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新人新四轴。。。兔子飞控求助!起飞直撞天花板!已经解决!

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发表于 2012-4-3 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入魔好久,四轴头一次玩。。先说说我的配置:

兔子飞控配CF加超声波,无GPS,轴距400的成品机架(这个机架做工不错,就是腿有点软。。)
试验阶段,XXD2208,1100KV电机配 1047桨,XXD 蓝线版电调,新买的天7控还在路上,所以用了一个以前四通直机的控配以前剩下的esky6通接收机。。 11.1V花牌2200MA 30C 锂电。
呵呵,几乎所有的配置都是最低的。。
现在问题来了:
按照之前坛子里泡泡老师发的视频,我一步一步做过来,都没有问题。一切完好,除了老控频率有点飘以外(在四轴飞控板调试面板上能看到控的频率一直有20多Hz的飘动,比如控中点应该是1500,我的控就1490—1510左右摇摆不定)。
加电,做完水平较正,罗盘校正,解锁,起飞——
第一次起飞离地10厘米以后我微抬油门,结果鸡鸡猛的拔高,差点撞上天花板,我收油,鸡鸡落地,还好只摔坏脚架。
我以为我油门台的太快,因此第二次特意很小心的抬油门。
没想到第二次更猛,鸡鸡离地也是10cm左右就猛的升起,直接撞到天花板上,然后落地断了两根桨。。。

我的问题是:到底是什么原因造成的?是因为我的控线性不好么?虽然有漂移但是这个我以前拿来飞四通直机也没这么夸张过啊?
还是因为XXD蓝线电调线性不好?说实话我对电调没啥研究,是否还需要买编程板什么的重新调整电调线性?或者换个牌子?之前听说XXD蓝线版也就是好盈程序飞四轴还可以的啊。
还是因为超声波定高出了问题?
这个我后来接入USP线以后看了下超声波读数,他有时候会显示2500MM,如果我动一下就正常显示高度,但是不知道什么时候又会偶尔显示2500MM。。。这个正常嘛?

问题有点多,呵呵,希望有经验的大大麻烦赐教。。:em04:

[ 本帖最后由 zhoukh 于 2012-4-7 22:43 编辑 ]

欢迎继续阅读楼主其他信息

34
发表于 2013-12-24 14:52 | 只看该作者
很好
33
发表于 2013-12-8 22:59 | 只看该作者
一样是兔2 没出过这问题
32
发表于 2013-12-8 21:57 | 只看该作者
今天调了一下感度,确实是这个原因

31
发表于 2013-12-1 16:56 | 只看该作者
只是单纯感度的原因吗?我被它直冲天花板损失很惨重呢,希望感度是它一个最大的病根!
30
发表于 2012-8-31 08:47 ——“来自手机” | 只看该作者
看看
29
发表于 2012-8-30 16:00 | 只看该作者
本帖最后由 121589025 于 2012-8-30 16:06 编辑

插上USB连线,推油到最大,电脑里看3个数据:振动值、超声波高度值、罗盘角度值。
1.振动值超过10,说明震动过大,不要飞!
2.超声波高度值在正常值和最大值之间突变、不稳定,还是说明震动大,不要飞!!
3.罗盘角度值会随着推油而变化过大,说明受到电磁干扰,不要飞!!!

不要把你的精力放在飞控上,就那么回事儿,没啥值得调整和折腾的。
把你的精力放在桨、电机、机架、线路合理布局上面。
其实只要仔细阅读兔子的的说明书了之后,自己很明白问题所在的。
28
发表于 2012-8-30 15:08 | 只看该作者
zhoukh 发表于 2012-4-7 22:43
结个贴。。调整数据以后终于正常了,虽然现在还会不断的自动向右漂移,但是至少起飞正常了。
个人经验,感 ...

向右漂,你用水平在校准一下,我用手机的软件水平的  起飞无任何问题,具体看我帖子。
27
发表于 2012-8-30 15:06 | 只看该作者
为什么我新装的兔子都没问题呢,配置是2814KV870 DJI30A  控是T8FG  浆1045没有出现过你们所说的状态。。。。。。具体可以看我帖子视频。。。。而且还是第一次试飞。没想到会那么稳。。。。。
26
发表于 2012-8-30 15:04 | 只看该作者
请把调好的数据公布一下,方便新手不走弯路,谢谢.
25
发表于 2012-5-6 12:53 | 只看该作者
你把定高关掉,然后用手压着机架推油门,看看升力是不是随着你的油门加大线性变化的,然后排除一下超声波接线的故障,不过这些前提都是你做过油门形成校准的情况下。
24
发表于 2012-5-6 12:34 | 只看该作者
标记下:em15:
23
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:43 | 只看该作者
结个贴。。调整数据以后终于正常了,虽然现在还会不断的自动向右漂移,但是至少起飞正常了。
个人经验,感觉一开始测试最好感度都调整低一些的比较好,熟练了再慢慢调高。比如400的机架,就使用300-450机架的设置,如果使用默认的450-550的设置就会悲剧了。。

总的来说兔子还是不错的。。感谢所有人:em15:
22
发表于 2012-4-6 12:54 | 只看该作者
我的四轴油门可能40%就窜的老高,后来只有把油门行程设置为0%~50%。。。。。。
21
发表于 2012-4-5 14:02 | 只看该作者
原帖由 zhoukh 于 2012-4-5 00:02 发表
飞控板的油门行程校准按照教程都做了,但是。。电调是不是也要做油门行程校准啊?:em04:
油门行程就是做的电调油门行程。飞控是可以自动完成这一步而已。

超声波单接USB是有可能供电不足而无法正常工作的。并且听玉兔技术支持说超声波的安装也需要减震,不然高频震动会引起超声波出错,输出错误数据。
20
发表于 2012-4-5 14:02 | 只看该作者
建议你们不要这样子做了,这样只会让我们这些模友越来越反感

每一个玩模型的人都不是傻瓜,忽悠得一时,能掩饰多久呢?:em10:
19
发表于 2012-4-5 13:42 | 只看该作者
我的虽然没有直冲天花板,但也是一阵阵的不受控制乱飞,估计是72M的遥控器受到干扰。
18
发表于 2012-4-5 12:38 | 只看该作者

我的现象也一样

不过我用的是XA的高速电调,我还以为是因为电调不匹配造成的原因呢,现在看来不是,不过很有可能是因为机架共振,导致每个电机不停加速,最终突然上窜,我把感度大幅度降低,现在能实现平稳起飞,但感觉不太稳,稍微有点风就抖的厉害,楼主可以尝试一下看看
另,负载轻应该不是直接原因,我曾经试过加挂两个3s2200的电池,还是轻松一飞冲天,好在俺都是在草地试的,都没有损失
17
发表于 2012-4-5 01:28 | 只看该作者
一开始准备买玉兔的,但是看了说明书,感觉玉兔功能太多设置复杂,不适合新手

后来买了FF几乎免调试,直接飞:em15: :em15: :em15:
16
 楼主| 发表于 2012-4-5 00:04 | 只看该作者

回复 16楼 964336679 的帖子

超声波我也想过,如果是突然2500那么他应该认为太高了然后拉低高度才对吧。。

这个超声波的2500我估计是有时候检测不到地面造成的,检测不到地面就超出了量程,所以显示2500,因为超声波的量程就是2500.
15
 楼主| 发表于 2012-4-5 00:02 | 只看该作者

回复 14楼 aadnyzq 的帖子

飞控板的油门行程校准按照教程都做了,但是。。电调是不是也要做油门行程校准啊?:em04:
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