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本帖最后由 xing7871 于 2016-3-25 14:23 编辑
之前都玩的都好好的
今天小摔了一下,大约1.5M高,速度10km左右摔在水泥地上,然后无法解锁,过了30秒左右就好了,继续把那块电池飞完,飞的时候一点问题都没有,最后落地的时候没掌握好,又摔了一小下,约20CM高,速度很慢,撞在柱子上了
换电的时候发现一片桨快断了,手边又没有5030桨了,于是换了一套5045桨
再上电,发现开始抽风了,一推油门,就开始往右后方偏,并且有越来越厉害的趋势
回家重新校准水平,推油门,好了,收油门再推就又出现这个问题
重新写入固件,故障重现;重新校准遥控器,故障重现…
我都快疯了,到底怎么回事啊,是CC3D坏了么?
求大神解答啊…
首先感谢 @任心飞翔 带来的排故思路,使得问题得以已解决
以下是我的排故历程
首先,换回5030桨,故障消失,再换上另一套5045桨,故障重现,再换一套5045桨故障依旧,继续换一套5045桨,故障消失,仔细观察发现,这套桨装在右后电机的那片桨内孔精度不高,内壁上有两块塑料堆积
接下来检查各个电机,突然想起一个问题,我右后电机用的型号和其他三只电机批号不一样,电机轴靠根部那段没有螺纹,KV值大了20,旧电机为2280KV,新电机则为2300KV
拿去单位,上振动值监测仪,发现问题如下:
新的5045桨孔比之前的5030桨孔略大,导致桨叶上紧之后,右后电机与桨匹配不好,桨叶略有抖动,最大振动值比其他三只电机大了约0.835,加上5045桨阻力大于5030桨,于是起飞就发生轻微失稳,飞控发现失稳状态,开始修正,加速右后电机,但由于电机轴根部为光滑的且桨叶孔略大,导致桨叶打滑,失稳加剧,飞控开始对四只电机混控,导致整机失稳更加严重
系统进入了恶性循环:失稳==》飞控修正==》继续失稳==》继续修正==》失稳加剧==》修正过度
结论:
1、桨叶匹配很重要,尤其是电机有区别的时候
2、桨叶孔也是一项重要的检查对象
3、电机并不是像某些文章写的那样,型号不一致也无所谓,关键电机输出轴和KV值要一致
4、飞控出问题的可能性很小,故障更多发生在硬件匹配上
最后,谁来收了我那100套5045桨啊我去,刚买了100套啊{:1_44:}{:1_44:}
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