入魔好久,四轴头一次玩。。先说说我的配置:
兔子飞控配CF加超声波,无GPS,轴距400的成品机架(这个机架做工不错,就是腿有点软。。)
试验阶段,XXD2208,1100KV电机配 1047桨,XXD 蓝线版电调,新买的天7控还在路上,所以用了一个以前四通直机的控配以前剩下的esky6通接收机。。 11.1V花牌2200MA 30C 锂电。
呵呵,几乎所有的配置都是最低的。。
现在问题来了:
按照之前坛子里泡泡老师发的视频,我一步一步做过来,都没有问题。一切完好,除了老控频率有点飘以外(在四轴飞控板调试面板上能看到控的频率一直有20多Hz的飘动,比如控中点应该是1500,我的控就1490—1510左右摇摆不定)。
加电,做完水平较正,罗盘校正,解锁,起飞——
第一次起飞离地10厘米以后我微抬油门,结果鸡鸡猛的拔高,差点撞上天花板,我收油,鸡鸡落地,还好只摔坏脚架。
我以为我油门台的太快,因此第二次特意很小心的抬油门。
没想到第二次更猛,鸡鸡离地也是10cm左右就猛的升起,直接撞到天花板上,然后落地断了两根桨。。。
我的问题是:到底是什么原因造成的?是因为我的控线性不好么?虽然有漂移但是这个我以前拿来飞四通直机也没这么夸张过啊?
还是因为XXD蓝线电调线性不好?说实话我对电调没啥研究,是否还需要买编程板什么的重新调整电调线性?或者换个牌子?之前听说XXD蓝线版也就是好盈程序飞四轴还可以的啊。
还是因为超声波定高出了问题?
这个我后来接入USP线以后看了下超声波读数,他有时候会显示2500MM,如果我动一下就正常显示高度,但是不知道什么时候又会偶尔显示2500MM。。。这个正常嘛?
问题有点多,呵呵,希望有经验的大大麻烦赐教。。:em04:
[ 本帖最后由 zhoukh 于 2012-4-7 22:43 编辑 ] |