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准备做一台不准备车木头的木工车

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楼主
发表于 2022-4-8 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前简单试水,把轴和滑台拼接上,动力没装,数控没装,感受一下就烂尾了。
这次要更进一步装完整。

行动了一下,增加了信心。在面条小雕上夹螺丝,平口钳夹车刀,车出来的螺丝头就是想要的效果,也就是小车和小雕刚性差不多就可以了。


最前面的看起来上辈子是铣刀,现在变成了车刀。



摆一下造型。z轴打算用个减速步进。还是希望能更窄小一些。。。

在做这东西之前还要做配套准备工作,攻丝机和小圆锯都基本完成,都是寄生型的,寄生在小雕上,有待改良,磨刀机还在想象中,不想用电磨手磨了。现在感觉车刀很有讲究,用黑黝黝的钨钢车刀,效果没有用断铣刀车得好。


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沙发
 楼主| 发表于 2022-4-8 01:11 | 只看该作者


最先设计的攻丝机结构,自由行程的3轴







精简设计,z用一条精选间隙大的滑轨,xy就不用调整了。




效果还满意。左边是断丝锥,右边是烂丝锥,斜孔是用断丝锥攻的,如果用手攻,断丝锥缺了头部基本没法用。烂丝锥是用很大力很难切。问题是什么丝锥好怎么买好的丝锥外行不懂。等木工车做好了咱没准能自己做丝锥。用m42做,用断铣刀做



纪念一下牺牲的pcd钻头。莫名其妙的pcd头就断了,可能是压板没压好松了。


3
 楼主| 发表于 2022-4-8 22:11 | 只看该作者
用小雕车螺丝头,铁屑着火了,吓尿了,那一时间完全愣住。
转速4600,小刀进4个丝。最开始有个红色小圆点, 持续了有一两秒,然后消失。有点警惕,也没太在意,小主轴功率也就百八十瓦,运行功率一般是30瓦。4个丝进给的铁屑都是立着的,突然一片火在铁屑上流动,幸好3,5秒就消失了。转速降到3000,踏实了。
4
发表于 2022-4-12 17:20 | 只看该作者
车床刚性不行啊!浪费时间走弯路。
5
 楼主| 发表于 2022-4-12 17:53 | 只看该作者
白晕山 发表于 2022-4-12 17:20
车床刚性不行啊!浪费时间走弯路。

刚性太贵,买不起,只好走弯路了。
6
 楼主| 发表于 2022-4-24 22:40 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2022-4-24 23:31 编辑

钻了几个孔攻了几个丝,没进展。问题越来越多越搞越大。铁屑铝灰很多,需要搞多两个吸尘器;还要个磨刀器解决磨刀问题;更难受的是小雕好像要散架了,继承的小鸡还没有。震动大了,主要是有想法了就左右看不顺眼想改改。
手电钻拧四爪卡盘好像也行。小圆锯有问题,弹簧做的联轴器拧成麻花了,换模型的万向联轴器,也顶不了多久。大的联轴器有,工作角度不够大,用不上只能看热闹。买了万向联轴器,过几天说意情发不了货。换了几个风炮轴,不应该再断了,到手一看是大飞的,手上各种东西配不上。就这联轴器折腾了5,6波,还有万向联轴器在路上,花了有一百块了
7
 楼主| 发表于 2022-5-22 06:58 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2022-5-22 07:05 编辑

喷喷solidworks
时常看到有人说容易学,一个星期就能做出东西
反正学得很辛苦,以前断断续续学了半年一年才会挖坑,坑会了孔弄不好,都是钻孔,改铣孔费了半天劲。
平常的应用,用mach3策略就基本够了,这个轻松愉快。系统崩溃了以后solidworks也没重装。前一段想做点曲线曲面的,只能再捡起来。装好solidworks2022是自带cam的,这个自带的cam没什么教程。装一个solidcam2021,终于有点熟悉的感觉,还是有地方比较怪,比如 HSS 方式加工就找不到。这个solid2022的版本还有不合适的问题,用了才发现的。好,换一个solidworks 2021, 装上solidcam,  终于和教程视频上比较对应了。这时候就发现 2022做的图, 2021打不开,不像word那样有个另存为兼容版本。
边上有人指点的话,也许一个星期就会,要不然,一个问题卡一个星期很正常。没有换刀主轴,没有各种球刀,学这东西就是个带坑的爱好。
8
发表于 2022-5-22 10:43 | 只看该作者
不错不错
9
 楼主| 发表于 2022-5-29 23:07 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2022-5-29 23:10 编辑


架一个台子干薄板,薄板是200x300x2.5,比工作台大。直径180的圆工作台,一百多的xy行程。
搞得不科学,应该在铝板下面垫东西的。一来行程不够不好安排,二来没有合适的垫子也不怕死,就悬挑的位置开干,薄板也不受力,搞出一堆问题。




