|
本帖最后由 mapjeep 于 2012-11-16 21:42 编辑
从玩瓢虫,电机消耗太快,所以更换无刷四轴。但是我不敢玩大的,大的危险系数太高,所以就整小的。
论坛里rechardclli兄弟最会挑好玩的了,跟着他后面入了一只鸡架,可漂亮了。价格也真是贵,现在才知道贵。以前没玩四轴,不知道四轴的行情,一架450要500以上吧,一架四轴我想300来块不错吧,就入了。
(店家图片)
怎么样,看着满精壮的啊!别急,看我慢慢叙来。
因为是缺米之人,机架可是9月6号购买的。现在11月中旬了。
我的组装之路,先从螺旋桨说起吧。
一共四套桨平衡的处理,粗略处理,也算凑合着用了。桨,我买的是8045型号。根据朗宇x2204的数据,8045桨是可以使用的。
但是rechardclli兄的帖子,用的是7040桨。我无所谓了,但是问题来了,机架轴距199mm,8045桨装上后互相打架。
我只能把桨剪掉一段,大约剪断13mm左右吧,剪短后做个水平,上机试转,ok啊!!
下面看看电机。这个电机的来路有点曲折,首先从论坛收二手电机。我就看中了朗宇X2204.虽然贵,可是漂亮。
XXD的电机配色,和我这机架实在不能匹配,所以,虽然朗宇贵许多,还是慢慢攒朗宇的电机。
从江西一位模友手里收到两只朗宇,一只开封过焊,一只全新未开封。激动啊!
这是江西模友给我的电机。
既然已经半路收到两只电机,那么后来又有模友给我提供全套动力装备,我无福消受了。我不能再收全套动力了,模友也不能把
自己的全套拆开来卖。所以,我只能再等等了。
感谢坛子里的板帅兄给我提供XA-10A电调,我想,XA好歹也是大家,电调不会差,索性入了板帅兄的XA。
可是我后悔了,XA电调的尺寸和我的机架臂不吻合。这款机架臂的尺寸貌似是按照好盈10A来设计的,所以,我又无耻的和板帅兄放鸽子了。在此说声抱歉啦。
期间我在某家店铺买东西时候,遇到一只超声波,只卖10块钱,索性入了。
当初收到机架时候,一直不知道这两只碳板的用处,现在恍然大悟了。哈哈
原来真是绝配啊!!
好,下面看看机架身姿了。
嘿,螳螂挡臂!!
电调已经就位,我开始纠结布线了。四只电源线不好弄啊。忽然灵机一动…………
用这块小铜板作为接线板,继续看下去……
看清楚了嘛???
完工,从这个洞传下去,到机腹下面。电池在下面。但是,看着这个锐利的边缘,我担心我的导线。……
又从垃圾堆里翻出法宝,哈哈!!!
VCD光驱里面的抗震圈,超级柔软,直径刚刚好。这个东西我收藏不下于4年了。数次想扔都没扔掉,这下派上用场了。
这是正面和反面的情况。
好了,轮到电池上场了。机架腿的尺寸和电池的尺寸刚刚好。我也是量好了机架腿来买电池的。2S 2200mah,尺寸刚刚好,不大不小,刚好塞上。真是happy极了……
你是不是害怕电池掉下去了?哼哼……
啤酒罐剪好后,绷上去。注意左边的固定,用订书钉。想了好久,左边的活动方怎么固定呢。胶水力度和韧性不够,螺丝无法施力。还好订书机在眼皮下面,看到了,就想到了。
你觉得这供电线布置的如何?我觉得挺满意的。但是不知道是否有隐患?望眼睛厉害的大师们瞅瞅。
电机电调没啥好说的了,机臂那么大的空间,随便整。
好,轮到飞控了!这个飞控也是曲折呢。我依旧是论坛优先收兔子!我这人比较自觉,我在二手区发帖要兔子之前,首先已经在二手区搜索所有兔子相关的交易帖。可惜,没找到一个现存的未交易的兔子。看来兔子的市场真的很火爆啊。所以发帖,我就认为,交易区没有的信息,并不代表没有人有闲置。果然,当天就有人联系我了!
竟然是板帅!
