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Pixhawk四轴650一次成功留空30分钟(7.16更新:全副武装, 2773克,18.5分钟)

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发表于 2014-7-7 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 seatosky 于 2014-7-16 21:36 编辑

之前做过F450,用2212电机。感觉不够给力,决定搞个大点的。配置如下:

飞控        Pixhawk 2.4.3(附  电流传感器(带UEBC输出),8通道PPM编码器)
GPS              UBLOX LEA-6h
机架             飞越650机架T165B01(附  飞越倒装
电池架 TL68B14*2,飞越云台悬挂钩 TL68A01*2)
电机             朗宇V3508/380KV*4
电调            好盈铂金30A电调OPT*4
电池           花牌6S/5200
桨               APC1447
遥控            天6(用APM飞控模式选择神器完美改造)

飞机总重 2230克
飞行时间 30分钟,BB响报警(3.6V)

本次飞行期间,没有简单悬停,基本是较温和地动作,包括一次自动调参。

特别要说一下自动调参。本来我用Pixhawk的出厂参数,也能飞得不错。天6没有7通道,为了调参特意把5通道信号接到Pixhawk的7通道输入上。在飞机定高10米时,打上5通道开关(对于Pixhawk则是7通道信号)。飞机立即如预期进入调参,开始周期性地左右晃动。起初晃动频率较高,随后越来越慢。接着前后晃动。。。一切按预期进行。只是,在自动调参期间,飞机总是缓慢地横向漂移,不得不频繁打断调参把飞机拉回。总共花了近10分钟才完成。调参完成后,大有改善,姿态稳定极佳,对指令的反应即快又准。在此把自动调参后的PID截屏,供类似配置的模友参考。

本次试飞尚未带云台与相机,总重2.23公斤,留空超30分钟。预计加上云台和黑狗3+,总重2.5公斤;若再加数传
图传,满打满算不到3公斤。而从实飞体验,飞机还有很大的负载余量。

总之,今天试飞异常顺利,留空时间出乎意料,非常满意。




7.8 更新:
今天狗3到了,翻出以前买的2轴云台,给飞机装了上去。我自认这种安装方式不错:
1,云台前伸,视野无遮挡,再不会把脚架和桨拍进来了
2,电池在后,可以沿着大梁滑动,确保重心平衡。
3,把脚架横杆与大梁做了对调。在飞越的原设计中,脚架横杆明显长于中心板下的大梁。其实,脚架横杆根本不需要这么长。对调之后(好在二者直径一样),中心板大梁前后长度明显增加,便于云台前出以及电池的重心调节。
真可谓:整装待发,完美平衡。
整备质量:2590克。



7月16日更新

因Pixhawk数传接口有问题发回修复,把APM装了回来。昨晚新订装备到货,赶紧装上 - XBEE数传、5.8G图传、MinimOSD.
现在我的鸡鸡已经全副武装,详细配置如下。整备质量:2655克。
稍晚试飞,预计留空20分钟。
  飞控  APM 2.6
     APM 电压 电流传感器 电压监测 3A  带UEBC输出
     雷迅MinimOSD
  数传  XBEE PRO 900 HP 250MW  数传模块
  图传  TS832
  GPS  UBLOX LEA-6h
  机架  飞越650机架T165B01
     飞越倒装电池架 TL68B14*2
     飞越云台悬挂钩 TL68A01*2
  电机  朗宇V3508/380KV*4
  电调  好盈铂金30A电调OPT*4
  电池  花牌6S/5200
    APC1447
  遥控器接收机  天6
  以上总重(g)  
2655



下午继续更新:
正要出门,订的蜻蜓1号3轴云台到了。到手的宝贝怎能闲置?立即安装。有2个问题:1、蜻蜓的云台挂架与飞越650的导轨尺寸不对;2、原来的2S电池驱动不了蜻蜓。实在等不及精雕细琢了,用4个尼龙扎带把云台绑在导轨上,把另一台F450的3S/2200电池卸过来给云台和图传供电,顺手把昨天到货的1555碳纤桨换上。总重量:2773克。10分钟收拾停当,出发!
整个飞行,数传图传全开,基本是不停地动作,其间还包括一次自动调参。18分30秒,BB响报警(3.6V)。符合预期。



欢迎继续阅读楼主其他信息

67
发表于 2014-11-5 18:33 | 只看该作者
楼主强大的紧啊。。。。。。。。。。。
66
发表于 2014-10-28 22:18 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
65
发表于 2014-10-26 23:09 | 只看该作者
我正在做的四轴和你的差不多,殊途同归的感觉
64
发表于 2014-9-18 14:50 | 只看该作者
赞一个!!!!!!!!!!!!
63
发表于 2014-9-18 10:38 | 只看该作者
真赞 学习了
62
 楼主| 发表于 2014-9-3 19:26 | 只看该作者
13624810703 发表于 2014-9-3 00:21
楼主请问一下你遥控器左面那排开关是干什么的?怎么改造的,能不能给个参考电路图,谢谢

参见 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=954513&extra=
61
发表于 2014-9-3 14:42 | 只看该作者
diy高手啊,膜拜
60
发表于 2014-9-3 00:21 | 只看该作者



楼主请问一下你遥控器左面那排开关是干什么的?怎么改造的,能不能给个参考电路图,谢谢

59
发表于 2014-9-2 16:55 | 只看该作者
赞一个
58
发表于 2014-9-1 22:28 | 只看该作者
楼主的狗3效果怎么样?我也在考虑是否入650
57
发表于 2014-9-1 12:00 | 只看该作者
厉害…………我还得好好学习学习
来自苹果客户端来自苹果客户端
56
发表于 2014-9-1 11:46 | 只看该作者
十分欣赏勇于折腾,善于折腾的精神
55
发表于 2014-9-1 10:42 | 只看该作者
续航真棒,2s已经这么给力,升级了不是要逆天
54
发表于 2014-8-23 01:36 | 只看该作者
1154916609 发表于 2014-7-20 12:36
嗯  谢了  那就是说只是硬件升级了  内部还是那样 估计手感不会比APM好到哪里


PIXHawk可以刷两类固件,一个是APM的,这个就是APM移植过来的,除了硬件强大了,没有其他优势,另一种是PIX本身的,是苏黎世理工开发的,这个是给PIX量身定制的,目前正在升级中,个人感觉非常好,敏捷,又稳,又准,但是估计是软件功能还没有完工,大部分功能还没有开放,需要等待.
53
 楼主| 发表于 2014-8-23 01:00 | 只看该作者
lwsusi 发表于 2014-8-22 18:50
兄台,我的和你一样的配置,飞控是V2,2480G,1555碳桨。温柔点飞14分钟,下来时电压每节3.8,带负载总 ...

把报警电压设到3.6V即可

52
发表于 2014-8-22 18:50 | 只看该作者



兄台,我的和你一样的配置,飞控是V2,2480G,1555碳桨。温柔点飞14分钟,下来时电压每节3.8,带负载总电压是22.5下来的,怎么你的能飞这么久?我是2个3S 5200MAH 35C花牌串连,请指点,看到后请回复,感谢
51
发表于 2014-8-16 13:29 | 只看该作者
牛掰!Pixhawk略贵丫。。。

50
发表于 2014-8-16 13:24 | 只看该作者
楼主厉害。
49
发表于 2014-8-16 11:53 | 只看该作者
不错 顶一个
48
发表于 2014-7-25 02:11 | 只看该作者
效率高啊
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