用垃圾做的小车床---测试 2008年5月1日
历史记录---2008年5月1日。请来我的一个亲属,他是一个退休了的机修技师。在工厂时是专门干机床维修工作的,帮助我调整和测试小车床(不知道他的测量方法对不对啊。他七十多岁了没有什么文化,就是在干活中学的)。
照片还是用摄像头照的,很不清楚啊。
测试结果:卡盘(垃圾卡盘表面有很多伤)的径向跳动在0.04MM以内(用在卡盘和发兰盘之间垫很薄的小纸片的方法调整误差的大小)。
测量上下 方向的加工精度:没有测试棒找了一根机加工过的电镀铁棒,用这个车床车了大约十多毫米的长度。用在床头箱的尾部垫很薄的易拉罐皮的方法调整误差。该加工段的两头上下误差在0.02MM左右。
测量水平(?)方向的加工误差(还是用的那个铁棒):左右两头的误差也是0.02MM左右。
注:这个百分表是从破烂市花10元钱淘的垃圾表。不知道那个亲属的测量方法对不对?也不知道这个表准不准?
听说安装发兰盘后应该先用自己的车床“自宫”(车)一刀再安装卡盘。因为现在安装的是一个花10元钱买的二手旧的(新加工的还没舍得用),另外自己的车床没有自动进刀功能,更重要的是它本身还没有经过调整,所以就直接上卡盘测量了。
下回上试加工图。 非常欢迎高人指点。
找了一根8MM膨胀螺丝的钢(它比较软)试一下。
第一刀:用3元钱买的一把小刀试着车了一下。
车一个端面。
没有大的材料,随便找了一个小电机的转子试一下。
试着车一个直径48MM的焊接钢管
车的就是它车完了。给它扒去了92MM长的皮,还车了一个小台阶。 总结:床身强度有点差(都是买的非国标槽钢惹的祸)进刀量不能大,大了床身就震动。刀不快(自己还不会磨刀)。
试着加工零件:把买的几把刀磨了一下。磨掉刀刃下面的“肿嘴唇”(用过不快的刀刃下面和零件接触磨出的一条亮线的部位---据说车工就这么称呼它)。用这个车床给它自己加工手轮刻度盘的轴套(直径31.5MM,长28MM,内径28.5MM)。
扩内孔,扒皮,车小台阶,切断......
一共做了3个,已经安到大拖板手轮上一个了。
自己拉的刻度盘,就是安在这套上的。
啊,有床真好。
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-7-27 20:38 编辑 ] |