切了4个圆片,每个不一样。行程不够重新装夹不紧,打滑,歪的一刀深1.6mm,以前打滑必憋停断刀,从来没想到过3mm的刀,深1.6还不断,当然速度是很慢,也许和把错误容忍数设大也有关系。加上今天运气好,干着一会就停电了两次




目的是想做这个东西。几年前在小集市买的切割片,不知道有什么用也不知道怎么用,看见就爱了。前一段拿废料让它转起来了,确实挺锋利的,就是太太容易碎。这次是下血本买了15块钱一片的7075,能切20片圆片也就是10对,看看能不能有进步做好点。
10
 楼主| 发表于 2022-6-6 14:35 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2022-6-6 14:39 编辑


用手电钻和电镀砂轮打磨了一下断铣刀变车刀。发现电镀金刚石已经足够锋利了,不过已经在磨刀片投入太大,只能继续走下去。

奇怪的花纹,主轴压紧螺丝松了,拧紧了间隙好像消失了。10块钱一个的角接触超出了预期。原来小轴配的是一对p4轴承,没必要瞎牺牲就另外在宝上随便买了一套先学学技术。搞铝的时候只有哐哐的撞击声,怀疑铣刀,换上二手铣刀以后听到了切削声。仔细看看这便宜的全新白钢铣刀太有个性了,肉眼能分辨出每个刀刃的区别,也许买到假货了。挺眼热铣刀家的平口钳的。




号称硬度50以上的平口钳, 被铝片摩擦一下就有划痕了, 用指甲去感受确实有沟, 就是耗材



目标是做根6mm的轴.
比划了一下,左边是用自己磨的刀, 这效果达不到预期, 右边是用二手刀, 效果很理想, 不过以后就再没能重复过, 不是刀崩了就是刀头位置不对.

磨头漂亮一些了,还要改进,缺轴。。。要用磨头还要解决污染问题,上万转吸尘器的噪音也很尖锐设想一个架构, 70w离心风机在前面, 后面接空气净化器也是70w左右。下一阶段试验。

下面的图,编辑界面看不见,删不了

IMG_0255.JPG (205.81 KB, 下载次数: 66)

IMG_0255.JPG
11
发表于 2022-6-7 09:41 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2022-4-8 01:11
最先设计的攻丝机结构,自由行程的3轴

为什么是不车木头的木工床
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12
 楼主| 发表于 2022-6-7 11:53 | 只看该作者
shiyan 发表于 2022-6-7 09:41
为什么是不车木头的木工床

全世界的习惯都是把刚性不足的小床叫木工车。但是也不准备车珠子。要做的这个这个是以减重为重要追求,设计吃刀一两个丝。刚性是极差的, 就热衷捣腾高硬度的东西。

翻看前面记录才发现,车螺丝头是可以的,车螺丝刀怎么努力都太难,一个丝的进刀,螺丝刀杆也要弯0.5个丝,加工出来的面很不好看,尺寸可以打表调整,不吃刀,顶多也就是能上金刚石了。 假定螺丝头硬度 HRC 40,  螺丝刀硬度 HRC 55.   螺丝刀比螺丝头抗拉强度要高50%左右。

13
 楼主| 发表于 2022-6-8 18:51 | 只看该作者



压砂轮的螺纹很短, 一般的螺丝有倒角,只能拧不到一圈,自己做一个螺丝。  这个螺丝的垂直性有点要求, 手攻做不好,之前攻歪了压不平, 就一颗, 就没想把攻丝套件装上, 直接拧er头攻出来。
就这么个破螺丝干了三四个小时。铣孔,3的铣刀,铣3.4的孔,这活以前干过的,结果这次不成功,折腾几次发现丝杆打滑了, 再仔细看,最右边的孔,下不去的孔,是中心突出来,中心点切不掉。换一个,先钻孔再干,同样的程序,孔大了1mm,再换一个干, 又下不去, 1.8的引导孔有随机性, 2.4的孔再干,终于成了。效果不错,原来的螺丝掉过好几次,新做的连刮带撞好几次都稳当。





拼凑了个网红吸尘器,已经有一大堆吸尘电机,驱动器,一直只买不动手。发现这个功率最小的接电就能转,低速也不是太刺耳。低速30瓦,中速50瓦,高速150瓦。高速堵进口能把瓶子吸扁。这个做了也就两个钟头,比搞螺丝用的时间还短。试机发现有点意思,直吸的吸尘器,滤网上很多屑,这个滤网上的屑比瓶子里的少多了。再测再改进。

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发表于 2022-6-8 19:23 | 只看该作者
你就不能买个仪表车床当底座吗,费这个劲钱也不少花
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 楼主| 发表于 2022-6-8 22:31 | 只看该作者
hcbnj 发表于 2022-6-8 19:23
你就不能买个仪表车床当底座吗,费这个劲钱也不少花

别人送过一台仪表车给我,没要,一个超过30公斤的设备压力很大,还没有足够理由说服自己。而且仪表车,也还要改数控,也不是到手用。改数控的话,还要场地。。。花钱痛苦,一次花2000很痛苦,每两天花100就轻松了。堆积工业垃圾把地方都占满了没地方放设备。。。

