力400g,这个是一个桨升力370g(桨轻了不到10g,所以不用380g了),转速一快效率就下来
下面的问题就是买的450尾桨(250的抗扭不够了),打磨塞进尾桨夹以后角度不准狂抖,这个需要想个办法


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