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差点提控回家,万幸是最后成功抢救回来

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楼主
发表于 2014-12-28 18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天太阳不错,带着自己的360小四轴出去爽飞下

步行来到飞场,打开遥控器,上电,手机地面站蓝牙连接数传,等GPS定位,一会儿地面站提示3D locked,一看8颗星,想等10颗星再飞,等了半天,GPS一直8颗星,算了,凑合起飞吧, 首先试试飞机,自稳模式下起飞后随便飞飞,然后切RTL飞机正常飞到80米高空 后回到起飞位置,慢慢降落,和起飞点误差1米多点。




其中绿线是自稳下的飞行轨迹,紫色是切RTL后的飞行轨迹


飞机看来一切正常,再次自稳模式起飞,并开始练习飞矩形航线,期间油门稍微调的比较大,飞机越飞越高,然后油门再调小,飞机又慢慢降低高度,然后又调大点油门,如此往复,正飞的爽的时候,突然感觉飞机方向不对了,由于当时飞机飞的比较高,姿态看不大清楚,还以为是我左右转向打过头了,尝试进行修正,但是怎么修正飞机飞行方向都调整不了,已经有点不听指挥了,立马通道7切换成简单模式,坑爹的是,简单模式也拉不回来了,再立马切成RTL,但是飞机反应不正常,正常应该是立马飞高到80m高度,然后回航,现在可好,飞机在天上瞎转悠,我心中一凉,无数先贤提控回家的事情难道要发生在我身上吗,不~~~~~~~,机机入手还没到2个月,不能接受这么残酷的现实,立马超飞机狂奔而去,期间将油门放到30%,并不断的切换定高,poshold,RTL模式,并尝试动杆控制飞机,可是一直没有反应,突然BB响突然开始BB叫了,都快要绝望的时候,这时我已经到了飞机下面,突然飞机接受控制了,我心中大喜,马上通道7切简单模式,边后退,边慢慢把飞机拉回来,快要到起飞地点的时候,心中一放松,又开始作死了,切RTL看看这次能不能正常,哪知道一切RTL,飞机马上斜着飞朝着家的方向飞去,这时候高度大概6米左右,飞机飞行方向不远处就是电线杆和电线,里面再次切换本来想切换成定高,但是慌乱中切换成了poshold,飞机还有有点不听控制,不过这时候飞机离得近,姿态看得清,废了九牛二虎之力慢慢把飞机拉回来,这次不敢作死,放低油门,老老实实的将飞机降落下来。




矩形航线轨迹




切RTL后飞机开始乱飞




不断切换模式抢救飞机,并成功夺回控制权



作死再切RTL,并最终成功降落飞机


飞机降落下来一看,发现GPS杆很松了,可以左右转动,估计是由于GPS杆的螺丝松了导致PGS在天上左右转动,罗盘也发生转动,飞控无法处理,导致RTL到处飞,简单模式也不听控制,最后下降的时候由于切手动控制,飞机已经比较稳了,GPS不太动了,所以成功的将飞机降落下来。

http://www.doarama.com/api/0.2/v ... mp;avatar=undefined

飞行全程动画




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27
发表于 2014-12-29 14:35 | 只看该作者
我仿佛看到了楼主吓尿的样子
26
 楼主| 发表于 2014-12-29 13:36 | 只看该作者
707881734 发表于 2014-12-29 11:42
看样子是APM或者PIX飞控,那个飞行轨迹和动画怎么搞出来的啊?

apm飞控,把日志下载下来,会有个KML,装个google地球就能看了

25
 楼主| 发表于 2014-12-29 13:35 | 只看该作者
alexjx 发表于 2014-12-29 09:48
听起来像是apm.出问题保险点的方式是切acro。这模式基本不依赖传感器.

没用过这个模式,估计是手动飞,切了就炸鸡了

24
发表于 2014-12-29 11:42 | 只看该作者
看样子是APM或者PIX飞控,那个飞行轨迹和动画怎么搞出来的啊?
23
发表于 2014-12-29 09:48 | 只看该作者
听起来像是apm.出问题保险点的方式是切acro。这模式基本不依赖传感器.
来自苹果客户端来自苹果客户端
22
发表于 2014-12-28 21:38 | 只看该作者
还好,我的GPS不是用一根杆固定的
,是两条腿的那种(不能折叠)
21
发表于 2014-12-28 21:24 | 只看该作者
moonsound 发表于 2014-12-28 21:02
我的是APM的,改RTL_ALT,最大就是8000(也就是80m)

http://copter.ardupilot.cn/wiki/rtl-mode/

学习了,已改成20米,谢谢!
20
 楼主| 发表于 2014-12-28 21:04 | 只看该作者

,当时确实差点尿了,还以为被别人抢控制了呢

19
 楼主| 发表于 2014-12-28 21:02 | 只看该作者
wipt 发表于 2014-12-28 20:26
楼主切RTL时升高到80米, 我的是升高的15米,请教怎样设置的升高到80米的?

我的是APM的,改RTL_ALT,最大就是8000(也就是80m)

http://copter.ardupilot.cn/wiki/rtl-mode/

18
发表于 2014-12-28 20:26 | 只看该作者



楼主切RTL时升高到80米, 我的是升高的15米,请教怎样设置的升高到80米的?
17
发表于 2014-12-28 19:45 | 只看该作者
一个螺丝可以把你搞废了
来自苹果客户端来自苹果客户端
16
发表于 2014-12-28 19:27 | 只看该作者
1783673207 发表于 2014-12-28 19:07
我仿佛看到了你在想到楼主吓尿时的样子的开心的样子



15
发表于 2014-12-28 19:19 | 只看该作者
怎么感觉跟看武侠小说是的
14
发表于 2014-12-28 19:07 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2014-12-28 18:55
我仿佛看到了楼主吓尿的样子。

我仿佛看到了你在想到楼主吓尿时的样子的开心的样子

13
发表于 2014-12-28 19:02 | 只看该作者
由此吸取教训,以后每一个部件都要检查好,多预想后果,不大意起飞
来自安卓客户端来自安卓客户端
12
发表于 2014-12-28 18:55 | 只看该作者
我仿佛看到了楼主吓尿的样子。

11
 楼主| 发表于 2014-12-28 18:51 | 只看该作者

没炸,哈哈,让大家失望了

10
 楼主| 发表于 2014-12-28 18:51 | 只看该作者
李达李达 发表于 2014-12-28 18:43
楼主飞机亮出来看看吧,看看炸成啥样子啦

没炸啊,救回来了

9
发表于 2014-12-28 18:43 | 只看该作者
同意楼上说法
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