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 楼主| 发表于 2022-6-12 01:31 | 只看该作者
用Mach3的策略, 都是撞机断刀以后才能熟悉。学费交多了也就进步了。以前只用G01, 现在也能用G02, G03了。压板压得还是蛮紧的,破碎的磨片还能留有半尸。


磨一个小螺纹。金刚石磨片难对刀,测直径也很恶心,用手上最好的卡尺去卡磨片下不了手

磨个小槽,看消耗率。磨片直径小了3mm, 算下来是71mm^3毫米,一共磨掉了800,也就一比十,这个交换比真不理想。按路径计算的话,平均每100mm刀路,磨盘半径减小5微米。算下来磨一根80mm长,直径8mm的棒, 从头到尾,直径差0.1mm。磨的小槽, 设计刀路深度2.4mm, 结果磨片直径小了1.5mm, 实际槽的深度是0.9,误差很难看,不过误差是线性的,也能控制。关键是只会这一种方式搞硬钢,对了还有碳化硅磨片。

前面做的网红吸尘器, 滤网上一堆黑,说明旋风对磨尘效果有限。顿时觉得吃了不少pm2.5, 肺里一阵难受。而且开中档50瓦就已经太吵了。换电机方案和空气净化器方案。空气净化器一个是体积大不灵活,二来功率偏小了。



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发表于 2022-6-12 12:08 | 只看该作者
我也是烦死了灰尘,用过一次砂带机,嗓子眼很干,当时在地下室,灯光下根本看不到任何灰尘,一连几天嗓子都不舒服,后来就再也没摸砂带机。后来买的砂轮机也出过这个问题,现在也不咋用了
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 楼主| 发表于 2022-6-14 21:38 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2022-6-14 21:41 编辑

两天花了5,6个钟头,才做成个螺纹



6的光轴,手工套丝太难了,要保持板牙垂直,还要看有没有夹紧有没有打滑。费了半天劲板牙吃上力了,发现歪了没有自动矫正,不到半圈下不去了。同时平口钳也不敢加棍用最大力拧, 这东西也是能变形的。粗加工的钳子没地方放,只能一把钳子走天下。好吧,磨个槽出来板牙就容易了。先磨再板,板了几圈还是觉得太累。所以再来一次先那个啥再那个啥,终于完成了。


后来作第二根30分钟就磨好了,夹不紧打滑不好套丝。下回应该磨几把牙刀。

别人做得都轻轻松松,到自己做都是困难重重。
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 楼主| 发表于 2022-6-24 04:31 | 只看该作者
凄惨的端面和台阶。按外圆定的坐标,搞台阶的时候不好量就偷懒了,结果台阶大了0.2mm,想不出原因。估计和刀的形状关系不小。也能凑合用。


烂锯片铣刀试机割了条沟,以前从没想过0.3nm的小电机,能把锯片用得像磨的效果,慢慢的居然能走。才6mm的细软轴。以前用扭矩大十倍的手电钻驱动都被卡死,估计和输出稳定性还有安装有关系。


用切割片的效果,速度和锯片差不多。不知道这黑片是碳化硅还是啥,看到有人说绿的好。开2,3千转,臭味不明显。家里东西多,要控制着不能出火星。
这几天用钻排孔的方式割了些圆片,钻排孔噪音小。一次钻一排孔的话不够科学,这时候用画图软件一次画一堆孔就好了。
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 楼主| 发表于 2022-8-5 03:19 | 只看该作者
本帖最后由 TDDSD 于 2022-8-5 04:26 编辑

一个多月,几乎每天都干,就干出这么个未完成的玩艺。
做的是个a轴垫高座,做木工车主轴也行,反正都是轴。
开头先花几天天画出来了,顺利挖两个方坑,还要打孔和挖沉头。当时还遗憾,只有1个小时了可能来不及了,第二天再开机就要对刀,那就一晚上不关机吧。
想起来真是可笑,别说一个小时,一个月都没解决打孔的问题。
噩梦是40mm的深孔。外挂式打孔攻丝机留有框量,导致垂直度不够,下20mm就下不去了,没想明白为什么下不去,折腾了一两个星期。不垂直又不能活动,钻头别住了当然下不去。
后来改用小主轴一点点啃,4mm的钻头能带动,钻穿,5mm有困难,6mm就随时可能堵转。好,先钻4mm再手电钻扩孔,就算是扩孔手电钻也能歪2mm。将就扩了几个要用的孔,剩下的再说,所以是个半成品。





钻屑断得有意思。这样就不会缠钻头上。

小主轴扭矩太弱,想了3个方案。 试试用步进电机当主轴钻孔,扭矩也许够。还有就是把外挂攻丝机改回精密自由三轴,或者主轴加减速器。

还发现个问题,平口钳上面是水平了,但是滑动轨道上好像就没那么水平了,是平口钳太烂还是不应该把工件放轨道上。。。毕竟轨道有屑,早晚会磨损
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