呵呵,板帅兄这次真要感谢他了。他给我的兔子,是新兔子。价格却不是新价格。真是谢谢了!我等飞控心急,期间多有不礼貌,板帅兄要见谅啊。
好了,飞控该上架了。既然用尼龙柱做支撑,糟糕,原配尼龙柱高度和机架高度与飞控插接口冲突,造成插接口无法使用。真是郁闷啊。
这就是这款机架现在渐渐出现的设计bug了。后面还有bug,浪费了我好多时间。
注意看左右铝柱后面的尼龙柱高度。
后来的解决办法就是把尼龙柱切短,缩短身高,降下飞控。解决问题了。
呵呵
当我准备安装机臂时候,出现一些异常,就是机臂无法合并。究其原因,如图:
我气不打一处来啊。出去右边五只其他规格铝柱,左边同一个规格的铝柱,怎么是这样?这是悲剧了。
机臂没有安装好。看我的最终装机与效果图。
机臂两侧的护壁没有安装,因为铝柱的原因。
接着就是调机了。我觉得,调机这一块,飞控的说明书和qq群里说的比较详细了,我就不班门弄斧了。四轴坛子里,兔子调试数据一大堆,新手只要学会搜索就一切ok了。
试飞归来,三个结果
1.新电池第一次试飞,回来测量电压3.4v。
2.超声波还没使用就撞瘪了。
3.大桨擦破一只。
这个就没有图片了,都是小炸,不能满足大家的眼瘾的。
我出去试飞,因为对调试软件不熟悉,所以调整了通道正反向,学习了加锁-解锁-水平校正-磁角度校正后,就下楼试飞了。
飞行中,飞控应该处于普通模式,就是打舵后,保持舵量,飞控不自己回中。飞行压力大,磕磕碰碰,就出现上述问题了。
回来后继续琢磨调参软件,讲所有选项都打勾为最稳定状态。
这个我就不贴图了。哈哈
最后提几个问题。关于水平校准,水平校准需要提前给飞机做什么准备?
有群友说“水平校准必须保证飞机稳定不会有丝微的晃动,校准好之后,就不用校准了。校准好的表现为起飞不会漂移”
但是当我在一个非常理想的状态下校准,但是起飞场地却是什么情况都有的,这两者之间的关系如何?
一句话问题:如何水平校准?
第二个问题是磁传感器的屏蔽。我将飞控连好调参软件后,开动电机,软件内的磁角度开始抖动,另外磁角度这个值,自身就不稳定,总是在+-5左右波动,说明收到影响了?开动电机后,更有+-15左右的波动量。这个如何解释?
第三个问题是振动值。飞控连好调参软件后,不给飞控做任何触碰,振动值是0-2左右,开动电机后(无大桨,空转),振动值升到70左右。这个问题如何改善?
好了,本帖到此结束,现在都是练习悬停阶段,没什么好看的。视频就没拍了。昨天下午在家,一个人飞,将相机固定后拍视频,还不到10s,就炸鸡了!扫坏两只大桨,无他。真的验证了,首飞拍照必炸!!可能是因为摄像机开着,心里有压力吧。所以还是不拍的好。当初不懂事,就买了两套桨(8只)现在炸坏3只了,也就是说,再炸,就暂时没有替代品了。还是仔细点好。
另外,我觉得我的机架结构非常简单,形象鲜明,我很想弄个图案贴上去,可有哪位模友绘画、设计天赋好,能给我勾勒几笔模样?真是期待了啊。
倒是非常像癞蛤蟆!
|
-
IMG_1471.JPG
(111.89 KB, 下载次数: 2)
-
IMG_1474.JPG
(114.91 KB, 下载次数: 5)
-
IMG_1477.JPG
(99.83 KB, 下载次数: 2)
-
IMG_1478.JPG
(114.99 KB, 下载次数: 1)
-
IMG_1517.JPG
(104.72 KB, 下载次数: 3)
-
IMG_1518.JPG
(102.04 KB, 下载次数: 2)
-
IMG_1529.JPG
(108.54 KB, 下载次数: 3)
-
IMG_1531.JPG
(104.05 KB, 下载次数: 2)
-
IMG_1533.JPG
(103.25 KB, 下载次数: 6)
-
IMG_1537.JPG
(101.57 KB, 下载次数: 3)
-
IMG_1538.JPG
(101.33 KB, 下载次数: 6)
-
IMG_1541.JPG
(116.73 KB, 下载次数: 0)
评分
-
查看全部评分
欢迎继续阅读楼主其他信息
|